APP下载

唐钢南区高炉3 200 m3应对焦炭质量波动的生产实践

2018-01-17曹维超范文生方丽平司新国黄亚玲王少宁

河南冶金 2017年6期
关键词:炉况冷态南区

曹维超 范文生 方丽平 司新国 黄亚玲 王少宁

(河钢集团唐钢公司)

0 前言

随着高炉大型化的发展,精料对大型高炉稳定顺行的决定性作用已经成为炼铁生产的共识。随着高炉喷煤比的大幅提升,焦炭的还原剂和发热剂的作用已经被部分替代,但焦炭作为料柱骨架的作用反而更加重要。这是由于高炉大型化,喷煤比大幅提升以及矿焦比的不断增加,焦炭质量对料柱透气性起着关键作用,对炉缸状态起决定性作用[1]。

近年来,行业利润大幅下降,钢铁企业都把降低成本作为一项主要课题。随着成本空间的压缩,高炉原燃料质量都呈下降趋势。特别是进入2016年9月份以来,炼焦煤价格上涨,焦炭成本大幅上升,但由于资源质量的下降和焦炭供不应求的市场状态,外购焦炭质量呈(现)劣化趋势。

唐钢南区高炉有效容积为3 200 m3,设计利用系数为2.50 t/m3d,2007年9月投产,2012年9月~11月中修,投产后南区高炉保持高产低耗,日产铁量8 000 t,煤比150 kg/t,燃料比505 kg/t。但进入2015年下半年以来,高炉炉况频繁波动,恢复困难,日产量下降到7 000 t,燃料比升高到530 kg/t。唐钢自产干熄焦焦炉为2座65孔7 m型焦炉,周转时间为24 h,标准温度为1 240 ℃、1 290 ℃,产量为150 万t/年。

唐钢南区3 200 m3高炉面对焦炭质量的波动,主要表现为焦炭冷热强度下降,灰分上升,水分波动大,炉况出现稳定性下降,炉温波动大,产量下降,燃料比大幅升高等现场,采取了一系列措施,摸索出一套应对焦炭质量波动的生产实践经验。

1 焦炭质量对高炉指标影响分析

唐钢炼焦制气厂老系统于2014年7月停产,只留一套干熄焦系统生产。南区高炉的焦炭结构正常生产情况下为40%~50%的自产干熄焦,50%~60%的外购一级湿熄焦,其中湿熄焦包括10%~20%的山西湿熄焦1和40%~50%的山西湿熄焦2。唐钢南区高炉2016下半年焦炭质量和技术指标变化见表1。

表1 2016年唐钢南区高炉焦炭质量和技术指标

注:表中成分为自产干熄焦、湿熄焦1和湿熄焦2按入炉比例的加权平均成分。

2016年9月份后,唐钢南区高炉处于炉况恢复期,技术指标较之前大幅下降,煤比维持在较低水平。从表1可以看出,入炉焦炭的灰分稳定在12.6%左右,高于一级冶金焦标准。焦炭灰分的主要成分是SiO2和Al2O3等酸性氧化物,焦炭在高炉内被加热到高于炼焦温度时,由于焦质与灰分的热膨胀性不同,焦炭沿灰分颗粒周围产生并扩大裂纹,使焦炭碎裂粉化,强度降低。另外,焦炭灰分中的碱金属氧化物对焦炭反应性有正催化作用,所以应该降低焦炭灰分。此外,南区高炉的焦炭水分波动大,特别是外购湿熄焦,2016年11月份,湿熄焦水分在8.1%~9.8%之间波动。实践表明,含有一定量水分的焦炭能够降低炉顶煤气温度,但水分过高且大幅波动会造成高炉热制度波动,影响炉况稳定顺行,造成高炉焦比大幅升高[2]。

1.1 焦炭冷态强度对高炉指标影响

焦炭冷态强度主要用抗碎强度M40 和耐磨强度M10来表征[3]。表1 中,唐钢南区高炉入炉焦炭M40在88%,M10在6.1%的水平,在同级别的高炉中,焦炭质量处于较低水平,且进入2016年下半年以来,焦炭质量呈下降趋势。

焦炭冷态强度M40、M10是焦炭质量的重要指标,是反映焦炭在冷态下抗挤压破碎成为粉末的能力,是焦炭热强度的基础。焦炭冷态强度取决于配煤质量、备煤工艺、焦炉炉型及操作制度和熄焦工艺等。冷态强度也是焦炭能否起到炉料骨架支撑作用、保证高炉透气性的重要指标[3]。唐钢南区高炉2016年7月~11月焦炭冷态强度M40、M10对焦比、煤比的影响分别如图1、图2所示。

