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岩破胶带系统胶带降速运行浅谈

2018-05-23孙健

中国设备工程 2018年9期
关键词:胶带机降速托辊

孙健

(鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司,辽宁 鞍山 114000)

鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司岩破胶带系统原设计能力为1400万t/年,根据近年来东鞍山分公司采场矿石货源输出情况,按照矿、岩采剥比计算,岩石平均产量为900万t/年,照比年设计能力1400万t降低35.71%,从节能降耗,降低设备故障率,延长设备及备件的使用寿命,降低职工劳动强度,提高系统运行安全性等方面考虑,认为可以尝试将岩破胶带系统胶带运行速度调低,从设计的4m/s降至3.5m/s。

1 岩破胶带系统简介

岩破胶带系统由PXF60-89液压旋回破碎机1台,给矿胶带机1台(7.8m),4#胶带机1台(1235m),3#胶带机1台(1045m),PLK1800-50型排岩机1台组成。其中4#胶带机3台615kW电机头部驱动,3#胶带机4台615kW电机中部和头部驱动,岩破1#线路为中控电磁站供电,岩破3#线路为破碎机和排岩机电磁站供电,中控电磁站为3#胶带机中部两台电动机及4#胶带机3台电动机供电,排岩机电磁站为3#胶带头部两台电动机供电。

2 项目内容

岩破胶带系统胶带的带速由4m/s降至3.5m/s。

岩破胶带系统设计能力为1400万t/年,近年来的平均产量为900万t/年,比设计能力降低35.7%,而带速从4m/s降至3.5m/s降幅为12.5%,仍有23.2%的余量,在不改变目前生产组织现状可完成生产计划。

岩破胶带系统采用7台615kW、690V的西门子IPQ8系列交流变频电动机,其中4台驱动3#胶带,3台驱动4#胶带,当带速由4m/s降至3.5m/s时,对应的转速是1118r/min,对应的频率是37.5Hz,该参数在允许范围内,系统是安全稳定的。

3 可行性分析

3.1 降速可节约电能消耗

电动机的输出功率与速度的关系式为:

式中:

P―电动机的输出功率;

T―负载转矩;

N―电动机的转速。

本系统为恒转矩负载,即T为常数,那么电动机输出功率P与电动机转速N成正比关系。理论上带速由4m/s降至3.5m/s可减少电动机输出功率12.5%,即电网少向电动机供12.5%的电能,由此可见,节能效果非常显著。

3.2 降速可延长设备寿命

众所周知,同等作业条件下,设备转速低故障率将随之降低,如岩破胶带系统生产线中的减速机、滚筒、托辊、胶带等使用寿命将得到延长。

3.3 降速可降低设备故障率

降速可降低胶带机的振动幅度,一般情况下,设备振动越小,故障率就越低。3#胶带机因路基沉降不均,导致胶带机沿线设备设施振动非常严重,故障频发,拉绳、堵漏开关经常误动,胶带架等钢结构件时常开焊、变形,开焊部位挤破、挤断各类电缆的情况时有发生,当降速运行后振幅随降速而减小,结构件的疲劳得以减缓,故障率也将随之降低,同时减轻了工人的检修劳动强度。

3.4 降速可保证岩破胶带系统更加安全

显而易见,岩破胶带系统胶带机的速度与安全是成反比的,速度越低安全性越高,这里的安全是广义的,不只是对人身的安全,同时对设备设施同样是安全的。

4 效益计算

(1)按降速可节约电能消耗效益计算,创效60.55万元。

以5个月的耗电量的平均值为例,计算降速可节约的电能。岩破胶带系统月平均耗电量为岩破1#线路与岩破3#线路之和,即481872+357132=839004kWh(09变电所变盘电量)。

其中岩破1#线路为中控电磁站供电,岩破3#线路为破碎机和排岩机电磁站供电,中控电磁站为3#胶带机中部两台电动机及4#胶带机3台电动机供电,排岩机电磁站为3#胶带头部两台电动机供电。岩破1#线路即中控电磁站的固定消耗(即胶带机停运时的消耗,包括变损及辅助设施消耗),09变电所实时监控系统显示为4A左右,即月耗电量为4A×6V×24h×30d=17280kW·h。

胶 带 机 每 台 电 动 机 月 耗 电 量 为(48.2-1.7)÷5=93000kW·h。

降速可节约电能65.1×12.5%×12=976500kW·h。

折成电费为60.55万元。

(2)降速可延长设备寿命效益计算,创效11万元。

①例如滚动轴承使用寿命计算公式如下:

式中:

L10h―基本额定寿命,h;

c―基本额定动载荷;

P―当量动载荷;

ε―寿命指数(球轴承ε=3,滚子轴承ε=10/3);

n―轴承工作转数。

同等运量条件下式中的基本不变,可以设为常数,则滚动轴承使用寿命L10h与轴承转数n成反比,即轴承转速越低,其使用寿命越长。带速由4m/s降到3.5m/s代入计算公式,轴承的使用寿命延长12.5%。

岩破胶带系统胶带机共有各型号滚筒19个,各型号托辊约6435个,每年因滚动轴承损坏导致滚筒更换数量约为5个,托辊约为300个;滚筒轴承均价为6000元/个,托辊均价为300元/个(托辊轴承损坏后不能修复,即报废)。

滚筒轴承及托辊备件费用:6000元/个×5个滚筒×2个轴承/滚筒+300元/个×300个=15万元。

另外,更换滚筒及托辊检修费用每年约为5万元。

总费用为20万元。按照降速后延长使用寿命12.5%计算,可节省滚筒轴承及托辊备件和检修费用总计为 20 万元 ×12.5%=2.5 万元。

②降速可降低胶带划伤机率,岩破胶带系统胶带总长为2300米,每年因胶带划伤、撕裂需更换大约为200米,每米胶带价格为1100元,合计为22万元,按照降低机率约为12.5%计算,可节省成本为22万元×12.5%=2.75 万元。

③降速可使电动机输出功率下降,即供电线路、变压器、变频器的输出电流均随之下降,则温升下降,电缆变压器、变频器、电动机等重要的组成部分为绝缘材料,而绝缘材料老化的程度与温度成正比,可用“八度规则”经验规律来估算其使用寿命,即温度每上升8℃,则其寿命降低一半。由此可见,降低温升是延长电气设备的关键,因导体温升是按时间指数函数增长的,非线性。这里且按线性来估算。

变压器共5台,大约为120万元;变频器共3组,大约为439万元;电动机共7台,大约为308万元;如寿命按15年计算,使用年限延长12.5%,大约年可节约 5.75 万元。

上述⑴⑵项合计为71.55万元。

5 结语

根据岩破胶带系统的实际产量与设计产量的对比,从降本增效角度考虑,适当降低胶带机运行速度,可以降低岩破胶带系统运行、维护成本,并能够延长设备使用寿命,对设备的综合效率发挥是有益的。

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