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DSJ5000打散分级机的技术改进

2021-06-12朱江春项世宗

水泥技术 2021年3期
关键词:细粉筛板风轮

朱江春,项世宗

浙江某水泥厂辊压机联合粉磨系统配套φ 3.2m×13m磨机,DSJ5000打散分级机,1 200mm×450mm辊压机,NE200出辊压机提升机,NE100配料提升机,称重仓容量30t,年产水泥60万吨。随着本地天然资源的日益紧缺,原料来源逐渐由天然资源转为废物资源的综合利用。与建厂时相比,我公司原料成分等发生了较大变化,在一定程度上影响了生产运行,现通过改进打散分级机,满足了系统对入磨物料粒度的控制要求,提高了系统产量。

1 打散分级机运行情况

图1为打散分级机原结构示意图。打散分级机运行时,物料由该设备进料口进入,经打散盘打散在离心力作用下,被甩到反击衬板上粉碎;粉碎后的物料在风轮风力和重力的作用下,落到内锥筒体上方进行筛分;其中,细粉在风力作用下从内锥筒体进入到外锥筒体,再到细粉出料口,形成入磨物料;粗颗粒经粗粉出料口,与配料线输送的物料一起成为需要预粉碎的物料。

图1 打散分级机原结构示意图

使用打散分级机后,可以通过调整打散分级机风轮的转速控制入磨物料量。根据设计要求,入磨物料粒度0.08mm筛筛余宜≤65%,但为了提高产量,调高了分级机风轮转速,之后入磨物料中粒度>1mm的物料占比较高,达30.8%,粒度更粗的物料(有时达15mm)也能进入磨机,导致磨机工况恶化,研磨效果下降,对产量影响较大。同时,回料中粒度<1mm的粉料占54.2%,不能被分选出。

分析认为,提高磨机台时产量首先要降低入磨水泥细度,避免磨机饱磨,增大一仓球径,降低一仓研磨效果。若磨机一仓球径偏小,较粗的物料来不及破碎,势必会造成磨机饱磨,一仓较粗的物料进入二仓,导致出磨水泥细度偏粗。表1为入磨和回料粒度数据对比情况,改造前入磨物料大颗粒占比达3.5%,入磨粒度也较粗;回料中细粉含量较高。

入磨大颗粒物料经打散盘打散和反击衬板粉碎后,仍存在少量大颗粒物料。打散分级机内筒高点低于风轮高度,在物料相互撞击过程中,部分大颗粒物料被风轮高速反击,斜向抛落到内筒外侧,导致细粉中出现大颗粒。

2 技术改进

2.1 第一次改进

为降低入磨物料的细度,在分级机叶轮外侧、挡料板下方,补焊了一圈筛网(订制),筛网开孔率40%,孔径6mm×6mm,打散分级机加筛网后的结构示意图如图2所示。由于开孔率偏低,筛网在挡住粗颗粒的同时也挡住了细粉,改进效果不佳。表1中第一次改进后的入磨和回料粒度的数据可以看出,虽然入磨物料细度稍有改善,但提产量效果有限。同时,筛网离风轮近,物料在风轮离心力的作用下,不断冲击筛网,筛网磨损较快,运行一段时间后,需停机加焊磨损部位,不利于生产。

图2 加筛网后的打散分级机结构示意图

2.2 第二次改进

风轮罩下底φ1.91m,上边φ 2.1m,上边向外倾斜的部分就是风轮罩的钢丝结构。经多次试验,在分级机内筒壁上方安装了一道φ1.5mm、孔径6mm×6mm的钢丝网,比原来在风轮旁焊接筛网结构,离风轮更远,降低了物料的冲击磨损,延长了使用寿命,但仍存在磨损较快的问题。经研究决定,订购加工耐磨筛板(均匀分布有6mm×6mm孔径小孔,高0.4m,安装固定在内筒上)。粗颗粒在耐磨筛板上的冲击力及反弹力变小,无法进入内筒和外筒之间,粗颗粒从钢丝网内侧滚下,细粉从耐磨筛板通过,避免了粗颗粒进入磨机;同时耐磨筛板开孔率高,物料通过量大,不影响分级机效果。另外,可通过调节耐磨筛板底径大小来调节耐磨筛板的通过面积,合理控制回料量,加耐磨筛板后的打散分级机结构如图3所示。从表1中第二次改进后的入磨和回料粒度的数据可以看出,入磨物料1.0mm筛筛余由30.8%降至22.1%,粒度>3mm的物料含量由3.5%降至0.5%。随着入磨细度的改善,公司对磨机一仓球径进行了调整,磨机钢球级配情况如表2所示。

表1 入磨和回料粒度数据对比

表2 磨机钢球级配表

图3 内筒体上加耐磨筛板的打散分级机示意图

3 结语

经第二次改进后,入磨物料粒度降低,分布趋于合理,回料细粉含量明显下降,大大改善了磨机工况,系统运行稳定,台时产量提高。磨机产量由73t/h提高至77t/h,加装耐磨筛板后,一仓未再出现过因物料大颗粒多造成的饱磨现象,出磨水泥细度符合质量控制要求,取得了较好的技改效果。

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