APP下载

Y341双封一趟管柱分压工艺在苏北油田的应用

2015-07-05张宏录

油气藏评价与开发 2015年2期
关键词:斜度洗井喷砂

张 建,张宏录

(中国石化华东分公司石油工程技术研究院,江苏 南京 210031)

1 苏北油田分压必要性

1.1 储层特征

随着勘探向深层、疑难层延伸,苏北油田物性较好的区块已基本投入开发,目前重点改造的阜宁组低渗油藏,油藏埋深在2 500~3 200 m,高泥质含量,岩性非均质严重,属连通性差的弹性驱动油藏。随着地层压力的下降,层间矛盾越来越突出,这类低孔低渗储层不经过压裂改造很难获得工业性油气流。

对储层物性、压力系数相差不大且距离较近的两个层,采用单层逐步开采无法达到经济开采要求。为了提高苏北油田的开发速度,适应大斜度井的储层改造,需要优选储层压裂改造工艺[1-2]。

1.2 苏北油田压裂工艺局限性

苏北油田常用的压裂方法有填砂上返压裂、笼统压裂、限流法压裂。填砂上返压裂与分层压裂相比,会消耗大量作业时间,同时会对下部储层造成二次污染。笼统压裂对多个目的层进行合压,某个目的层可能不会得到彻底改造,或产生无效充填。限流法压裂针对目的层为多薄层、且各层间的地应力差异小,其射孔数量、直径、施工排量有要求;当破裂压力差大,裂缝便在物性较好的油层中延伸,分层效果并不理想[1]。

苏北油田地处水网地带,受地形条件限制,采取定向大斜度井开发,因此,对压裂管柱工具技术要求比较高。通过对国内外压裂技术资料进行调研、分析对比,选择一趟管柱分层压裂工艺,实现最小的投入产出比,连续对多个物性差异、间距较大层段进行压裂,使每个储层改造彻底,充分发挥潜力,减轻储层二次污染,降低勘探成本[2]。优选Y341双封管柱,与前期使用的Y341-Y211管柱工艺相比较,可实现全管柱反洗井,应用大斜度井坐封更容易,较适合于苏北低渗透多目的层油藏改造。

2 分层压裂技术

2.1 工艺管柱组成

图1 Y341分压管柱示意图Fig.1 Sketch map of Y341 separate layer fracturing string

分层压裂管柱结构由流动短节、安全接头、SLM-115水力锚、Y341-115封隔器、滑套喷砂器、扶正器和坐封球座组合组成(图1)。

主要井下工具:1)Y341封隔器:密封油套环空。反洗井时,液体经封隔器反洗通道进行洗井。上提管柱解封,胶筒依靠自身的弹性回收解封[5];2)HTPSQ-93滑套喷砂器:施工时投入φ38 mm的钢球至滑套上部球座处,油管内憋压剪断销钉,滑套下落,压裂液从喷砂器长槽处喷出。

2.2 工作原理与特点

1)工作原理。封隔器与滑套喷砂器配套使用,使用两个封隔器实现分层压裂。封隔器下至预定深度,投入钢球,油管打压坐封,密封油、套管环形空间。第一层压裂完成后,再投入钢球,待球落入滑套之上憋压,加压打掉滑套,封闭第一层喷砂器,开始第二层压裂[3]。

2)工艺技术特点。做到下一趟管柱,对有一定跨距的相邻两段储层,从下向上进行分层压裂,减少作业工序。管柱结构简单,较适用于斜度较大的井,坐封容易。管柱施工压力较高,适合中深井压裂施工需要,对储层温度在135℃以下,井斜在50°以下,套管内径在118.62~121.36 mm,都可进行压裂施工[4]。管柱具有反洗井通道,可以冲洗上下两套封隔器上沉砂,解封容易。

2.3 施工控制与处理

1)Y341双封分压管柱,压裂前工具坐封后、施工结束后,须先放套压、后放油压的原则,防止套压大于油压将反洗通道打开。

2)以地层不大量返吐压裂砂为原则,控制井口油压,按照设计进行油管放喷。压裂过程中出现异常,及时放喷和反洗,清除油套间沉砂,减少卡管柱风险。

3)如遇砂堵,停泵后立即放喷,环空蹩压打开反洗阀,洗出井下油管内砂液,再正循环加压,关闭循环阀后进行压裂。若洗井不通,探砂面判断油管内沉砂情况。若油管内已沉砂砂埋,在压力释放后,必须立即解封起压裂管柱。

3 应用情况与效果

截止到2014年8月20日,分层压裂工艺Y341-115型封隔器+HTPSQ-93滑套喷砂器在苏北油田应用了4口井,其中3口井施工顺利,工艺成功率75%,能实现全管柱反洗井,有效降低砂埋、砂卡风险,在大斜度井应用中坐封更容易,有效降低了作业难度。

