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低氮燃烧改造方案的实际应用与分析

2017-05-19彭宇琼刘岸彬杨洋

资源节约与环保 2017年3期
关键词:喷口磨煤机煤粉

彭宇琼刘岸彬杨洋

(河源市环境监测站广东河源517000)

低氮燃烧改造方案的实际应用与分析

彭宇琼刘岸彬杨洋

(河源市环境监测站广东河源517000)

本文介绍了某燃煤电厂600MW机组锅炉烟气进行低氮燃烧改造方案;并对低氮燃烧改造后的实际应用效果进行分析。

低氮燃烧;脱硝;NOx排放

1 机组设备概况

某电厂机组锅炉是由哈尔滨锅炉厂设计制造,三菱重工业株式会社提供技术支持,选用了超超临界变压运行支流锅炉,型号为HG-1795/26.15-YMI,Π型布置、单炉膛、改进型低NOxPM主燃烧器和MACT型低NOx分级送风燃烧系统、墙式切圆燃烧方式,一次中间再热。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构。锅炉采用中速磨冷一次风机正压直吹式制粉系统,磨煤机选用ZGM95N型中速磨煤机,燃烧器为PM燃烧器,在煤粉管道上布置有煤粉分离器,每台磨煤机对应一层燃烧器,布置在炉膛四角。锅炉设计煤种为烟煤。

现电厂机组锅炉已采用了排放低于450mg/m3的低氮燃烧系统,脱硝系统采用高灰型选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺,布置在锅炉尾部省煤器和空气预热器之间,未设置SCR和省煤器烟气旁路装置。催化剂层数按2+1模式布置,初装2层预留1层,脱硝还原剂选用液氨。

由于电厂需进行烟气超净排放改造,改造后NOx排放要满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃气锅炉排放标准,即NOx低于50mg/m3。在设计工况下,电厂机组锅炉NOx排放浓度见表-1,为了达到NOx排放浓度低于50mg/m3的要求,必须对其进行低氮燃烧改造。

表-1 NOx排放浓度现状

2 改造方案

2.1 将PM燃烧器(不含节油设备层)更换为M-PM燃烧器

M-PM燃烧器为三菱公司在PM燃烧器的基础上发展出来的,针对现有国内及国际市场对于低NOx排放及高锅炉效率需求的一种新型燃烧器。M-PM燃烧器运行时,浓侧煤粉位于喷口中心,使燃烧器富燃料燃烧,氧含量少,抑制NOx生成。同时M-PM燃烧器独特的中心着火特性,使得主燃烧区域温度维持在一个相对较低的水平,减少了热力NOx的生成。由于燃烧器出口多级扩散器的存在,较大幅度的推迟了二次风的混合,增大了烟气在挥发份燃烧区的停留时间,也就是增加了还原反应时间,使更多的燃料N被还原成N2。在燃烧器出口附近形成了局部分级燃烧,NOx的生产量也会减少,浓淡燃烧器使浓淡两侧化学当量比都处于低NOx区域,其最终效果降低了NOx的生产。

2.2 选取适当的SOFA风率,实现分级燃烧

燃烧器采用四层SOFA,约30-35%的风从SOFA喷嘴送入,实现分级燃烧,在燃烧区形成低过剩空气系数,造成弱还原性气氛,从而使NO还原成为N2,减少“燃料型”氮氧化物。通过采取SOFA拉开方式,使SOFA风量距离燃烧器的燃烧区有一定距离,确保形成真正的分级燃烧。

2.3 二次风喷口的调整

二次风喷口根据风量调整喷口尺寸;合理的二次风及时混入一次风中,确保了煤粉的稳燃。二次风喷口采用耐热耐磨铸钢,耐热耐磨等级相对提高。

2.4 燃烧器配风

由于设置了SOFA喷嘴,将部分二次风在燃烧后期送入炉膛,剩余的空气采用一次风相对集中,二次风分级送入的布置形式。

3 改造效果

通过对600MW机组锅炉进行低氮燃烧改造,NOx排放浓度降低到50mg/m3以下(详见表-2),满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃气锅炉排放标准。

表-2 低氮烧燃改造后NO x排放浓度

[1]李海滨.低氮燃烧结合SCR脱硝方案论证分析[J].热力发电.2013,42(6):17~20.

[2]马永杰,滕守祥.低氮燃烧与SCR脱硝技术相结合的改造[J].电力安全技术.2014.16(4):31~36.

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