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某电厂吹管期间造成设备损坏事件分析

2011-08-15河津发电分公司设备管理部丁志斌

河南科技 2011年10期
关键词:预器吹灰热器

河津发电分公司设备管理部 丁志斌

某电厂吹管期间造成设备损坏事件分析

河津发电分公司设备管理部 丁志斌

某电厂一期3×350MW机组工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢悬吊结构II型锅炉,锅炉型号:DG1147/25.4-II1。锅炉(THA工况)主要参数如下:

锅炉蒸发量 1 147 t/h

过热蒸汽出口压力 25.5 MPa(a)

过热蒸汽出口温度 571 ℃

再热蒸汽流量 27.45 t/h

再热蒸汽进口/出口压力 4.94/4.74 MPa(a)

再热蒸汽进口/出口温度 331/569 ℃

给水温度 285 ℃

热风温度(一次风/二次风) 336/345 ℃

排烟温度(修正后) 124 ℃

炉膛容积热负荷 87.91 kW/m3

烟气系统设两台50%的静叶可调轴流式吸风机。安装二层脱销装置,烟气从炉膛出口通过尾部受热面,从省煤器出口引入容克式三分仓空气预热器,然后通过静电除尘器、引风机、钢制的总烟道进入石灰石—石膏湿法脱硫岛,最后经烟囱排至大气。脱硫系统的增压风机与引风机分开设置。

根据施工进度,计划与2011年3月10日进行点火吹管方案,经评审决定:本次吹管采用锅炉的自生蒸汽,采用一、二次汽系统串吹、稳压与降压相结合法(系统补水充足时,采取稳压吹管方式;系统补水不足时,采取降压吹管方式),采用微油点火投烧燃煤方式。

一、吹管系统流程

1. 一、二次汽串吹系统。具体过程如下:过热器→主蒸汽管→主汽门→临时管→临时门→临时管→集粒器→临时管→冷再管→再热器→热再管→中联门→临时管→靶板装置→临时管→消音器。

2. 高压旁路系统。具体过程如下:过热器→主蒸汽管→高压旁路管(高旁临时阀)→冷再管→再热器→中联门→临时管→靶板装置→临时管→消音器。

二、事故过程描述

2011年3月17日下午,在完成第27次降压吹管后(当时,C制粉系统运行、C层4支微油枪、A层2支启动油枪投用,本台机组共配5台中速磨煤机,4台运行,1台备用),16:54,启动A制粉系统运行,17日19:43,启动B制粉系统运行,并逐步加大给煤量,20:30,给煤量加至90t/h。20:38,A、B空预器进口烟温分别达到256℃、270℃(本次升压的最高值,当时二次风温330℃),21:08,B空预器主电机跳闸,21:18辅电机跳闸,相应跳B侧所有风机,21:26,停运B制粉系统,21:32,停运C制粉系统,21:45,锅炉熄火,同时,B侧排烟温度上升至274℃,22:16,辅电机跳闸,锅炉关闭所有烟风挡板闷炉。

18日15:30,打开人孔检查发现1#炉B空预器内部发生煤粉燃烧,立即组织有关人员进行灭火。19日进入空预器内部检查,发现部分传热元件烧毁,隔板变形,径向密封损坏。

三、事故原因分析

1. 吹管方案选择不合适。调试人员对系统了解不透,本锅炉在冷再入口管段上未设置事故减温水,在低再至高再管段上设置减温水,低再气温靠低温挡板调节,临冲门安装在低再入口管段上(汽机房12.6米平台),在稳压吹管阶段,由于临冲门关闭,造成再热器干烧(入口480℃出口最高温度达610℃),远远大于低温再热器各管段温度(低再有三种管,材组成SA-210C、15CrMo、12Cr1MoVG,碳钢使用温度最高不超过450℃,12Cr1MoVG最高使用温度580℃),事后对再热器三种管材取样进行金相分析,未发现异常,对管径检查,未出现蠕涨现象;对硬度进行检查,符合要求。

2. 调试阶段衔接不力,对温度测点未效验、验收,就地挡板与操作画面存在偏差。A、B空预器进口烟温达到本次启动的最高值(256/270℃),和当时约330℃的二次风温对比,温度指示明显有误。经检查,发现是进口烟温热电偶K分度和E分度在DCS中设置有误,经换算实际温度应为430℃左右,超过空预器运行温度(BMCR工况为370℃)是造成误判的主要原因。

3. 未制定有效的事故预案,在出现问题后,对可能造成的事故隐患防范不到位,是造成事故扩大的主要原因。B空预器卡死后,B侧排烟温度明显上升(21:55,B侧排烟温度从120℃上升到274℃),A空预器通风后排烟温度从53℃(10:24)短时升到184℃(11:21),在关闭烟气侧挡板后下降至100℃,可能是B侧空预器卡死后发生二次燃烧。

4. 调试中各种条件把关不严,一些设备处理未能达到设计要求。由于启动锅炉辅汽量不足,造成吹灰期间给水温度很低(不超过40℃),为满足锅炉吹灰参数投入了较多的煤粉,使锅炉烟气温度升高;从辅汽压力曲线上看,在17日19:06—21:39,辅汽压力维持在0.35~0.45MPa,温度为260℃,影响了吹灰效果。

点火初期冷炉投粉、空预器吹灰效果差、空预器卡死后无法进行风机吹扫等因素,都可能造成可燃物的沉积。

四、处理过程

本次空预器着火,共更换传热元件185块,更换隔板16处,更换径向密封片30条,检修工期1个月,影响工期20天。

五、改进措施

1. 在吹管时选择合理吹管方案,避免出现再热器“干烧”现象。

2. 加强调试过程把关力度,严格执行电力行业调试中实行的交调制度;严格履行再验收制度,从根本上消除调试中出现的低级错误。

3. 制定详细的事故预案和事故预想,对出现的异常进行认真分析,做到有备无患,杜绝事故的发生。

六、建议

本次事故,造成低温再热器短时超温,严重影响管子性能,造成空预器传热元件损坏、隔板变形,影响工期20天。因此,在新建机组中,吹管方式与本锅炉形式相结合,选择合理、合适的吹管方案,确保机组设备、人员安全,保证基建工程顺利进行。

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