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PVA纺丝废水资源化利用的中试研究

2022-03-21罗小勇吴正雷刘乐天孙桂花

中国资源综合利用 2022年2期
关键词:产水硫酸根硫酸钠

罗小勇,吴正雷,刘乐天,庄 力,孙桂花

(江苏久吾高科技股份有限公司,江苏 南京 211808)

随着经济的发展,水资源需求量迅速增加,高盐废水污染等问题日益严重。纺丝废水污染物浓度高,含有酸性物质,有浓烈刺激性酸味及腐蚀性。含PVA 的废水生化性能差,COD 含量高。因此,PVA纺丝废水有机物含量高、盐含量高,其属于高盐有机废水。此类废水常用的处理方法仍是传统的生化法、物化法,但与其他废水相比,高盐废水含盐量较高,大多数微生物不能够进行正常的生长代谢活动。

目前,高盐有机废水的处理技术主要有嗜盐生物法、膜分离法、电化学法、湿式催化氧化法、焚烧法和蒸发联合法等。但是,对于水量较大、有机物和盐分较低的有机废水,直接采用蒸发处理,设备投资较大,往往先通过膜法进行浓缩。膜浓缩液目前基本都是经热浓缩后结晶或固化填埋处理,热浓缩能耗高,运行费用大。虽然废水经过膜浓缩和蒸发可以实现零排放,但该方法只是将污染物转移到结晶杂盐中,蒸发产生的废盐才是治理的难点。

综合利用是解决高盐废水的关键点。分盐技术真正意义上实现了废水中盐的资源化利用,解决了工业生产过程中产生的高盐废水难以处理的问题。在处理废水的同时,该技术对无机盐进行分质结晶,NaSO和NaCl 两种单质结晶盐均达到工业纯度的标准,可以进行回收与再利用。本研究以“化学除硬+深度除硬+双膜法+冷冻结晶+高级氧化”组合工艺处理PVA纺丝废水,探究PVA纺丝废水处理、硫酸钠回收以及水资源回收利用的可行性。

1 试验部分

1.1 原水水质

试验用PVA纺丝废水为PVA 纤维生产废水,废水COD ≤600 mg/L,盐含量≤5 500 mg/L,硬度≤200 mg/L。

1.2 工艺流程

PVA纺丝废水经化学除硬、超滤膜过滤去除硬度、悬浮物及胶体,调节pH 后进行深度除硬,保证废水的硬度≤10 mg/L。树脂产水利用反渗透1 进行浓缩,实现水资源回收利用。反渗透1 浓水进入纳滤系统提浓,纳滤浓缩液冷冻结晶制备芒硝。纳滤产水由反渗透2 浓缩,反渗透浓缩液和其他废水混合均匀后去生化处理,产水和反渗透1 产水混合均匀后采用高级氧化进一步去除COD,保证COD ≤20 mg/L。中试流程如图1所示。

图1 工艺流程

1.3 试验装置

中试设备包括化学除硬加药装置、超滤设备、树脂柱、反渗透1、纳滤、反渗透2、冷冻结晶、臭氧氧化等装置。化学除硬停留时间为2 h;超滤为管式陶瓷膜装置,膜面积为3 m,带反冲洗;树脂装置直径为0.25 m,有效高度为1.4 m,滤速为12 m/h;反渗透1 膜面积为37 m,设计通量为15~20 L/(m·h);纳滤膜面积为2.6 m,设计通量为15~18 L/(m·h);反渗透2 面积为2.6 m,设计通量为8~12 L/(m·h);冷冻结晶为母液循环式结晶器,结晶温度为-5 ℃;臭氧氧化装置为板式臭氧发生器,臭氧产量为0.55 kg/h,臭氧浓度为130 mg/L。

2 结果与讨论

2.1 反渗透处理效果分析

废水化学除硬、超滤膜过滤、调节pH、深度除硬后,进入反渗透系统。由于PVA纺丝生产过程中需要添加醋酸进行反应,因此废水含有部分醋酸。在水回用的过程中,要控制产水的COD 含量,此处需要考察不同pH 下反渗透COD 去除率和脱盐率的变化。

2.1.1 不同pH 下反渗透对COD 的去除效果

中试重点考察不同pH 下一段反渗透对COD 的去除率。中试过程中分别调节进水的pH 为5、6、7、8、9,考察不同pH 下反渗透对COD 去除率的影响,筛选合适的pH,保证反渗透系统对COD 的脱除效果。中试30 d 内反渗透进水和产水的COD 变化情况如图2所示。

