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三峡库区污水处理厂提标改造工程应用实例

2020-09-08陈贵生杨仁凯

环境科技 2020年4期
关键词:混合液滤池三峡库区

陈贵生,杨仁凯,张 华,张 双

(1.重庆市三峡水务有限责任公司,重庆 400020;2.重庆水务集团股份有限公司,重庆 400015;3.重庆市排水有限公司白含污水处理厂,重庆 400020)

0 引言

污水处理厂是城市重要基础设施之一,也是水污染治理体系中的关键环节[1]。随着国家经济的快速发展,水体纳污能力严重不足,水环境形势严峻[2]。2015年,国家出台了《水污染防治行动计划》,要求

敏感区域城镇污水处理厂应全面达到一级A 排放标准。为满足环保要求,保护三峡库区水环境,重庆市政府及相关部门要求对全市36 座污水处理厂开展提标改造工作。三峡库区某污水处理厂采用改良型氧化工艺,原设计出水水质执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级B 标准,其中SS,TP,

TN 无法稳定达一级A 标准,因此亟需进行提标改造。该厂在优化工艺运行参数的基础上,采取了新建缺氧池、新增滤布滤池、改造回流系统等措施。

1 污水处理厂现状及存在问题

1.1 污水处理厂现状

三峡库区某污水处理厂设计处理规模为3×104m3/d,采用改良型氧化沟工艺,出水水质执行出水水质执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准。目前该厂平均处理水量为2.4×104m3/d,最大处理水量为4.0×104m3/d。改造前实际进、出水水质见表1。由表1 可知,出水各项指标均能达一级B 标准,其中COD,BOD,NH3-N 基本能达一级A 标准,但SS,TN,TP 一级A 标达标率较低,分别为79.3%,83.3%,55%。

表1 改造前进、出水水质 mg·L-1

1.2 改造前存在问题

(1)脱氮问题。每年1月~3月出水TN 不能达一级A 标准,主要原因可能是冬季水温较低,低温条件降低了生物脱氮速率[3]。同时该厂采用的是改良型氧化沟工艺,该工艺无独立的缺氧区,反硝化细菌无生存条件,生物脱氮效果差[4]。经复核,生化池总停留时间为11.17 h(实际需要停留时间为13 h),现状生化池容积偏小,满足不了一级A 标准所需容积要求。

(2)除磷问题。根据张亚勤[5]研究发现,进水TP质量浓度为4.0 mg/L 时,在正常情况下,通过生物脱氮除磷工艺,可将出水ρ(TP)控制在1.0 mg/L,仅仅依靠生物除磷无法将出水ρ(TP)控制在0.5 mg/L 以下,因此需增加化学除磷装置。据了解,该厂在生化池出水口通过临时间歇性投加除磷剂,但由于未设置计量系统,除磷效果不稳定,出水ρ(TP)在0.1~1.48 mg/L 范围内波动。

(3)SS 问题。常规的二级生物处理,在运行良好的脱氮除磷工艺中,二沉池出水SS 质量浓度在部分时段可以达到10 mg/L[6-7],但由于该厂进水水质、水量存在波动,实际出水SS 质量浓度在6~12 mg/L之间,要想出水SS 稳定达一级A 标准,需采用混凝沉淀或过滤工艺进行深度处理,深度处理工艺在去除SS 的同时,在一定程度上也会降低出水COD,BOD,TP,TN。

因此,本次提标改造重点是提高TN,TP,SS 去除率。

2 提标改造方案

2.1 提标改造后设计水质

由于该污水处理厂建于2003年,随着当地社会经济的发展和居民生活习惯改变,原设计水质与实际进水水质存在差异,为确保污水处理厂运行正常及出水水质达标,同时考虑运行工况的不可预见性,本次提标改造设计进水水质不低于实际进水水质覆盖率的85%,出水水质执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,提标改造后的设计进水水质见表2。

2.2 提标改造工艺选择

提标改造工艺应优先采用低能耗、处理效果稳定可靠、简便易行的成熟工艺,工程投资少、运行成本低,且对原污水处理厂改动较小,尽量不影响污水处理厂生正常生产[8-9]。结合该污水处理厂实际情况,本次提标改造选用滤布滤池工艺,依靠滤布对水中有机物和SS 的拦截作用,去除水中的固体颗粒物质。同时新增缺氧池和改造氧化沟内回流系统,增加缺氧区停留时间,充分利用厌氧区形成的厌氧环境,增强脱氮除磷效果。该污水处理厂提标改造的主要内容有:新建缺氧池、中间提升泵房、滤布滤池,对氧化沟内回流系统和二氧化氯加药间进行改造。

2.3 提标改造后的工艺流程

提标改造后的工艺流程见图1。污水经粗格栅、细格栅后进入旋流沉砂池进行砂水分离,沉砂池出水进入新建混合池,与污泥混合液混合后,进入新建缺氧池进行脱氮,污水经缺氧池脱氮后进入改良型氧化沟进行生化反应,去除有机物、TN、TP 等污染物。随后进入二沉池进行泥水分离,二沉池出水再进入新建中间提升泵站提升水头,之后进行滤布滤池进行过滤,进一步去除悬浮物及TP,再进入消毒池经二氧化氯消毒后达标排放。二沉池剩余污泥泵送至储泥池,经带式脱水机脱水后,外运至水泥窑协同焚烧处置。

