浅析8D方法在解决发动机曲轴抱瓦故障上的运用
2021-10-28孙芳芳
孙芳芳
(1.重型专用车发动机安徽省重点实验室,安徽 马鞍山 243000;2.汉马科技集团股份有限公司, 安徽 马鞍山 243000;3.安徽华菱汽车有限公司发动机分公司,安徽 马鞍山 243000)
引言
8D作为一套成熟的标准化问题解决方法,常用于比较重大的质量问题、重复发生而一直没有解决的问题或是顾客要求回复的质量投诉中,也称团队导向问题解决方法[1]。曲轴抱瓦是由于曲轴和轴瓦之间润滑不良,无法形成有效的油膜间隙,长时间干摩导致轴颈和瓦片之间温度急剧上升,最终烧结咬死的现象,是发动机重大故障之一。本文运用8D对曲轴抱瓦故障深入研究分析,最终解决了实际问题,进一步推广了8D方法在企业中的运用。
1 应用案例分析[2]
1.1 D0准备8D
2019年11月底到12月初,在热试车间出现某型号发动机在台架运行时冒白烟,经过拆解后发现发动机出现曲轴与轴瓦抱瓦现象,对出现抱瓦的发动机挂黄色待处理标牌,防止流入下一道工序,同时立即登记出现抱瓦故障的发动机数量和信息,为后续拆机、分析原因提供依据,并紧急成立8D攻关小组,对抱瓦故障进行分析解决。
1.2 D1小组成立
针对发动机曲轴抱瓦故障,公司质量管理人员联合研发、工艺、生产等人员成立攻关小组。
1.3 D2 问题说明
表1 5W2H对策表
1.4 D3实施并验证临时措施
实施临时紧急措施:
图1 发动机发生抱瓦数量
为了不造成停线,对曲轴,轴瓦,缸体尺寸临时加严抽检,对库存缸体内部水道油道进行吹拭,对装配的曲轴、连杆等零部件进行百分百擦拭。
临时紧急措施验证:从图中可以看出,在12月10日以后,发动机发生抱瓦故障数量降为零,表明临时措施有效。
1.5 D4分析并验证根本原因
图2 曲轴发生抱瓦故障原因分析树状图[2-3]
上述7大要因进行分析验证得出以下结论:
(1)发动机轴瓦上残存的异物含有氧化铝和铁屑,发动机缸体、曲轴、轴瓦是不含氧化铝,判断为外来异物。
(2)缸体机床加工后部分件存在接刀痕需要打磨,而打磨机磨头磨粒成分为氧化铝,其硬度略低于金刚石,磨头打磨时防护不到位磨粒进入主油道,导致曲轴抱瓦。
表2 发动机发生抱瓦根本原因分析
1.6 D5选择和验证永久纠正措施
验证:(1)优化加工程序后,缸体表面接刀痕数量显著降低。(2)对缸体进行清洁度检测,缸体整体、油道、水道清洁度均符合要求。
表3 制定对策表
1.7 D6 实施永久纠正措施
(1)更改刀具路径
图3 改刀具路径
(2)工艺重新更新技术文件
图4 实施永久措施后抱瓦数量
1.8 D7预防再发生
(1)下发打磨再清洗工艺文件;
(2)对打磨PMEA进行更新;
(3)对打磨控制计划进行更新。
1.9 D8小组祝贺
(1)解决了曲轴抱瓦的问题;
(2)减少了公司内部损失;
(3)小组成员合作更加紧密;
(4)后续处理相似问题积累经验;
(5)得到了公司领导物资和精神上的肯定。
2 讨论及结论
发动机在热试过程中,会暴露出一些产品和过程问题,本文通过采用标准化的8D方法对生产过程中出现的曲轴抱瓦问题进行了深入分析研究,提升产品性能和工艺水平,同时也培养了技术人员对8D方法的有效运用。
8D是企业解决问题一的种重要方法[4],是企业提质降本、培养人才的有效途径。在实际生产中,一些重大的或重复发生的质量问题一直困扰着企业,主要受限于没有标准的解决步骤和人员能力的不足。而8D方法在解决问题的同时不仅提高了产品质量和经济效益,也提升了技术人员的能力水平。因此,作为企业应给予8D方法足够的重视。