图2 不同pH 下反渗透对COD 的去除效果

由图2 可知,pH 在5~9 变化,反渗透对COD的截留率在93.1%~96.95%波动;随着pH 的升高,反渗透对COD 的截留率逐渐升高,考虑系统的稳定性,最终反渗透进水的pH 控制在8~9。

2.1.2 不同pH 下反渗透脱盐率的变化

中试考察不同pH 下一段反渗透脱盐率的变化情况。中试过程中分别调节进水的pH 为5、6、7、8、9,考察不同pH 下反渗透脱盐率的变化,筛选合适的pH,保证反渗透系统的稳定运行。中试30 d 内反渗透进水和产水的电导率变化情况如图3所示。由图3 可知,pH 在5~9 变化,反渗透的脱盐率在96.4%~98.8%波动;随着pH 的升高,反渗透的脱盐率逐渐升高。考虑系统的稳定性,最终反渗透进水的pH 控制在8~9。

图3 不同pH 下反渗透脱盐率的变化

2.2 纳滤膜对硫酸根的截留效果

废水通过预处理及反渗透后,大部分实现了资源化利用。由于废水含有大量的硫酸根和氯离子,系统采用纳滤单元实现氯离子和硫酸根分质处理。纳滤浓缩倍数为3 倍,浓缩液制备高品质硫酸钠,产水进一步浓缩处理。纳滤单元重点考察进水pH 分别为5、6、7、8、9 时纳滤膜对硫酸根的截留率。中试期间每天取1 次纳滤膜的进水、产水,检测硫酸根,分析不同pH 下纳滤膜对硫酸根的截留效果,30 d 内纳滤对SO

2的截留率如图4所示。由图4 可知,30 d 内,纳滤单元对硫酸根的截留率在98.1%~98.6%波动,30 次取样结果均值为98.4%,满足纳滤单元对硫酸根的截留率设计要求(对硫酸根截留率大于97%)。纳滤膜对硫酸根的截留率不受pH 的影响。

图4 不同pH 下纳滤膜对硫酸根的截留率变化

2.3 高级氧化对COD 的去除效果

反渗透1、反渗透2 的产水混合均匀后,利用臭氧氧化进一步降低COD。反渗透1 产水pH 保持在8左右,COD 含量为17.3~21.2 mg/L;反渗透2 产水pH 保持在8 左右,COD 含量为235~245 mg/L;混合产水pH 保持在8 左右,COD 含量为30~32 mg/L。水量为0.56 m/h,水力停留时间为30 min,臭氧投加量分别为30 mg/L、60 mg/L、90 mg/L 和120 mg/L。下面考察不同臭氧投加量下COD去除率的变化情况,筛选合适的臭氧投加量。由表1 可知,随着臭氧投加量的成倍增加,COD 的去除率没有翻倍。同时,COD ≤20 mg/L,满足生产回用需求。考虑经济性,系统最终采用臭氧投加量60 mg/L。

表1 不同臭氧投加量COD 去除率变化

对臭氧氧化产水进行检测,结果如表2所示。回用水COD、pH、盐含量、硬度和Fe分别为17.5 mg/L、7.9、125 mg/L、0.2 mg/L 和未检出,5 项指标均优于循环水水质标准和设计水质要求。

表2 水质参数

2.4 冷冻结晶

纳滤浓缩液在-5 ℃冷冻结晶处理获得NaSO·10HO(芒硝),得到的芒硝进行水浴加热处理,水浴加热温度控制在50~60 ℃,得到无水硫酸钠。经检测,无水硫酸钠白度为83,纯度为98.3%,产品达到《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009—2014)的Ⅱ类一等品要求(白度大于82,纯度大于98.0%)。

3 经济效益分析

依据中试取得的技术参数对处理量120 m/h 的PVA纺丝废水资源化利用工艺进行运行费用估算,结果如表3所示。运行费用主要包含电费、药剂费、人工费、蒸汽费和换膜费。按照回用水量折算,吨水消耗为8.138元,吨水收益6.4元,吨水运行费为1.738元。

表3 运行费用估算

4 结论

系统产水水质优于循环水回用标准,其中,COD、pH、盐含量、硬度和Fe分别为17.5 mg/L、7.9、125 mg/L、0.2 mg/L 和未检出,整个系统的水回收率达到95.7%。冷冻结晶获得的NaSO·10HO(芒硝)进行处理,得到无水硫酸钠,经检测,无水硫酸钠白度为83,纯度为98.3%,产品达到《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009—2014)的Ⅱ类一等品要求。根据试验所得技术参数,对处理量120 m/h 的PVA纺丝废水资源化利用工艺运行费用进行经济效益分析。结果显示,吨水总消耗为8.138 元,吨水总收益为6.4元,吨水运行费为1.738 元,按照每年运行330 d 计算,年节约用水90 万t。

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