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电缆沟支架无焊接安装技术创新

2011-12-31乔永洁

城市建设理论研究 2011年28期
关键词:电缆沟侧壁预埋件

摘要:传统电缆沟支架安装控制环节多,难度大;安装速度慢,很难满足业主对工期和文明施工的要求,须进行安装工艺改进,加快安装速度,实现电缆沟

支架无焊接安装,降低施工难度,成为电力确保工期和质量的关注焦点。

关键词:降低施工难度加快安装速度无焊接安装

前言

茅山500kV变电站位于金坛市经济开发区三村东柘荡,所址总用地面积约7.9万m2,本期升压部分用地面积4.1万m2。主变压器:新安装2台1000MVA/500kV主变压器;500kV出线:500kV出线2回,远景出线8回。

工程管理目标:达标投产并达到国家电网公司优质工程标准(2009版)国家电网公司优质工程,实现零缺陷移交运行;确保扬子杯、争创鲁班奖,确保江苏省文明工地争创国家电网公司流动红旗,实现精品工程。但是工期从开工到投运只有八个月,其中电缆沟支架安装就有7932副。安装要求高,工期非常紧。

按照业主要求电缆沟浇筑完成后必须在20天内安装完成7932副电缆沟支架,由江苏省送变电安装公司进行穿电缆工序,而根据现场工程量及传统经验,如果采用传统电缆支架安装方法,难以完成此项任务。

一、问题的提出

传统电缆沟支架安装存在问题:

1.支架为现场焊接,对焊工要求高。不仅要求焊接工艺好,而且对焊缝周边处理必须细致到位,方可满足创优要求。

2.投入人力多;本工程至少需要投入30个焊工。

3.工序繁琐,安装周期长。需要处理后续的焊渣,焊缝周边还需要彻底处理干净后涂两遍环氧富硒锌漆、一遍银粉漆进行防腐处理。根据现场施工量及传统经验,安装周期需要30天才能完成。

4.外观不美观,由于对支架焊缝进行了防腐处理,支架焊缝周边与其它区域产生色差。成本大。需投入较多多人力、物力。

5.成本大。需投入较多多人力、物力。

二、分析问题

电缆沟支架安装工作量大,质量和安全文明施工要求高,传统施工方法,控制环节多,难度大;安装速度慢,无法满足业主对工期和文明施工的要求。如何加快施工速度,确保工程质量,按期完工及优化文明施工成为我们必须解决的课题。解决上述问题,须进行安装工艺改进,甚至创新,实现电缆沟支架无焊接安装,降低施工难度,加快安装速度,成为我们确保工期和质量的关注焦点。

三、提出方案、确定方案

经过建设单位﹑设计单位和施工单位的共同研究和讨论,并根据所选的课题,认真思考,进行反复研究和构思,确定思路:改变以往传统电缆沟支架焊接安装方法。(电缆沟支架焊接在扁铁上,然后对焊接后被破坏的镀锌层进行二次镀锌)。

充分利用好预埋件及其连接的接地扁铁,安装电缆沟支架时实现无焊接安装,节约现场焊接时间和费用。现将总结得出如下几种方案:

方案提出表

方案 方案详细说明 建议人

方案1 预埋螺栓,校核固定,电缆沟支架固定在螺栓上。 李强

方案2 在电缆沟的侧壁钻孔安装螺栓,校核后化学浆固定支架。 吴鹏

方案3 安装带螺帽的扁铁,然后采用螺栓连接电缆沟支架,支架设置长圆可调节孔。 乔永洁

“电缆沟支架无焊接安装”最佳方案分析评价表

类型 技术特点 评估方案 结论

安装工期

操作

难易 安装费用 效果

确定 对其他影响

方案一 校核固定周期长,施工操作繁琐,现场安装精度不易调节 53副/(d*人)*8人=424副/d

7932副/424=19天 螺栓需要精确预埋,操作较难 9元/副 预埋偏差难以调整 影响砌筑工效 不选

方案二 支架安装可调空间小,安装就位时间长,速度慢。 50副/(d*人)*8人=400副/d

7932副/400=20天 采用化学浆,操作较难 13元/副 安装准确 灌浆后需要等到一定强度后才可进行下道工序,时间较长 不选

方案三 操作简单,能调节预埋件安装的误差,起到纠偏矫正的实施性成效,有效满足了电缆沟支架安装精度. 55副/(d*人)*8人=440副/d

7932副/440=18天 操作

简单 8元/副 安装精确 对后序工艺不影响 选择

通过对比和分析,方案三不仅操作简单,而且能调节预埋件引起的误差,起到纠偏矫正的实施性成效,有效满足了电缆沟支架安装精度,而且解决了传统支架焊接后二次镀锌的问题,因此一致认定第三种方案为最佳的使用方案。

