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钢渣热闷处理工艺回水余热的有效利用

2018-07-30赵泗泓

商情 2018年32期
关键词:处理工艺有效利用

赵泗泓

【摘要】进入新时期后,我国钢渣生产量日趋扩大,对于社会经济的发展起到了巨大的促进作用。在钢渣热闷处理工艺实施中,会产生大量的90摄氏度左右的余热水。传统的处理工艺中,这些余热水无法合理利用,造成严重的浪费。针对这种情况,就需要创新工艺技术,科学利用钢渣热闷处理工艺回水余热,提升资源利用效率。

【关键词】钢渣热闷 处理工艺 回水余热 有效利用

1 前言

某公司在2017年结合实际情况,构建了钢渣热闷生产线。其采用的热闷工艺是在热闷装置中直接加入1000摄氏度左右的热熔钢,然后加盖喷水,在钢渣、水的反应及钢渣余热的综合作用下,有效分离渣铁。根据研究表明,钢渣热闷工艺中会产生90摄氏度左右的回水,本来设计的是将这些回水过滤之后重新循环使用。但是在具体实践中发现回水有着十分复杂的水质,且具有较多的渣滓,很容易影响到换热设备、阀门、管线的正常使用及运行寿命,这样就无法充分利用钢渣热闷回水余热,浪费掉大量的热能和水资源。针对这种情况,公司结合实际情况,发现在供暖、职工洗浴方面需要独立建造锅炉房,而另一方面却浪费掉大量的余热水,于是决定采取措施,对这些热闷处理回水热量进行回收利用,以便最大程度的利用钢渣热闷处理余热资源。

2 钢渣热闷处理工艺回水余热有效利用方案

调查发现,在将热熔钢渣装人热闷装置时,需要进行喷水冷却,然后盖上装置。在这个过程中,热熔钢渣会吸收和蒸发掉大量的喷水,只有30%左右的回水量,且温度在90摄氏度左右,这些水经过热闷装置底部的排水孔向排水管中流人,之后进入到回水井中,然后沉淀处理后实现循环利用的目的。

结合处理工艺的实际情况,决定将热交换器运用过来,以便有效加热热交换器内的工业新水,具体实践方法是将换热器、水泵、管道阀等安装于热闷处理水循环系统的回水井中,首先对工业新水进行加热,然后借助于板式换热器,实现第二次热交换的目的,以便有效控制换热器的出水温度,促使公司的采暖需求得到满足。

3 钢渣热闷回水系统水质处理方案

调查发现,钢渣热闷工艺所产生的污水具有较高的碱度和硬度,且非常容易结垢,有大量的钙质、渣粉等物质存在,如果接触到换热设备、运转部件等设备,就很容易有结垢问题出现,对设备运行效果及使用寿命造成较大影响。针对这种情况,要想高效利用钢渣热闷回水,就需要采取相应的措施来过滤、软化水系统。

3.1 将过滤装置增设于热闷池底部排水管道中

过去是将带孔的挡渣板设置于热闷池底部排水口,这样堵塞问题就很容易出现,每次有堵塞问题发生,需要有专门的人员进行清理,且清理过程中挡渣板也很容易遭到挖沟机的损坏;且回水井中进入的污水是没有经过过滤的,这样就容易积累很多的杂质和淤泥,清理难度较大。针对这种情况,就可以将圆柱形的过滤装置加装于热闷池底排水管道的进口处,滤料选择的是粒钢,且将渣遮挡设置于排水口处。实践研究表明,通过这些方法的实施,排水口的清理频率得到了大幅度的减少,回水井中的淤泥减少,回水井水质大大提升,从而促进了回水井中热水热量的顺利利用。

3.2 将多道滤渣栅板设置于回水井内,避免进入杂质

通过将多道滤渣栅板设置于回水井内,这样就可以有效过滤和沉淀钢渣热闷装置所排出的热水,避免换热器水池内进入回水中的杂质,实践研究表明,回水中的钙离子得到了显著减少,有效降低了换热器外部结垢几率。

3.3 将阻垢剂投放于系统运行管道中

上文已经提到,因为诸多因素的综合作用,钢渣池热闷后排出的水具有较高的硬度和较多的杂质,经过长时间运行,水质恶化问题必然更加严重,导致有结垢问题出现于循环水泵、阀门等设备中,对设备运行造成较大影响,且回水井水质得不到保证,即使安装了换热器,换热效果也达不到预期水平。研究发现,主要是这些原因造成了水质恶化,首先是有大量的矿物质存在于闷渣水中,且热闷喷水后有较大的蒸发量,具有较高的水浓缩倍数。

为了解决这个问题,通过专业的水质化验,了解具体情况,然后由专门的水处理公司来处理热闷水系統的水质。其中,为了降低循环水结垢速度,采用了投加药物的方式,实践研究表明,结垢速度控制在每月每立方米15毫克以内,而结垢厚度则控制在每年1毫米以内,且每次车间停产之后,都会仔细检测设备和管线中的污垢沉积量和垢层,如果超过了要求,则需要向处理公司及时提出要求,结合实际情况,对药剂用量、成分等科学调整,促使循环水质得到保证。通过实践表明,经过长时间的运行之后,较大程度上改善了循环水至,且没有结垢现象发生于换热器中,保证了换热器的换热效率,水系统的运行得到了控制。

4 利用效果分析

2017年正式完工,开始在职工洗浴用水中运用回水余热,结果发现,具有十分显著的应用效果,职工洗浴需求可以有效满足。同年,开始在办公楼、生产线的供暖中使用钢渣热闷回水余热,结果显示,有效提升了办公楼室内温度,可以控制在20摄氏度左右,而生产线的温度则能控制在15摄氏度左右,冬季取暖需求得到了保证。且以往冬季施工中,因为温度太低,导致运输胶带、振动筛等设备上冻粘了很多的钢渣,这样正常生产就受到了较大程度的影响,而通过本系统的运用,则有效解决了这个问题。

5 结语

综上所述,钢渣热闷处理工艺回水余热的再次利用符合可持续发展理念,可以有效提升资源利用率,值得深入研究和应用。

参考文献:

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