南区高炉规定入炉焦炭的M40≥88%,M10≤6%,但受外购湿熄焦质量下降的影响,入炉焦炭的冷态强度难以保障。从图1和图2可以看出,随着焦炭M40下降和M10的上升,高炉焦比升高,煤比下降。这是由于焦炭冷态强度能够保持其粒度和较低的含粉率,保证高炉料柱特别是块状带的透气性,改善炉况顺行的程度。随着焦炭冷态强度的降低,焦炭抵抗料柱压力和各种侵蚀的能力下降,高炉透气性明显变差,压差升高,难以维持高煤比和低焦比。还可以看到,与M40相比,焦炭M10对焦比和煤比的影响更加显著,这与文献[4]的结论一致。唐钢南区高炉采用中心加焦的布料方式,焦炭M10差,抗磨性差,含粉率高,恶化料柱特别是中心焦的透气性,造成高炉中心主导气流弱,上部压差大,料尺行走不畅,风量波动,炉缸不活。

图1 M40对焦比和煤比的影响

图2 M10对焦比和煤比的影响

1.2 焦炭热性能对高炉指标影响

焦炭热性能主要用热态强度CSR和反应性CRI来表征。焦炭的热态性能不好(CRI高、CSR低),会使块状带透气性变差,软熔带位置下移,表现为中心气流变弱,边沿气流增强,炉缸中心死料柱增大,风口及回旋区的碎焦量增加,炉缸透液性变差,铁口深度减小等,这些都会严重影响高炉顺行[5]。唐钢南区高炉2016年7月-11月焦炭热态性能CRI、CSR对焦比、煤比的影响如图3、图4所示。

图3 CSR对焦比和煤比的影响

图4 CRI对焦比和煤比的影响

从图3和图4可以看出,唐钢南区高炉CSR在67%水平,CRU在23.5%水平,在同级别高炉中焦炭质量属于中下。随着CSR降低和CRI的升高,高炉焦比也呈显著上升趋势,煤比下降,且CSR对焦比和煤比影响的趋势更加显著。生产实践中,南区高炉使用热性能劣化的焦炭后,下部压差升高,风口活跃性差,风口容易烧坏破损,铁水硫易出现超标,燃耗上升。

2 应对措施

2016年11月初,唐钢自产干熄焦系统检修,生产少量湿熄焦,加之外购湿熄焦价格上升,质量大幅波动。唐钢南区高炉11月5日和11月6日的焦炭质量指标见表2。

表2 唐钢南区高炉焦炭质检成分

注:自产湿熄焦与自产干熄焦配比不同。

从表2可以看出,11月5日和11月6日的入炉焦炭质量波动很大,M10基本都在6.0%以上,山西湿熄焦1最高达到了7.4%;M40大幅下降,最低为85%;热性能除了山西湿熄焦2外,其他三种焦炭都出现严重劣化,自产干熄焦CSR最低仅为64.18%,CRI最高达到了26.15%;此外,三种湿熄焦的水分波动很大,最高达到了9.6%。11月5日之前焦炭配比为40%自产干熄焦+20%山西湿熄焦1+40%山西湿熄焦2,11月5日白班改为40%自产干熄焦+20%自产湿熄焦+40%山西湿熄焦2,11月5日~11月10日期间,焦炭配比保持为40%自产干熄焦+20%自产湿熄焦或山西湿熄焦1 +40%山西湿熄焦2。

质量较差的焦炭入炉后,经过一两个冶炼周期的反应,高炉顺行出现明显变化。开始表现为上部压差增大,小幅度的偏滑尺,之后发展为风口不活跃,几个铁口渣铁分布不均,铁水硫含量波动大,再之后变现为风量波动大,料尺不畅,有小幅度窜气,焦比上升,产量下降,期间19号风口小套烧坏。11月5日~11月12日的技术指标见表3。

表3 唐钢南区高炉2016年11月初技术指标

从表3可以看出,11月7日开始,由于高炉透气性变差,炉况波动,利用系数下降,焦比上升,煤比大幅下降。面对劣化的焦炭指标对高炉顺行的影响,南区高炉采取了一系列措施。

