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超临界机组小汽轮机振动分析与处理

2021-05-16孙猛

电子乐园·上旬刊 2021年8期
关键词:处理研究

孙猛

摘要:汽轮机(小汽轮机)作为现代大容量燃煤电厂的重要辅机,其运行的可靠性对机组的安全稳定运行有很大影响。汽动给水泵跳闸一方面会导致机组出力降低,影响机组发电,另一方面严重时会导致机组跳闸,影响电力系统的安全。小汽轮机振动是汽动给水泵组跳闸的主要原因之一。因此,必须从管理和技术上给予足够的重视。

关键词:超临界机组;小型汽轮机;振动分析;处理;研究

1项目概述

华能大庆热电有限公司机组汽轮机型号为CLN350-24.2/566/566型,是哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、双抽凝汽式汽轮机。

华能大庆热电 2 x 350 MW 机组设计的驱动半容量锅炉给水泵的汽轮机,型号为NK50/56/0。两台本汽轮机驱动两台锅炉给水泵,并联运行,配一台主机。一台30%容量的电动机驱动的锅炉给水泵作备用。

引起各种小汽轮机异常振动增加,主要包括:振动部件故障、滑销系统卡涩、汽流激振、轴封温度过低、动静摩擦、轴承磨损、轴承松动、汽动给水泵转子中心不直、转子热弯、,联轴器松动、轴承缺润滑油、油温过低、轴承油膜振荡、转子质量不平衡等公司统计显示,80%以上的旋转机械振动故障是由转子质量不平衡、转子中心静摩擦和静摩擦这三个原因引起的。

2小汽輪机振动

电厂2号机组小汽轮机的前、后轴承分别为1瓦(前轴承)和2瓦(后轴承)。两者都配备了x和Y方向的轴向振动探头。轴向振动报警值设置为80μm,跳闸值设置为125μm。

2B小机组在4500-4700r/min转速范围内,前轴承振动突然异常增大,严重威胁机组的安全运行。为此,电厂技术人员利用EVM-8动态数据采集分析系统对2B给水泵组的振动故障数据进行采集和诊断。

第二单元转速为4500~4700r/min,席前轴承的X轴振动明显波动,约60μm~100μm,机组加载后,小机组2B转速超过4700r/min。小机组席前轴承的X轴振动从100μm迅速下降到约50μm,负荷继续上升,机组负荷下降,小汽轮机转速下降到4700r/min以下时,振动保持在50μm附近;2B机组前面轴承的X轴振动从65μm增加到101μm。

3振动原因分析

(1)蒸汽流激励。机组2次启动停机,小汽轮机也多次启动停机。每次蒸汽源不同(四泵或辅助蒸汽),每次启动参数都有一定程度的不同,但小汽轮机前后的轴承振动值差异不显著。因此,小汽轮机振动的增加与小汽轮机启动参数的选择无关。由于小汽轮机的振动突变只发生在特定的转速范围内,且具有一定的偶然性,因此可以排除汽流激励。

(2)扩展被阻止。小汽轮机壳体与基础之间没有异常,滑动销系统状态良好,表明小汽轮机的振动突变不是由膨胀障碍引起的。

(3)压板和预埋地脚螺栓之间的间隙。现场检查了小型汽轮机基础底板与埋入式地脚螺栓之间的间隙。结果表明,在热态下,锚杆螺栓与基础底板之间的膨胀间隙为2mm,满足了小型汽轮机厂家的设计要求。检查轴承座和联轴器,无松动现象,排除上述原因。

(4)轴封和轴承的润滑油参数。通过查阅2B小型机械振动突然增加前后的历史数据,发现轴封压力和温度均在规定值内,润滑油压力、流量和油温也在规定值范围内,无异常变化。因此,可以排除轴封温度过低、轴承油温过低或轴承供油不足。

(5)油膜振荡。油膜振荡的一个重要特征是,只有当小汽轮机的转速超过一阶临界转速的2倍时,才会发生油膜振荡,振动幅度突然增大,振动非常严重,甚至可能导致轴瓦损坏。查阅2B小型机械的历史振动数据后发现,在4250r/min的转速下(约为一阶临界转速的2倍),前后轴承的振幅稳定,变化不大,可以排除油膜振荡的原因。

(6)静电和静电摩擦或振动探头故障。从小型机器2B前面的轴承收集的数据可以看出,在振动稳定期间,振幅稳定在50μm。振动变化主要发生在4500~4700r/min阶段,速度变化较快。当速度变化缓慢时,不会发生振动突变。分析表明,振动主要为1倍频,变化过程也为1倍频,表明转子可能存在静碰和静碰等问题,可能是1号轴承的碰摩故障。同时,由于1x方向的振动变化,1Y方向的振动基本不变,因此不能排除信号异常的可能性。综上所述,1x振动有两种可能的原因:一种是摩擦故障,可能是轴封、蒸汽盘或油块处的摩擦;二是1x振动探头共振,在4500~4700r/min速度范围内有时会发生振动,可能与支架松动程度有关。

4故障排除

(1)摩擦故障处理。初步分析认为2B小机前轴承振动故障为碰摩故障。因此,在机组的正常运行中,应加强运行调整,以避免小汽轮机转速在4500~4700r/min范围内快速变化。2017年8月31日,2号机组停机检修,其中2B小机彻底检查,主要检查1号轴封间隙,轴瓦、挡油块和其他装置。检查发现小汽轮机汽缸内的部分汽封和1号轴承的油块明显碰伤,这也证明了之前的判断。在一次维修中对2B小机进行如下处理:2B小机轴封间隙按标准值调整,对小机轴瓦进行研磨,为了保证良好的接触面积,小机轴承间隙按标准值下限进行调整。

(2)质量不平衡故障处理。初步分析了2B小型发动机后轴承的振动故障是由二阶质量不平衡引起的。由于称重位置的限制,现场动平衡效果无法保证。在此A维修期间,2B小型机器转子被送回工厂进行高速动平衡处理。在1w侧110°位置和2w侧290°位置处,将120g平衡块添加到2B小型机器转子的配重孔中。单元2A修复后,在小单元2B上进行超速试验。小机组1X、1y轴振动约20μm,2x、2Y轴振动约50μm。我国现行汽轮机轴系振动标准:当汽轮机转速3000r/min及以上时,轴系振动25μm以下为良好,50μm以下为合格。

结论

汽轮机小振动的原因比较复杂,同时,监测数据的分析也应结合现场设备的运行维护,同时应注意设备基础的安装和维护数据的收集、整理和汇总,从汽轮机机组振动数据的变化分析机组运行状况,再到设备异常和故障诊断,可以达到事半功倍的效果。

参考文献

[1]胡慧园.350MW辅机单列超临界机组APS技术研究及应用[D].华北电力大学,2018

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