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千米深井软岩巷道治理实践

2017-09-11张雷

西部论丛 2017年2期
关键词:深井

张雷

摘 要:朱集西煤矿为皖北煤电公司首个千米深井,巷道受高地应力、构造应力、围岩岩性及施工等因素影响,巷道底鼓、顶沉、两帮收敛现象严重,围岩裂隙萌生及扩展较为迅速;在矿井-962m水平轨道石门及西翼11煤轨道大巷运用 “U型棚+注浆”、“组合锚索+深浅孔注浆”等进行联合补强支护,巷道围岩治理取得了较好的效果。

关键词:深井 围岩治理 联合补强支护

1、概况

朱集西煤矿位于安徽省淮南市贺疃乡境内,矿井采用立井分水平开拓方式,设主井、副井、矸石井及中央风井4个井筒,一水平标高为-962m。

矿井-962m轨道石门及西翼11煤轨道大巷埋深985m,巷道形式为直墙半圆拱(锚网喷索支护),巷道净宽为5600mm~5800mm、净高为4600mmm~4800mm;巷道围岩岩性主要为泥岩、粉砂岩和细砂岩。泥岩:深灰色,下部含紫红色花斑,滑面及擦痕发育,上部夹有薄层炭质泥岩,局部粉砂质含量较高,裂隙发育,易碎;粉砂岩:灰色,局部夹薄层细砂岩;细砂岩:灰白色,成分以石英为主,长石次之,局部与粉砂岩、泥岩互层。泥岩的抗压强度为19~69MPa,属软岩。

2、巷道围岩变形情况

-962m轨道石门及西翼11煤轨道大巷部分巷道底鼓、顶沉、两帮收敛现象严重,围岩裂隙萌生及扩展较为迅速。根据初步统计,顶底板板移近量最快达35mm/d,底鼓量最大达1100mm,两帮收敛量最大达1300mm。经分析,初步认为此段巷道主要由于巷道围岩岩性较差(主要为泥岩),泥岩强度较低,承载性能较差,遇水膨胀、风化,加快了巷道变形速度,对巷道整体破坏较大;其次,由于开采水平较深,地应力显现较为明显,对底板支护强度不够,巷道一旦底鼓,容易致使巷道两帮收敛,加剧了巷道变形程度。

3、围岩治理方案

3.1、施工顺序

扩刷→锚网喷→套棚及加固→底板治理→注浆。

3.2、主要支护参数

3.2.1、锚网喷参数

对巷道进行扩刷至净宽×净高=6200×5300mm,然后进行锚网喷支护,锚杆选用Φ22 L=2800mm高强锚杆,锚杆间排距为700×700mm,喷射强度为C20的混凝土,厚度为70mm(初喷50mm,复喷40mm)。

3.2.2、套棚及加固參数

采用马蹄形U型棚,U型棚规格为:净宽×净高=5600×5000mm,U型棚由5节36U型棚钢组成,其中墙拱为3节,底为2节,U型棚搭接处采用3道卡缆进行固定,2节U型钢底梁钢板连接采用M30×100螺栓固定,每棚4套,并在两块钢板之间增加一规格为:220×220mm,厚度为80mm的木板,36U型钢地梁安装前,在底板铺设一层钢筋网,钢筋网选用Φ8钢筋网,规格为:长×宽=1800×1000mm,墙拱采用锚索配合11#工字钢进行加固,共计7道,如图1所示。

3.2.3、底板治理参数

底板治理采用11#工字钢底梁配合地锚加固,每5棚U型钢底梁采用四根L=3400mm 11#工字钢底梁配合8束地锚(每束3根Φ17.8 L=15.5m锚索,锚索长度以深入到底板硬岩1m的要求确定),地锚间排距为1500×2100mm,每束地锚配合一根9m注浆锚杆(3根Φ22 L=3000m中空注浆锚杆),浆液水灰比1~1.2:1,待底板注浆及地锚张拉后对底板铺设C20混凝土,如图2所示。

3.2.4、注浆参数

全断面注浆加固,注浆采用深浅孔相结合,注浆采用先浅后深顺序,浅孔注浆锚杆间排距为2000×2000mm,浅孔注浆选用Φ22 L=2500mm的注浆锚杆,浆液水灰比1~1.2:1,浅孔注浆终压为4Mpa;初次浅孔注浆拉大注浆锚杆排距。深孔注浆孔深为6m,采用Φ22 L=3000mm中空注浆锚杆,间排距为3000×4000mm,浆液水灰比为1.5-1.2:1,深孔注浆终压为6Mpa。

4、实施效果

通过近半年的现场监测,巷道帮部变形基本控制在30mm左右,巷道底鼓基本控制在50mm左右,控制巷道变形效果比较明显,基本满足了矿井安全需要。

5、结论

1、对于深井全断面软岩巷道,采用多种联合补强支护后,控制巷道变形效果比较明显。

2、采用“组合锚索+深浅孔注浆” 对于底鼓巷道治理效果较好。

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