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矿井提升机游动滚筒闸盘偏摆及裂纹修复工艺的探讨

2012-04-29卢晓波

科技资讯 2012年4期
关键词:游动轴瓦提升机

卢晓波

1情况简介

徐州铁矿集团镇北铁矿主井提升机为XKT2×3×1.5B型单绳缠绕提升机,担负着该矿10万吨/年原矿提升任务,提升机斜道倾角35。;斜长495M,制动系统采用双侧闸盘,共有4副盘形制动器,闸盘厚度28ram,整个闸盘由两块16Mn材质钢板对焊而成。该型号提升机是我国在1971年7月份开始生產的自行设计产品,在镇北矿服役已经接近三十年,游动滚筒支承轮铜衬套及调绳离合处的尼龙壳磨损严重,间隙过大(如图1所示),提升机在运行时游动滚筒跳动,造成闸盘偏摆3mm以上,滚筒出现失圆现象,由于闸盘存在超标的偏摆,在进行制动时闸盘两侧受力不均造成闸盘发热,长时间受热不均致使闸盘盘面在原来焊缝处出现裂纹,经过山东公信安全科技有限公司检测,裂纹已经超出安全许可范围,又根据有关规定,提升机闸盘偏摆不能超过1mm,基于以上两种原因,该提升机存在严重安全隐患,会给安全生产造成危险,进行停车检修,势在必行。

2修复方案的确定

为了解决这一问题,通过和洛矿技术人员一同进行讨论分析后列出几个方案,一是将闸盘裂纹进行双面打30°度坡口焊接后。进行车削,但是由于原闸盘已经进行车削过两次,现在厚度为30mm,再车削3mm后闸盘强度不够,游动滚筒跳动故障也解决不了;二是更换主轴装置,根据现场主轴装置尺寸进行专门制造,费用投资需要三十多万元,时间需要30天;三是通过更换游动滚筒右支轮两半轴瓦、调换轮壳尼龙圈后对闸盘裂纹进行焊补,然后采用“氧-乙炔焰”加热法对闸盘变形部位进行矫正。最后通过比较,决定选用第三种方案。

3施工措施

(1)在井筒中将箕斗和平衡锤固定好,然后将提升钢丝绳从游动滚筒上脱离出来。

(2)开动提升机使游动滚筒转动到使右支轮两半轴瓦成水平位置,此时因为重力作用,下轴瓦和主轴之间有一定的间隙,然后用M16顶丝顶出下轴瓦,在配合2t手拉葫芦将旧轴瓦取出。新轴瓦边缘用角磨机打光滑,清理干净后涂上黄油润滑质,利用铜棒及手锤等工具,将新瓦安装到位,再次开动提升机将旧瓦旋转到主轴下端,利用同样的方法更换另一块轴瓦。更换完轴瓦后,启动液压调绳装置,将游动滚筒同主滚筒分离,利用顶丝及手撬等工具将4块旧尼龙瓦块取出,换上新的瓦块,游动滚筒打回后将调绳油缸锁死。

(3)用气刨在闸盘裂缝处两侧各打出30度的坡口,将200×60×25的工艺块焊接在-闸盘裂纹两侧,防止闸盘因为焊接过程中受热不一,引起闸盘更大变形。将焊条用烘烤箱进行加热保证焊条干燥及温度要求,将两侧的坡口填满,用角磨机进行打磨,再用油石进行抛光。

(4)闸盘焊完后,去掉工艺块,根据金属具有热胀冷缩的特性,利用“氧-乙炔焰”加热闸盘的方法进行校正。首先用百分表测量出闸盘偏摆数据,记录下需要进行校正的位置,然后用“氧-乙炔焰”加热闸盘倾斜另一侧根部的圆弧条带,如图2所示。加热时控制好受热位置和温度,防止过烧而烤坏闸盘。闸盘冷却后,再用百分表进行测量,直到数据符合安全规程要求即可。

4整改后的效果

自从2010年7月底历时4天完成检修后,制动盘端面跳动0,75mm(安全规程规定为不应超过1,00mm),闸盘焊缝重新进行补焊,裂纹焊满,游动滚筒失圆现象解决,消除了安全隐患,从设备运行的结果来看,本次检修已经到达预期的目的,取得了良好的效果,为今后类似的提升机故障改造提供了有力的依据,同时为企业节约了大量的资金和时间,创造了良好的经济效益。

参考文献

[1]何东春,倪怀友,矿井提升机闸盘变形修复新工艺[J],煤炭科技,2007,11(11):18~19

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