3.1 改造方案对比

以帅5-5井阜宁组三段油层为例,说明Y341双封一趟管柱分压工艺技术的应用。裂缝设计选用三维压裂软件FracproPT对压裂工艺参数进行了优化,分别进行了笼统压裂和分层压裂裂缝形态软件模拟。

帅5-5井构造位于溱潼凹陷斜坡带中部,完钻层位阜三段,完钻垂深3 092.5 m,最大井斜27.92°。该井本次主要改造储层分为两段:2 862.2~2 874.9 m、2 897.3~2 913.2 m,两段地应力差值较小,跨度22.4 m。制定两种改造方案,优化射孔段,从压裂模拟结果(表1)可以明显地看出,笼统方案中支撑剂主要铺置在容易压开的上段储层,对下段的改造效果不好。分层方案中可按照设计规模改造目的层,裂缝长度也达到改造要求。可得出:对两个物性相近、存在一定跨距储层,笼统改造效果不佳,分层改造是最优方案。

表1 不同方案模拟改造效果对比Table 1 Comparison of simulation adjustment effects of different solutions

3.2 施工工艺管柱

入井分压工艺管柱:坐封总成+扶正器+Y341-115封隔器Ⅰ+水力锚+HTPSQ-93滑套喷砂器+流动短节+φ73 mm加厚油管+φ115 mm扶正器+Y341-115封隔器Ⅱ+水力锚+流动短节+φ88.9 mm加厚油管+油管挂。

3.3 施工应用

1)井口投入φ25 mm钢球,沉球1 h后,小排量正洗井送球。

2)油管起压后,套管不返液,在5 MPa、15 MPa、24 MPa各稳压2 min,压力从24 MPa降至20 MPa,封隔器座封成功。

3)开始第一层水力加砂压裂施工。

4)待第一层施工完成后,投φ38 mm钢球落至滑套上,加压打开喷砂器后,施工第二层。

从实施情况来看,2014-04-08先对下段Ef322-24层油管压裂,泵入液量201 m3,前置液83.3 m3,携砂液102.9 m3,顶替液15.1 m3,加砂17.3 m3,平均砂比15.3%。投球后油管压裂上段Ef319-21层泵入液量169 m3,前置液 66.9 m3,携砂液 88.17 m3,顶替液 14.6 m3,加砂15.7 m3,平均砂比16.6%,施工曲线如图2。分层改造完成后机抽两层合采27天内产量稳定,日均产油10.58 m3,含水率10%。与同区块同储层邻井帅5-3产量相比较,改造初期平均多产5.9 t/d,日度生产曲线对比见图3,结果表明分层压裂改造效果较好[3-5]。

图2 帅5-5井分层压裂施工曲线Fig.2 Curves of separate layer fracturing operation of well Shuai5-5

4 结论及建议

1)Y341双封一趟分压管柱较适用于大斜度井施工,对目的层针对性强,提高了储层的改造程度,管柱分压效果比其它分层压裂方式好。

2)现场实验证明,在苏北盆地低渗透油藏邻近多目的层改造实践中取得了显著成效,极大地缩短了作业周期、节省了作业成本。

图3 帅5-5井、帅5-3井日度生产曲线Fig.3 Curves of daily production of well Shuai-5-5 and Shuai-5-3

3)为防止压裂事故发生,目前苏北分层压裂暂应用了一次性压裂两层工艺,为缩短多层压裂的施工周期,考虑今后进行一趟管柱压裂3~4层的工艺技术研究,减少作业工序和压裂次数,降低对地层伤害,进一步提高经济效率。

[1]郭大立,王祖文,胡广军.射孔层位优化方法与分层压裂技术研究[J].西南石油大学学报,2007,29(6):116-119.

[2]李月丽,张永春,何青.K344-113型封隔器分层压裂工艺在大牛地气田的试验应用[J].油气藏评价与开发,2011,1(4):56-60.

[3]原敏.机械分层压裂工艺技术在延长气田的研究和应用[J].内蒙古石油化工,2010,6(15):38-40.

[4]郎学军,李兴应,刘通.双封隔器分层压裂工艺技术研究与应用[J].钻采工艺,2004,27(3):45-47.

[5]李文洪,王吉文.分层压裂工艺技术研究[J].吐哈油气,2006,11(3):258-262.

猜你喜欢

斜度洗井喷砂
喷砂工艺对铝合金薄壁件表面状态和结合力的影响
面向扫砂工艺的钢板表面喷砂处理特性试验
基于卫星编队的杆塔状态在线综合监测系统设计
磨粉机磨辊拉丝斜度的准确性
基于壁厚检测的喷砂罐磨损特征及预防方法研究
黄3 长6 油藏大斜度井初期开发技术政策探讨
浅谈JHX5280TJC型洗井车的改造与应用
一种滑套喷砂器的研制
斜交简支梁桥纵向地震碰撞反应精细化研究
对注水井洗井质量问题的分析