图1 提标改造后的工艺流程

2.4 主要设计参数

(1)混合池:新建混合池1 座,L×B×H=4.0 m×4.0 m×4.0 m,有效容积64 m3。主要作用是将进水与内回流污泥进行充分混合。

(2)缺氧池:为强化生物反硝化效果,同时消除硝酸盐对厌氧区聚磷菌的不利影响,新建缺氧池一座,缺氧池尺寸L×B×H=40 m×10 m×6 m,有效容积2 400 m3。主要设备:潜水推流器2 台,Φ2 500 mm,N=4.3 kW,溶解氧检测仪1 台,污泥浓度计1台。

(3)中间提升泵站及滤布滤池:由于提标改造新增构筑物,为保证足够的水头,需增加一座中间提升泵站,中间提升泵站规模按3.0×104m3/d,中间提升泵站与滤布滤池合建。中间提升泵站尺寸L×B×H=10.0 m×10.8 m×5.0 m,配备中间提升泵3 台,2 用1 备,单台提升泵Q=810~972 m3/h,H=3.20~5.40 m,N=22 kW。滤布滤池去污机理为浅层过滤,具有占地面积小,表面负荷高,管理维护方便的特点[10-11]。在去除二沉池出水中SS 的同时,也可以除去以SS形式存在的COD,BOD 及TP,是保证出水达一级A标准的关键工艺段。新建滤布滤池1 座,分2 组,单组滤池外形尺寸L×B×H=6.0 m×3.5 m×3.4 m,单组滤盘12 片,直径2.5 m,过滤面积8.8 m2,平均滤速为5.92 m/h,设计最大滤速8.58 m/h。配备反冲洗泵4 台,Q=50 m3/h,H=7 m,N=2.2 kW。

(4)氧化沟改造:在改良型氧化沟出水口下游新增混合液回流泵,并对相关管道进行改造,将混合液回流至混合井。混合液回流泵采用轴流泵,设计回流比200%,单组生化池配备3 台,2 用1 备,单台泵Q=650 m3/h,H=3.0 m,N=16 kW。

(5)二氧化氯加药间改造:在原有加氯间预留位置上,新增一台二氧化氯发生器,有效氯产量为20 kg/h,功率4.5 kW。新增氯酸钠溶液储罐1 个,容积1 m3,新增盐酸溶液储罐1 个,容积1 m3,新增100 kg 氯酸钠化料器1 个。

3 运行参数控制及运行效果

3.1 工艺运行参数控制

采用滤布滤池工艺对该厂进行提标改造后,为充分发挥各工艺段的处理能效,保证出水TP,TN,SS稳定达一级A 标准,经过大量实验摸索,总结出以下工艺运行控制方式:

(1)TN 去除尽量在生化池完成,采用多点进水方式,三分之二的原水与混合液进入缺氧池,使反硝化反应优先获得碳源,加强了脱氮能力,三分之一原水进入厌氧池,保证厌氧区微生物对碳源的需求。

(2)生化池污泥质量浓度控制在3 500~5 000 mg/L,混合液回流比控制在100%~200%,二沉池外回流控制在50%~100%之间,低温时增加混合液回流比至150%,增加反硝化菌总量,缺氧池硝态氮质量浓度控制在8.0 mg/L 以下,较高时可外加碳源和提高泥龄增强反硝化效果。

(3)好氧区溶解氧质量浓度维持在2.0 mg/L 左右,确保良好的硝化反应,同时控制缺氧区溶解氧低于0.5 mg/L,保证良好的缺氧环境。

(4)通过隔膜计量泵将除磷剂(聚合硫酸铁)投加量控制在40~90 g/m3,根据进水水量和出水TP指标随时调整。

(5)设定滤布滤池反冲洗液位,当液位高于3.0 m 时自动启动反冲洗泵,确保滤布的过水能力。

3.2 运行效果分析

提标改造工程于2018年初完工,经过几个月的摸索试运行,自2018年8月以后处理系统进入稳定期,各项出水指标均达到了设计要求。实施提标改造后的2018年8月至2019年7月实际进出水水质见表3。

表3 提标改造后进水、出水水质

由表3 可知:

(1)TN,COD,BOD 的变化。提标改造前,由于该工艺无独立缺氧区,反硝化效果较差,平均出水ρ(TN)为15.6 mg/L。提标改造后,新增了独立缺氧区,同时对内回流系统进行改造,使硝化液在缺氧池中进行反硝化反应,平均出水ρ(TN)为7.4 mg/L,ρ(TN)去除下降了8.2 mg/L,TN 去除率由原来的65.07%提升至82.08%,提高了17%。由于新增缺氧池,增大了生化系统的停留时间,BOD,COD 在生化系统中进一步去除,因此出水BOD,COD 较提标前也有一定程度降低。

(2)SS,TP 的变化。提标改造前,出水SS 和TP一级A 达标率分别为79.3%,55%,新增滤布滤池和精确控制除磷剂投加后,出水平均ρ(SS)和ρ(TP)分别为6.0,0.13 mg/L,远低于一级A 标准。滤布的拦截作用,对COD,BOD,TN,TP 的去除也有一定的贡献。

4 结论

针对三峡库区某污水处理厂出水SS,TN,TP 不能达一级A 标情况,选择了 “新增缺氧池+滤布滤池”作为本工程提标改造工艺。实际运行数据表明,处理效果良好,出水各项指标均达到一级A 排放标准。提标改造后进一步降低了污染物排放量,对保护三峡库区水环境有着积极的作用。同时对于进水TN,TP,SS 易超标的污水处理厂,通过采用新增缺氧池+滤布滤池这种改动小、成本低、占地面积少的提标改造方式是可行的,对同行业类似污水处理厂提标改造具有一定的指导借鉴意义。

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