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抽油机井节能方法探讨

2014-08-13刘玉坤大庆油田有限责任公司第三采油厂

石油石化节能 2014年7期
关键词:盘根节电单井

刘玉坤(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

抽油机井采油是油田最主要的机械采油方式,数量多、能耗大,能耗费用已经成为影响抽油机井运行费用的主要因素之一。在抽油机井节能工作上,以往的做法基本上是在设备上的投入和应用,也就是技术措施,这种做法虽然在节能效果上比较好,但需要资金上的大量投入。近年来,萨北油田通过精细日常管理,实施一些不需要资金投入的措施办法,取得了较好的节能效果。

1 影响因素分析

系统效率是衡量抽油机井能耗多少的重要技术经济指标,抽油机井系统效率不仅取决于抽油机、拖动与控制设备、抽油泵、抽油杆等技术装备,而且取决于技术装备的匹配、系统参数设计与系统的实际运行状况。相对于地面设备,井下设备一旦已经下入井下,如果发现设备匹配不合理而想更换,则必须采取作业,将井下管柱起出,然后再重新更换、匹配下井,造成物资浪费、原油损失、工作量加大。从对抽油机系统能耗的分析可以看到,井下抽油泵、抽油杆、油管等的匹配对系统效率有较大的影响。

2 节能方法效果分析

2.1 优化设计

下泵方案设计中,以系统效率最大为原则,从根源入手,优化抽油泵、杆柱组合,达到节能效果,应用“优化抽油机井系统设计技术”。该技术采用参数敏感性分析方法,对从地面部分到井下部分影响系统效率的13项参数(见表1)进行敏感性分析研究,建立敏感性分析模型以及相应计算机软件模块,通过运用软件对抽油机井进行分析,分析各种因素对系统效率的影响,找到影响系统效率的低效点,进而采取针对性措施提高系统效率[1,2]。

表1 影响抽油机井系统效率的因素

图1 优化抽油机井系统设计

2013年完成优化设计496井次,根据软件多种优化结果进行人机交互,实现单井的个性化设计。通过测试对比,平均单井日节电22.8kW h,节电率达到18.9%,系统效率提高2.7%,累计节电80.9×104kW h,见表2。

表2 抽油机优化设计节能效果统计

2.2 抽油机电动机优化调整

抽油机井安装的电动机其能耗有两部分:一部分是支持抽油机运转所消耗的能耗,另一部分是电动机自身的能耗。电动机装机功率大其自身能耗也大,电动机装机功率小其自身能耗也小[3]。通过对在用抽油机井电动机的监测及分析,把功率利用率小于20%的电动机定为偏大电动机,功率利用率偏低的井,其实质就是“大马拉小车”现象,电动机能耗高,系统效率低;把功率利用率大于90%的电动机定为偏小电动机,功率利用率偏高,其实质是“小马拉大车”,电动机高负荷运转,不利于保证电动机的长期运转。

通过调查,在抽油机井的电动机匹配上,为了保证运行,装机功率都比较高,能够满足抽油机运行的需要,也就是不存在“小马拉大车”的现象。但“大马拉小车”的现象比较多。为此,在满足抽油机启动功率要求的前提下,对于功率利用率较低的电动机,在损坏时进行优化调整,降低装机功率。

2013年共实施7口井,调整前电动机功率44.79kW ,优化调整后30.29kW ,平均单井日节电20.5 kW h,年节电5.23×104kW h。

2.3 控制抽油机井盘根松紧适当

抽油机井盘根过紧,会增加与光杆的摩擦力,增加举升载荷,使系统有功消耗增加[4]。因此,控制抽油机盘根松紧适度,可以达到节能的目的。在现场操作中,尽量降低盘根紧度,在不跑偏、不渗漏的前提下,允许光杆带油。

通过对100口抽油机井盘根松紧能耗测试的对比,单井日节电3.36kW h,2013年对761口抽油机井实施该项管理,年节约用电15.07×104kW h,见表3。

表3 抽油机井盘根松紧控制能耗测试对比

2.4 抽油机井调平衡

抽油机不平衡时,电动机举升平衡块需要消耗更大的功率,从而造成了能耗的增加。在以前的管理中,对抽油机单井平衡率的要求是达到85%以上,因此,岗位工人在调平衡操作时,以能够达到85%的要求即算完成工作,不去追求更高的平衡率。通过调研和分析,将单井平衡率大于85%的指标进一步细化要求:

1)平均电流大于80A 的抽油机井平衡率达到93%以上;

2)平均电流55~80A 的抽油机井平衡率达到90%以上;

3)平均电流小于55 A 的抽油机井平衡率达到87%以上。

对230口井进行平衡调整,平均单井日节电5.0kW h,累计节电21.25×104kW h。

3 结论及认识

1)抽油机井采油是油田最主要的机械采油方式,数量多、能耗大,有很好的节能潜力。

2)通过精细抽油机井日常管理,合理调整措施,细化管理,获得了很好的节能效果,达到了“少投入、多产出”。

[1]张建军,郭吉民,王海,等.抽油机井系统效率敏感性分析及其应用[J].石油钻采工艺,2007(2):35-37.

[2]张志荣.系统效率优化软件的应用与认识[J].中国石油和化工标准与质量.2011(4):20-23.

[3]邹文涛,张兵臣,李林燕.油田机械采油井优化技术应用[J].节能,2010(4):53-55.

[4]孙耀国.提高抽油机井系统效率的实践[J].复杂油气藏,2010(1):80-83.

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