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高效节能密封环冷机在莱钢烧结生产中的应用

2021-03-16王庆远

山东冶金 2021年1期
关键词:栏板冷机漏风

熊 伟,李 强,王庆远

(山钢股份莱芜分公司炼铁厂,山东 济南271104)

1 前 言

环冷机是目前国内外采用最为广泛的一种烧结冷却设备。在烧结矿生产制造过程中,经过破碎后的热烧结矿料温度一般在800 ℃左右,环冷机将其冷却到100 ℃以下供后续流程使用。据统计,烧结工序能耗约占钢铁企业总能耗的13%,烧结工序的总能耗中,部分热能以烧结矿和冷却机废气的显热形式排入大气。环冷机是烧结矿生产中重要设备之一,耗电量大,其稳定运行关系到烧结矿生产效率、效益和技术指标。因此,提高环冷机的密封效果及冷却效率,保障其高效稳定运行,对于烧结工序实现节能减排意义重大。山钢股份莱芜分公司炼铁厂借新建环冷机的契机,分析环冷机漏风主要原因,吸取以前环冷机易发故障经验,考察各大钢厂环冷机使用情况,协同环冷机生产制造厂家,对环冷机进行了改造。目前,两台580 m2环冷机已在线使用8个月,密封效果好,漏风率低,定修周期内设备零故障,使用效果较好。

2 环冷机存在问题分析

2.1 环冷机漏风原因[1]

1)底部漏风。现有鼓风式环冷机底部密封基本均采用橡胶板密封,橡胶板较多采用耐磨橡胶,具有一定的硬度和弹性。由于鼓风环冷机长期在高温、高粉尘环境下运行,橡胶密封板磨损严重,环冷机漏风率增加,不仅影响余热蒸汽的回收量,增加冷却电耗,且密封系统维护费用升高。其次,橡胶板有一定硬度,当其与台车梁底部或块料发生挤压时,易发生折断,从而导致漏风。

2)栏板漏风。环冷机台车栏板多采用Q235普通碳素结构钢焊接而成,通过螺栓紧固在台车体上。Q235 耐温在350 ℃以下,环冷机工作环境恶劣,其进料口烧结矿料温高达800 ℃左右,长时间运行,台车栏板会产生不同程度的变形,栏板与栏板之间、栏板与台车之间都会形成缝隙,造成漏风。

3)横梁漏风。卸矿后在台车复位过程中,由于关节轴承存在一定轴向间隙,导致台车体与三角梁端面的密封胶板接触不良,造成三角梁处漏风。

4)烟罩漏风。为防止运动的台车栏板碰撞烟罩,栏板与烟罩之间留有一定的间隙。从环冷机环形截面来看,烟罩边沿距烧结矿也有一定的距离,当余热系统的引风机通过烟罩抽取烧结矿的热量时,冷风就会从间隙进入,影响烟气温度,降低发电量。

2.2 环冷机易发故障点分析

1)传动装置(摩擦传动)故障。环冷机的传动,多采用主、被动摩擦轮夹紧连接在回转框架上的磨擦板,通过摩擦力使摩擦板带动回转框架转动,上侧为被动摩擦轮,在它的侧面设置夹紧装置用于调整摩擦轮与摩擦板之间的夹紧力,使摩擦轮与摩擦板之间得到适当的摩擦力。环冷机全为露天布置,雨雪天气时,水油混合物附着在摩擦板上,加之使用年限增长后,摩擦板、摩擦轮表面粗糙度变小,摩擦轮与摩擦板之间摩擦力不够(压力不够),此时易发生打滑事故[2]。处理时需增大摩擦轮侧夹紧装置内碟形碟簧的压入量以增加压力(通常需要液力千斤顶);如果没有工具,也可在摩擦轮上加焊疤(增大轮径)来增加压力,处理故障时间不低于2 h。

2)台车轮故障。环冷机台车与框架三角梁通过关节轴承连接,由于关节轴承存在轴向间隙,加上环冷机跑偏其框架的运转轨迹并非纯圆,会使台车车轮轴承在运行时受到一定的轴向力,此轴向力超出轴承的受力范围后,就会导致轴承损坏,此种现象在设备运行后期尤其明显,导致故障率居高不下、维护成本增加。再者,台车轮轴承锁紧螺母的止退垫强度不够,导致锁紧螺母松动,轴承位移,车轮脱落[3]。台车车轮出现故障后,台车很容易在卸矿曲轨处卡住或脱轨,此类故障处理十分困难。

3)支撑辊轮故障。在环冷机卸矿段,回转框架为悬空状态。为增加回转框架的支撑强度,一般都在卸矿槽罩内设计4或5个支撑辊轮,用以支撑回转框架。卸矿槽罩内有大量粉尘,致使支撑辊轮运行环境极其恶劣,无法点检维护。另外辊轮轴承主要通过辊轮轴上的加油孔加注油脂润滑,在两次加油间隙,加油孔内的油脂容易干燥堵塞油孔,导致轴承得不到润滑而损坏。轴承损坏后卡死辊轮,或使辊轮脱落后卡在卸矿槽出料口导致环冷故障停机[4]。

