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山东某金矿氰化浸出金的研究

2012-12-25

材料研究与应用 2012年2期
关键词:氰化钠氰化矿浆

关 通

广东省工业技术研究院(广州有色金属研究院),广东广州510650

山东某金矿氰化浸出金的研究

关 通

广东省工业技术研究院(广州有色金属研究院),广东广州510650

针对矿石风化严重、具有多孔状结构的细粒自然金的特点,采用氰化浸出工艺回收金.用石灰作为保护碱,氰化钠作为浸出剂,通过优化工艺条件,在原矿金品位为4.45 g/t时,可获得金浸出率为97.30%的指标.

金;氰化;浸出

金的回收一般采用重选、浮选富集或全泥氰化,再进一步回收.氰化法简单,对易处理的矿石是一种最经济的处理方法.山东某金矿为原生脉金矿床,针对此矿石风化严重、具有多孔状结构的细粒自然金的特点,采用全泥氰化的工艺进行回收金的试验.

1 原矿性质

原矿多元素分析结果见表1.原矿的主要矿物为褐铁矿、石英和粘土,金以自然金的形式存在.矿石风化严重,基本上无硫化物.金的嵌布粒度较细,以条形状为主,自然金颗粒为诸多极细颗粒(0.5~2μm)组成的集合体,具有多孔状结构.此矿石金的粒度较细,具有多孔状结构,有利于氰化浸出金,不适合用浮选.

表1 原矿多元素分析结果Table 1 Multi-elementary analysis results of the crude ore

2 原理及工艺流程

氰化物浸出是目前国内外处理金银矿物原料的常规方法,工艺成熟.氰化物溶金是一个电化学过程[1],其阳极反应是,阴极反应是:金标准电极电位为1.68 V,它能与浸出剂的CN-离子形成稳定的可溶性络阴离子,使络离子与金属组成的电对的标准电位为-0.64 V,从而使金易溶于氰化物中.氰化浸出金的试验流程如图1所示.

3 试验结果与讨论

根据探索试验的结果,按图1所示的试验流程,分别考察了磨矿细度、矿浆浓度、各药剂用量及搅拌时间对金浸出的影响.试验的基本条件为:磨矿细度-0.074mm占69.28%、矿浆浓度30%、石灰用量6 kg/t、氰化钠用量3.6 kg/t、搅拌时间16 h.试验中只改变要考察的因素,其它条件如上所述.

图1 金氰化浸出的工艺流程Fig.1 Technological flowsheetof leaching by cyanidation of gold

3.1 氰化搅拌时间的影响

氰化搅拌时间对金浸出的影响如图2所示.由图2可知,随搅拌时间延长,金的浸出率提高,但提高到一定程度开始下降.氰化搅拌时间为16 h较合适.

图2 氰化搅拌时间对金浸出的影响Fig.2 Effectsof the timeof agitation on leaching rateof gold

3.2 氰化钠用量的影响

氰化钠作为浸出剂,其用量对金浸出的影响较大,试验结果如图3所示.由图3可知,随着氰化钠用量增加,金浸出率提高.当氰化钠用量增加到2.4 kg/t后继续增加时,金浸出率的提高幅度很小.因此,氰化钠用量为2.4 kg/t较合适.

3.3 磨矿细度的影响

磨矿细度是金浸出的重要因素之一.磨矿细度对金浸出的影响如图4所示.由图4可知,矿石粗磨的金氰化浸出率高于细磨.这是由于原矿具有多孔状结构,细磨后,细泥干扰,影响金的浸出.磨矿细度为-0.074mm占43.69%较合适.

图3 氰化钠用量对金浸出的影响Fig.3 Effects of the dosage of sodium cyanide on leaching rateof gold

图4 磨矿细度对金浸出的影响Fig.4 Effectsof the grinding finenesson leaching rate of gold

3.4 矿浆浓度的影响

矿浆浓度对金浸出的影响如图5所示.由图5可知,矿浆浓度在25%至30%之间,金浸出率变化不大,而矿浆浓度超过30%后,金浸出率呈下降趋势.这表明矿浆浓度增大后,细泥易堵塞浸出孔,影响金的浸出.考虑到生产成本,选择合适的矿浆浓度为30%.

3.5 石灰用量的影响

石灰作为保护碱加入,其用量对金浸出的影响如图6所示,由图6可知,随着石灰用量增加,金的浸出率提高.当石灰用量超过2.8 kg/t后,金的浸出率开始下降.这表明过量的石灰对金浸出有抑制作用,石灰用量以2.8 kg/t为最佳.

3.6 金浸出试验

图5 矿浆浓度对金浸出的影响Fig.5 Effects of the pulp concentration on leaching rate of gold

根据条件试验,确定了金氰化浸出的最佳工艺条件为:磨矿细度-0.074mm占43.69%、矿浆浓度30%、石灰用量2.8 kg/t、氰化钠用量2.4 kg/t、搅拌时间16 h.在此条件下浸出试验结果见表2.

由表2可知,采用该浸出工艺获得了金氰化浸出率为97.30%的试验指标.该工艺简单,金浸出率高.

表2 金氰化浸出的试验结果Table 2 Test results of the leaching by cyanidation of gold

图6 石灰用量对金浸出的影响Fig.6 Effectsof the dosage of lime on leaching rate ofgold

4 结论

针对本矿石风化严重、具有多孔状结构的细粒自然金的特点,在金品位为4.45 g/t的情况下,采用氰化浸出工艺,可获得金浸出率为97.30%的指标.试验指标比较理想,为处理同类型的矿石提供了一种有效的解决方法.

[1]KONDOS P D,MORRISON PM.Prcocess optim ization studies in gold cyanidation[J].Hydrometallurgy,1995,39(3):235-250.

Study on the leaching by cyanidation of a gold ore in Shandong

GUAN Tong
Guangdong General Research Institute of Industrial Technology(Guangzhou Research Institute ofNon-ferrousMetals),Guangzhou 510650,China

Due to porous structure and fine gold particles in the highweathering ore,this paper presented amethod of leaching by cyanidation of gold w ith lime and sodium cyanide.Under optim ized conditions,a good technical index ofAu recovery by cyanide leaching 97.30%wasobtained when theAu in the crudeorewas4.45g/t.

gold;cyanidation;leaching

TF832;TF83

A

1673-9981(2012)02-0135-03

2012-03-16

关通(1968-),男,广东德庆人,高级工程师,学士.

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