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演马电力3#机组DCS系统升级改造

2010-08-15焦作演马电力有限责任公司申宏栋李颖娜杜海强

河南科技 2010年9期
关键词:系统升级控制站操作员

焦作演马电力有限责任公司 申宏栋 李颖娜 杜海强

演马电力3#机组DCS系统升级改造

焦作演马电力有限责任公司 申宏栋 李颖娜 杜海强

演马电力3#机组容量为25MW,所用锅炉为130T循环流化床锅炉,DCS系统采用北京和利时公司SmartProV2.0系统,热控设备采用III型仪表。演马电力3#机组于2002年10月投入运行,DCS系统运行已有7年,自2007年开始经常出现数据死机,主控下装程序有时出现故障,机组运行的安全可靠性得不到保障,满足不了机组优化控制的要求,为适应电力技术飞速发展,2009年9月,进行了3#机组DCS控制系统升级改造。

一、系统介绍

DCS系统采用MACS系统,实现机、炉、电一体化微机监控。控制站按生产工艺系统划分,共为3个I/O站:10#站为锅炉系统;11#站为汽机系统;12#站为电气系统。

二、功能特点

系统软件平台采用WindowsNT4.0操作系统中文版,控制系统为和利时SmartProV2.0系统。系统各个工作站采用相同的主控单元FM811,同类型的I/O点采用相同的I/O模件。操作员站、工程师站采用相同的硬件配置及软件平台。各子系统的应用功能均用同一种图形组态工具实现。

系统管理网络SNET采用并行冗余100M总线结构的以太网,控制级网络(现场总线级网络FBUS)采用标准EN10570的现场总线PROFIBUS-DP/PA现场总线。采用CLIENT/SERVER(客户/服务器)结构,所有的数据管理和处理均由系统服务器完成,使系统内部各项数据更加准确,并确保一致性。每个客户机申请的数据被打包后快速的、有效的传递,大幅度降低通讯负荷,同时使系统的各项任务分配更加合理。

主控单元、系统服务器、网络现场控制站的主控单元上的以太网卡、现场控制站内的24V系统电源、48V现场电源均以热备份方式冗余配置,在出现故障时能够自动无扰切换,并保证不会丢失数据。

该系统的I/O模块、主控单元、网络运行具有状态实时监测、自诊断与故障报警功能。I/O模块、主控单元上固化了相应的软件。I/O模块采用光电隔离且均支持带电热插拔。模件具有看门狗定时器电路,可使模块在异常情况下自动复位。

在现场控制站硬件设计中采用大量的先进技术,模块采用低功耗元器件,降低整体的热损耗,同时在机柜中设计了通畅的风道。

三、升级前存在的问题

在升级改造前,整套系统运行已7年,系统稳定性差,控制站故障高,经常出现卡件通讯不畅、不能正常工作;6台FM811主控单元厂家已停产,没有配件,经常出现小故障;操作员站6台主机已经到服务年限,容易出现死机、通讯不畅等现象;主要配件也已停产。

四、升级方案及实施过程

1.经过技术分析,将DCS系统升级,采用原厂家系统,保留原有的I/O站,及原有模块;将6台主控单元FM811升级为新产品FM801;6台操作员站DELL奔四工控机升级为HP双核工控机;操作系统由WindowsNT升级为WindowsXP;系统软件由SmartProV2.0系统升级为SmartPro3.1.3;两台交换机换为性能更好的3COM交换机;网线更换为机压网线。这种升级方案投资少,工期短,原操作界面不变,运行人员熟悉,并能解决出现的通讯不畅、死机等现象,保证DCS系统的安全、稳定运行。

2.演马电力公司中修期间,对DCS系统升级,升级前期对DCS控制系统工程在厂家进行在SmartPro3.1.3平台下测试,测试结果稳定正常。改造共分为以下几步实施:(1)对机压网线进行布线,改造机柜内部电源线路,安装机笼。(2)6台主控单元布线安装。(3)6台操作员站主机软件安装、参数设置。(4)将备份的工程进行导入工程师站,做好安全措施,下装调试6台主控单元下层程序。启动主服务器,调试人机界面程序。(5)进行主控单元掉电试验、主从切换试验,主、从服务器切换、掉电试验。(6)进行模拟量输入、输出试验,开关量输入、输出试验,连锁试验。(7)机组运行后48小时运行正常。

五、升级过程中出现的问题及处理

在升级过程中出现了汽机循环泵联锁程序差错,投入1#泵阀联锁后2#泵出口蝶阀自动开,经检查是升级后原函数定义发生变化造成,经修改新的函数后,程序正常。

升级后,出现了电气画面中的励磁电流及定子线圈温度有时出现无数据,显示##.com;主、从服器人机界面无数据;及多台人机界面无数据现象。分析认为,可能是系统软件升级至SmartPro3.1.3,但人机界面模版是2.0版本,未升级至3.0模版造成的。经过升级后运行正常,未再出现无数据现象。

六、效果

1.升级设备性能稳定可靠、故障率低,与原有设备完全兼容。

2.操作员界面优越性显著,功能得到拓展。

3.通讯速率大为提高,通讯模件采用了冗余配置。

4.工程师工作站工作环境简化,功能齐全,系统维护方便。

5.扩展了DCS系统的控制范围,提高了机组的集控水平,降低了维护费用。

6.解决了原系统死机、卡件通讯不畅的问题,消除了系统老化带来的不安全因素,提高了系统的可靠性。

7.提高了事故快速响应能力及事故分析、排查信息,保证了系统的安全运行。

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