4)卸矿曲轨故障。长时间运行后,导致卸矿曲轨变形。曲轨易出现内、外侧轨道外张现象,当外张到一定程度,易发生台车掉道事故。处理时,需借助吊索具将掉道台车抬起,依靠外力使台车复位,该种类型故障单次处理时间较长,对正常生产影响较大。

3 改进措施

3.1 环冷机回转框架的支撑方式改进

传统环冷机的台车在回转框架底部,整个回转框架是靠台车支撑,台车车轮与台车体通过轴、轴承进行连接。在卸矿区台车需要卸矿,就会与框架呈一定角度张开,卸完矿料后又与框架接触,这是造成密封困难、漏风严重的根本原因。此次改进时,环冷机台车通过轴固定在回转框架上,随框架同步运转。环冷机内外两侧各设计一排固定的立式支撑辊,用以支撑整个回转框架(见图1)。台车的功能只有储矿、卸矿,不参与支撑框架,给密封留出了足够的空间。莱钢580 m2环冷机采用的是弹性滑板密封,该套密封由下部密封滑板、弹性密封及密封支架3部分组成。密封支架为一槽形板,垂直焊接在风箱上沿,弹性密封安装在其上部。下部密封滑板置于弹性密封和环冷机回转框架的密封面之间。弹性密封里装有弹簧,具有自动补偿功能,运行过程中,其与下部密封滑板一直保持贴合的状态(见图2),做到可靠密封。同时密封滑板使用自润滑材料,使用寿命长。

图1 环冷机回转框架

图2 弹性滑板密封

3.2 台车栏板漏风治理

台车栏板依旧采用Q235普通碳素结构钢材质,但栏板内侧全部安装有耐高温预制块,预制块安装时确保预制块接缝处与两块相邻台车栏板接缝处错开,有效避免了漏风。预制块与台车栏板之间,还衬有一层耐高温硅酸铝纤维毯,绝热保温性能好,能防止台车栏板热变形,有效提高了台车栏板使用寿命,杜绝了台车栏板漏风,其性能参数见表1。

表1 预制块性能参数

3.3 上部烟罩密封改进

烟罩密封采用水密封。水密封装置本体结构为两个环型水槽,分别安装在环冷机内、外台车栏板上方的台车两侧壁板及三角梁上。水槽内装水,上部烟罩底部的密封板直接插入水槽内,形成水密封(见图3)。

生产过程中,水密封环型水槽随台车栏板、回转框架做圆周运动,烟罩底部密封板静止不动,消除了以往的烟罩漏风点,避免了大量的热气与灰尘从烟罩两侧吹出,即能保护传动装置,又能提高环冷机周围的环境质量,降低岗位人员的清扫工作量。

3.4 传动系统改进

将摩擦传动改为销齿传动。销齿传动作为定轴齿轮传动的一种特殊形式,适用于低速、重载的机械传动和粉尘较多、工况恶劣的场合。其中,具有圆柱销齿的大轮为销轮,另一个小轮为齿轮[5]。销轮的轮齿是圆柱销,与一般齿轮相比,具有结构简单、加工容易、造价低、拆卸方便等优点。在580 m2环冷机中,销轮固定在回转框架上,当电机、硬齿面减速机驱动齿轮时,通过齿轮轮齿与销轮的圆柱销啮合,从而带动回转框架做圆周运动。销齿传动中,两轮传动为定比传动,而且3 套传动装置由电气连锁控制,因此整个环冷机回转框架运转平稳,且圆柱销使用寿命长,可在线检修更换,便于维护。

图3 烟罩水密封示意图

3.5 新型台车改进

取消台车车轮、卸矿曲轨及卸矿槽内支撑辊轮,消除故障点。环冷机扇形台车铸造整体加工,非以往的铆焊结构,能有效保证台车内外圈弧面与回转体内外圈间隙紧凑。台车由台车车体、台车轴和摇臂组成,台车车体通过轴安装在回转框架底部,台车轴隐藏在三角梁底部一圆弧面结构的内凹槽内,减少了卸矿时物料的磨损和漏料造成的堵塞,降低了台车受损率,延长了其使用寿命。台车卸矿后,复位时采用双复位轮,前低后高,保证台车复位平稳可靠,提高了生产效率和质量。

4 应用效果

实践证明,高效节能密封的580 m2环冷机投产使用后,密封效果好,漏风率低,设备运行稳定,有效解决了现场的漏风、粉尘、热污染等问题,减少了设备维护量。传统老式环冷机漏风率在30%~40%,该环冷机漏风率保持在5%左右,同等冷却效果下,可以减少1 台环冷鼓风机运行,同时吨矿发电量在24 kW·h 左右,与其他钢厂吨矿发电量22 kW·h相比,节能效果显著。

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