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水解酸化+接触氧化工艺处理中药饮片废水

2023-08-22周刚蒋琪杨利平张恒强杨凯

山东化工 2023年14期
关键词:沉池混凝酸化

周刚,蒋琪,杨利平,张恒强,杨凯

(1.浙江省环境工程有限公司,浙江 杭州 310013;2.杭州和利时自动化有限公司,浙江 杭州 310018)

1 工程背景

浙江某中药饮片厂利用各类中药生产加工中药饮片,品种达800余种。企业产生的废水主要包括药材浸泡废水、煎药设备、装药袋清洗废水、药液提纯废水、煎煮废水及半夏浸泡废水等。半夏浸泡废水为间歇排放且具有一定毒性。中药生产废水不仅具有CODCr和悬浮物浓度高,色度大、偏酸性(pH值为3~5)的特点,还含有中药成分以及纤维素、苷类、生物碱、蛋白质及蒽醌类等有机物[1]。

2 废水水质、水量及处理要求

本工程设计规模为300 m3/d(其中半夏废水5 m3/月,间歇排放),污水站出水纳管排放至园区污水厂,其出水水质执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906— 2008)表2规定的标准。本工程废水水质及排放标准如表1所示。

表1 废水水质及排放标准

3 工艺流程

中药废水中污染物浓度高,可生化性一般且具有一定毒性。鉴于此为保证取得稳定的处理效果,中药废水多采用物化预处理-生化处理-物化深度处理的复合处理工艺。物化预处理和深度处理工艺可采用混凝沉淀、气浮、Fenton氧化及铁碳还原等方法。而生化处理工艺可采用水解酸化-SBR工艺[2],ABR+UBF+A/O工艺[3]。根据该企业中药废水的排放特点、水质情况和企业节省占地的要求,并结合类似废水处理的实际工程经验,确定采用“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”的处理工艺。具体工艺流程如图1所示。

4 主体构筑物及设备

本工程设计规模Q=300 m3/d,其主要构筑物包含调节池-设备用房、组合池(包括混凝初沉池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、混凝终沉池)、污泥池。

4.1 调节池-设备用房

调节池,钢筋混凝土结构,1 座,尺寸:3.5 m×12.0 m×3.5 m。进水端配套1套栅条间隙5 mm的细格栅,去除废水中药渣。池底设置1套曝气穿孔管,对废水进行气力搅拌,均匀水质。池内废水通过2台提升泵(参数:Q=10 m3/h,H=10 m,N=0.75 kW;1用1备)输送至组合池进行处理。

设备用房,框架结构,1 座,尺寸3.0 m×12.0 m×4.0 m。房间内设置2台风机(参数:Q=4.21 m3/min,P=73.5 kPa,N=11 kW,1用1备)用于调节池和生化池进行曝气。同时设置3套加药装置(包含加药桶V=2 m3,搅拌机N=1.5 kW各1套)用于投加药剂液碱、PAC和PAM。

4.2 组合池

钢筋混凝土结构,1 座,水池由混凝初沉池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、混凝终沉池组成,尺寸:6.3 m×20.0 m×7.0 m。

(1)混凝初沉池,1座,表面负荷为0.62 m3/(m2·min),采用竖流沉淀池形式。沉淀池设置1台管道混合器,用于投加液碱、PAC和PAM,对废水进行pH值调节和混凝反应,以降低废水的毒性[4]和悬浮物浓度。

(2)水解酸化池,1座,停留时间为14 h。考虑到中药废水水质变化大,CODCr浓度高,可生化性一般的特点,水解酸化采用厌氧水解与兼氧水解相结合的方式,利用厌氧微生物和兼氧微生物的双重降解作用,以提高废水的可生化性,降低后端接触氧化工艺段的负荷并减缓CODCr浓度升高对接触氧化的冲击影响。厌氧水解段,停留时间为8 h,池内配套N=1.5 kW潜水搅拌机1台,并安装组合填料,控制池内DO<0.1 mg/L。兼氧水解段,停留时间为6 h,池内安装组合填料,并配置1组微孔曝气系统,通过阀门调整曝气量,控制池内DO<0.5 mg/L;