四、具体方案

1.采用60*8扁铁与螺帽焊接

1.1在加工厂内完成60*8扁铁每隔800mm打Φ14孔,焊接M12螺帽工序

图1螺帽焊接在扁铁上 图2:接地扁铁与粉刷面相平

1.2通过设计人员的验算,满足设计要求。

阶段效果检查:从现场安装情况看,满足预定要求,实施可行。

2.确定安装顺序:扁铁先与预埋件连接,然后与电缆沟支架连接

2.1在具体实施方案中明确施工顺序、步骤:

1)在电缆沟侧壁砌筑时放置-6*80*80@800预埋件。

2)把带螺帽的接地扁铁连接在电缆沟侧壁的预埋件上。

3)校正扁铁确保保扁铁顺直,在同一立面上,镶贴美纹纸对扁铁和螺栓孔进行保护,防止电缆沟侧壁粉刷污染。

4)电缆沟侧壁粉刷,扁铁与粉刷面相平。

5)安装电缆支架在扁铁上,出现偏差利用电缆支架的可调孔进行调整;就位完成后,拧紧扁铁与电缆支架之间的连接螺栓

2.2对操作人员做专项交底

1)预埋件埋置水平间距及标高控制在10mm以内,预埋件立面超出砖砌体表面12mm。以确保电缆沟侧壁粉刷后扁铁与粉刷面相平。

2)带螺帽的接地扁铁先与预埋件连接,然后与电缆沟支架连接

阶段效果检查:通过实施,支架安装在满足质量要求的同时,施工速度大大加快。

3.接地扁铁与预埋件焊接连接

3.1项目部成员经分析后,编制焊接可行的焊接方案和节点详图。

上下两道扁铁焊接在电缆沟预埋件上,应保证扁钢水平,电缆沟孔洞应在同一水平线上,上下两道扁铁孔眼应在同一垂直线上。上下两道扁铁高差L2=600mm。

3.2根据施工方案和节点详图,技术员在加工车间与进行扁铁与预埋件实验焊接,其强度可靠,实验未发现有问题出现。

3.3对具体操作人员进行专项交底,通过交底,操作人员明确施工顺序和质量要求。

3.4在现场实施过程中,我们提高了预埋件的预埋精度并注重预埋过程控制,对电缆沟侧壁预埋件安装检查,由抽查改为全数检查,从而满足安装要求,预埋件安装允许偏差合格率达95%,为加快电缆沟支架安装提供条件。

阶段效果检查:通过实验和现场安装,焊接强度满足固定要求,可进行下道工序的实施。

4.电缆沟支架上开设可调节孔用螺栓连接在扁铁上

电缆支架加工:为防止电缆滑脱,在电缆支架横档末端做齿状开口,用以绑扎电缆,防止滑脱。由电缆支架横档末端60mm处,每隔20mm,切割3mm齿口。在电缆支架竖档上下各开长圆可调节孔,上下孔距600mm,设置防震垫片,所有电缆支架开口位置一样。

支架制作设置长圆孔

支架安装装并利用可调孔调整位置与标高后,将电缆支架用M12螺栓设置防震垫片后拧紧固定在电缆沟通长扁钢上。

支架安装时的效果支架采用螺栓拧紧安装后效果

五、效果检查

采取对策措施后,新的电缆沟支架安装改变了传统电缆沟支架安装方法。

施工项目部会同监理单位、建设单位一起对支架节点安装进行了抽样调查,得出外观质量良好,电缆支架安装装偏差在5mm以内,合格率达95%以上(见活动前后对比图),原本支架安装时间需30天,通过以上措施和方法后,实际安装时间18天,提前了12天(见活动前后对比图),加快该分项工程安装速度,完成既定目标,为后续电缆安装提供了条件。经项目部成本测算和分析,通过此项研究,为项目部节约大量的电焊人工及材料等费用,加快了进度,经济效益达3万元。节约了成本,为企业获得了良好的经济效益。

参考文献:

[1]《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50210-2001;

[2]《电力建设施工质量验收及评定规程》第 1 部分:土建工程

DL/T5210.1-2005;

[3]《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(2009版)

[4]《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19号

[5]《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—混凝土结构工程》DB32/296-1999(混凝土工程)

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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