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降低合成氨生产透平循环机电机故障率

2016-06-06康钰涛

化工生产与技术 2016年6期
关键词:大修定子线圈

康钰涛

(河南能源化工集团安化公司,河南 安阳 455133)

某公司第2套合成氨、尿素系统生产能力为120 kt/a合成氨、200 kt/a尿素。合成氨系统安装有3台TC450/32-13型透平循环机,该透平循环机具有结构紧凑、占地面积小、使用效率高和噪声低等优点。但由于工艺操作、检修、维护等各方面原因,透平循环机配套电机运行状况一直不稳定。主要表现为电机轴承易散架、定子线圈易烧损等故障,外协检修率居高不下。这种情况不仅不利于生产系统的安全稳定运行,也带来了较大的经济损失,同时给维护增加了很多不必要的工作量。

1 改造前状况

3台透平循环机运行方式为2开1备,循环机配套电机检修车间备用3台。透平循环机配套电机型号YGN-600-2,额定电压380 V、电流1 042 A、功率600 kW,转速2 970 r/min,绝缘等级F,接线方法△,轴承型号NU317EP/C4。

为了对透平循环机电机的检修情况做更进一步的了解,对2014年期间透平循环机检修及更换情况做了统计,2014年全年共外协检修电机10台次,电机主要故障为:电机轴承散架、电机定子线圈绕组崩断,电机定子线圈绝缘击穿受损等等。每台电机检修价格大约15万元左右,全年仅透平循环机电机外协检修就要耗资近150万元,同时也给维护增加了很多不必要的工作量。

2 原因分析

通过分析透平循环机电机出现故障的数据,造成透平循环机电机故障频繁的主要原因有:

1)外协检修质量差。透平循环机电机是大功率特种电机,当电机烧损后,公司内部检修班组无法进行定子大修处理,需联系外协联系厂家进行大修。而原外协大修厂家A电机厂大修完成后,无任何电机试验报告单,大修后电机使用寿命短,电机定子线圈多次出现放电击穿现象,检修工艺不符合工艺规范,检修质量差。

2)电机保护气质量不高。透平循环机工作介质内含有腐蚀性气体,循环介质一旦进入电机内部,将对电机定子线圈造成致命伤害。对损坏的电机解体检查发现,电机内部氨味较大,这说明透平循环机电机保护气运行不稳定、质量差,循环介质氨进入到电机内,严重腐蚀电机绝缘,从而导致电机烧损。保护气运行不稳定,也使电机运行产生的热量不能够及时被带走,不利于维持电机绝缘。

3)电机转子运行不平衡。电机在运行过程中,多次出现轴承散架故障,该故障对电机转子平衡造成一定的影响,公司内部检修班组检修设备有限,无法对电机转子做动平衡检查,使电机带病运行。后经结合专业技术设备对电机转子进行检查,发现部分电机转子左不平衡量125 g,右不平衡量160g。电机转子运行不平衡,严重影响电机的安全运行。

4)带电测量绝缘电阻仪老化。带电测量绝缘电阻仪是随透平循环机安装时配套安装的,现已运行16 a,运行时间已较长,再加上安装现场温度较高,环境比较恶劣,导致在线绝缘监测装置出现老化、检查失灵现象,不能准确反映电机绝缘情况,异常时不能够及时被发现,致使电机带病运行,易引起设备跳车。

5)电机大修绝缘材料不合格。对透平循环机电机定子线圈进行检查发现,电机定子线圈有放电痕迹,而该放电痕迹是电机线圈绝缘材料不合格放电造成的,最终引起线圈烧损。

3 对策实施

1)重新确定循环机电机外协检修厂家,并安排检修员工到外协检修厂家,全程监督外协电机大修,严把检修质量。电机外协检修工作完成后,对电机进行全面试验,并要求外协检修单位出具正式试验报告单(如表1),严把验收关。

表1 透平循环机专业电机试验报告单Tab 1 Test report of special motor for turbine circulator machine

2)针对透平循环机电机内部充满了氨味的情况,对生产车间的保护气系统氨冷器、水分离器、硅胶干燥器、电加热器及其配管、阀门等部件进行全面检查、检修,并对变质的硅胶干燥机进行更换,以保证循环氨不再窜入电机。

3)对电机转子不平衡现象进行修复。修复后,电机转子不平衡量降低到3 g左右,达到电机运行<5 g的标准。

4)对带电测量绝缘电阻仪装置解体后检查发现,内部电路板部分原器件已损坏,现有绝缘电阻仪已无法准确检查电机绝缘情况。将原来的DJY-Ⅲ型绝缘电阻仪更新为YNY-Ⅲ系列在线绝缘监测仪。YNY-Ⅲ系列在线绝缘监测仪在线监测时不会增加系统的电压纹波系数,不受系统对地分布电容的制约及外界信号的干扰。同时面板设有报警指示灯。当监测系统的任何一线和地之间的接地绝缘出现异常,低于仪器设定的报警值时,发出声光报警信号,能够及时通知相关人员进行检修维护。

5)电机内线圈的放电现象是电机绝缘不合格造成的,因此需更换绝缘材料,要求绝缘材料能够满足抗氨腐蚀性和绝缘材料耐压试验标准。检修人员对电机大修新绝缘材料采用8 kV电压、60 s时间进行耐压试验,耐压试验合格,并且新材料具有抗氨腐蚀性,能够满足透平循环机电机绝缘使用需要。

4 运行效果及巩固措施

透平循环机各项措施落实后,电机运行状况良好,前后轴承温度45℃左右,电机绝缘在10 MΩ以上,2015年和2016年期间透平巡检机只按时进行了中小修维护保养工作,未发生电机烧损等故障,2年期间外协检修次数为0,与2014年全年外协大修10台相比效果显著。有效避免了系统因透平机电机故障导致跳车事故的发生,并节约了大量外协检修费用

每次检修更换透平循环机备用电机最少需要8 h,而故障电机拆除后解体检修还至少需要16 h,1台设备从更换备机到解体检修共需要24 h。2014年全年外协检修10次。而且外协检修,从故障电机到外协厂家再到新电机返厂,需要25 d左右。系统改造优化投运后,大大减轻了检修人员劳动强度,节省了大量外协检修时间。

5 结束语

为了巩固所取得的成成效,采取了如下巩固措施:1)建立健全电机外协检修台账,详细记录外协大修电机基本信息,并且严把外协检修质量关;密切结合工艺运行人员,保证电机保护气高质量运行。2)加强对检修人员的培训力度,使检修人员能够对电动机故障原因作出正确的判断,确保检修质量和电动机安全运行。

经过以上几项措施的实践应用,电机运行状况良好,避免了经济损失和安全事故的发生,为生产系统的安稳长满优运行奠定了基础。

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