(3)接触氧化池,1座,停留时间为12 h,容积负荷:1.8 kg/(m3·d)。池内安装组合填料和1组微孔曝气系统,控制池内DO=2~4 mg/L。池内设置2台内回流泵(参数:Q=10 m3/h,H=10 m,N=0.75 kW;1用1备),通过将好氧池内污泥回流至水解酸化池进行反硝化脱氮,并利用生物选择作用降低发生污泥膨胀的概率。

(4)二沉池,1座,表面负荷为0.70 m3/(m2·min),采用竖流沉淀池形式。池内设置2台污泥泵(参数:Q=10 m3/h,H=10 m,N=0.75 kW;1用1备)用于污泥排放和二沉池到水解酸化池和接触氧化池的污泥回流。

(5)混凝终沉池,1座,表面负荷为0.90 m3/(m2·min),采用竖流沉淀池形式。废水与PAC和PAM进行混凝反应后通过终沉池进行泥水分离,以进一步降低废水的CODCr和悬浮物浓度,确保出水稳定达标。

4.3 污泥储池

钢筋混凝土结构,1 座,尺寸:2.5 m×2.0 m×2.0 m。水池内配置2台污泥输送泵(参数:Q=10 m3/h,H=10 m,N=0.75 kW;1用1备)和1台叠螺污泥脱水机(参数:Q=24 kg/h,N=0.8 kW;1用1备)

5 运行效果

本工程经过3个月的工艺调试后,系统正常运行,出水稳定达标,通过了企业组织的环保验收。在调试期间,由于企业开展节水降耗,降低了清洗煎药布袋等清洗耗水量,因此污水站的实际污水处理量为250 m3/d,对比设计处理量有较大降低。而废水的CODCr浓度达到3 500 mg/L左右,对比设计进水水质升幅较大。调试完成后,企业对污水站进行168 h的性能考核,污水站进、出水CODCr、BOD5,NH3-N及SS等各项指标的浓度和去除率详见图2~5所示。

图2 CODCr的去除效果

图3 BOD5的去除效果

图4 氨氮的去除效果

图5 悬浮物的去除效果

根据以上数据图分析,由于车间清洗水量减少,导致废水CODCr浓度较设计值升高40%,其他污染物浓度与设计值偏差不大。而污水站出水的CODCr,BOD5,NH3-N及SS等各项指标均满足设计出水要求,各项污染物去除率普遍在95%以上。

6 工程投资及运行费用

本工程总投资为410万,包括建筑安装费、设备采购费、电气自控设备费、管道材料费及设计调试费。本工程稳定运行后,其主要运行费用包括电费、药剂费及人工费。总装机容量为49.45 kW,日耗电为341.04 kW·h,电价以0.7元/(kW·h)计,单位电费为0.8元/m3。单位药剂费(包括PAC,PAM及液碱等药剂)为1.0元/m3。污水站专职工作人员2人,工资 4 500 元/(人·月),单位人工费为1.5元/m3。吨水运行费用合计3.3元/m3。

7 结论

(1)本工程实践表明,“混凝初沉+水解酸化+接触氧化+混凝终沉”的组合工艺能够有效处理此类中药饮片废水,系统出水各项指标均能稳定达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)表 2 规定的标准,各项污染物去除率普遍在95%以上。

(2)水解酸化采用厌氧水解与兼氧水解相结合的形式,利用厌氧微生物和兼氧微生物的双重降解作用,提高废水的可生化性,降低后端接触氧化工艺的负荷并提高系统对污染物浓度变化的抗冲击能力。

(3)本工程主体工艺段采用组合式钢筋混凝土结构,施工周期短,构筑物整体布置紧凑,占地小,投资省,降低了构筑物之间的水头损失,节能降耗,本工程达到预期的处理效果,取得了良好的环境效益。

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