2.1 降低焦炭负荷

现代大型高炉采用大矿批、高焦炭负荷的装料制度,但当原燃料条件恶化,特别是粉末增加时,透气性变差,不宜扩大矿批、增加焦炭负荷。应对焦炭质量劣化,唐钢南区高炉首先采取逐步降焦比、退矿批的措施。11月7日中班入炉焦比由435 kg/t提高到445 kg/t,11月8日白班入炉焦比由445 kg/t提高到455 kg/t,同时矿批由77 t降低到75 t,焦炭负荷由3.90 t/t降低到3.81 t/t。采取上述措施之后,高炉压差明显降低,透气性变好,中心气流也由弱变强,提高炉况抗波动能力,减小焦炭质量劣化对高炉的影响程度。

2.2 合理的操作制度和热制度

面对焦炭质量劣化引起的高炉透气性下降和炉缸状态恶化,南区高炉调整操作制度,控制整个料柱压差,操作压差比正常时低5 kPa ~10 kPa,减少或避免出现管道或大幅度滑尺,造成炉况难行。焦炭冷热强度下降,导致高炉炉况焦炭粉末多,恶化炉缸死料柱的透气性和透液性,造成高炉下部压差高,炉缸工作不活跃。保持合理的热制度对炉缸的活跃性至关重要。炉况波动后,南区高炉按照高炉温和低碱度的操作方针,铁水炉温控制不低于0.5%,炉渣二元碱度不大于1.15,控制炉温为0.5%时,铁水含硫不低于0.03%,保持铁水和炉渣具有适宜的流动性,保证炉缸活性。对于质量较差焦炭,采用分仓上料的方式,质量较好和质量差的焦炭分仓入炉,减少劣质焦炭入炉比。加强焦仓筛网的维护,堵塞和损坏的筛网及时检修和更换,减少入炉的焦炭粉末。加强炉前出铁组织,减少出铁间隔,提高渣铁出尽率,必要时采用双场重叠出铁,避免渣铁未出尽造成的炉内憋压。

2.3 加强原燃料和生产管理

2.4 保持稳定的布料制度

通过采取上述措施,炉况从11月7日波动,11月12日基本恢复到波动之前的水平,透气性改善,煤气利用率由43%提高到45.26%,入炉焦比由455 kg/t降低为430 kg/t,矿批逐步恢复至77 t,高炉炉况逐渐稳定,铁产量由6 525 t/d提高到7 070 t/d。

3 结语

(1)焦炭质量对高炉炉况顺行影响显著,焦炭冷态强度、热性能劣化以及成分波动后,料柱透气性变差,炉况难行,焦比上升,利用系数下降。

(2)随着焦炭M40下降和M10的上升,高炉焦比升高,煤比下降,高炉顺行变差,且M10的影响更加显著;随着CSR降低和CRI的升高,高炉焦比也呈显著上升趋势,煤比下降,且CSR对焦比和煤比影响的趋势更加显著。

(3)通过采取降低焦炭负荷、合理的操作制度和热制度、加强原料和生产管理以及保持稳定的布料制度等措施,能够有效的降低焦炭质量波动对高炉炉况的影响。

[1] 王筱留.中钢铁冶金学(炼铁部分)[M].北京:冶金工业出版社,2008:7-10.

[2] 古勇合,周龙文,喻冰鹤.焦炭品质劣化对新钢2 500 m3高炉生产的影响[J].江西冶金,2016,36(5):14-16.

[3] 唐顺兵.焦炭质量对大型高炉稳定生产的影响[J].炼铁,2011,30(3):8-12.

[4] 王照华,孙存生,王伟.安钢3#高炉对焦炭质量的要求探讨[J].河南冶金,2015,23(4):54-56.

[5] 龙晓阳,万旭东.现代高炉对焦炭质量的要求[J]. 鞍钢技术,2002(4): 5-9.

猜你喜欢

炉况冷态南区
沈阳市浑南区第八小学
沈阳市浑南区创新第一小学
高炉风口灌渣炉况快速恢复实践
红钢3#高炉降料面检修炉况恢复实践
红钢3#高炉全部风口灌渣快速恢复炉况实践
辽宁省沈阳市浑南区白塔小学
莱钢1#1880m3高炉灌渣后炉况恢复实践
炼钢转炉冷态钢渣再利用实践
冷态反敲法在舰船艉轴校直中的应用
四通道煤粉燃烧器冷态数值模拟研究