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高精度超宽50钢冷轧钢带的开发

2022-11-05侯元新杜守中刘文宪张文华

山东冶金 2022年5期
关键词:内胆轧钢钢带

侯元新,杜守中,刘文宪,张文华,张 亮

(山东泰山钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271100)

1 前言

50钢属于中碳高强度碳素结构钢,具有高强度和高硬度,常用于制造动负载、冲击载荷及要求耐磨性能好的机械零件,如锻造齿轮、拉杆、弹簧垫圈、卷尺等。50 钢在调质处理状态下,具有良好的强度、机械加工性能、优良的热处理适应性。泰钢根据客户产品质量要求,通过优化生产工艺参数,成功开发出了规格为0.36 mm×1 250 mm高精度超宽50钢冷轧钢带。

2 产品开发及工艺优化

2.1 产品技术要求

厚度偏差-0.005~0 mm;产品板面平整,无浪形;表面均匀一致,无孔洞、折边、黑斑、黄斑、氧化色、锈蚀、辊印、折印、划伤等加工缺陷。

产品生产工艺流程:热轧钢带→1580酸洗机组酸洗→1700 六辊HC 轧机第一次轧制→全氢罩式退火炉退火→1700六辊HC轧机第二次轧制→1700精整机组质检、分卷→包装入库。

2.2 冷轧原料质量控制

50钢冷轧钢带化学成分控制见表1。

表1 50钢冷轧钢带化学成分(质量分数)%

对热轧钢带的金相组织进行了检验,结果见图1。从图1 中可以看出,热轧钢带的晶粒度为12.0级,组织状态为F+P,金相组织符合要求。

图1 50钢热轧钢带金相组织(500×)

2.3 酸洗工艺优化

酸洗时,在1 580 mm推拉式盐酸酸洗机组的6#酸槽中添加1%~3%的缓蚀抑雾剂,以提高50钢酸洗钢带板面的光洁度;在1#酸罐循环系统新增1 组石墨加热器,并与1#石墨加热器进行串联,达到3组石墨加热器同时对1#酸罐中的盐酸进行加热,保证了酸洗盐酸的温度。

为提高酸洗钢带边部水分吹扫效果,在酸洗机组设计安装酸洗钢带吹扫用压缩空气加热干燥装置。即利用Φ620 mm的焊管制作热风吹边装置的内胆,在内胆内横向均匀地平行焊接多根Φ25 mm 焊管作为蒸汽流通通道,将内胆的两端用钢板封堵,在内胆的上钢板中心位置上焊接1 根Φ65 mm 的镀锌管用于引出压缩空气。利用Φ690 mm的焊管制作热风吹扫装置的外胆,将外胆的下端面用钢板封堵,把内胆装入外胆里,外胆的上端面用钢板封堵后,在其上面开孔并焊接1 根Φ65 mm 的钢管向外胆中通入蒸汽对压缩空气进行加热。在外胆的下端连接3根钢管,分别向内胆中通入压缩空气、压缩空气排水及蒸汽疏水,并在压缩空气排水管上安装1 个阀门,在蒸汽疏水管道上安装1 个疏水阀。将吹扫用压缩空气加热装置分别与蒸汽、压缩空气主管道及钢带吹扫装置相连,实现了对吹扫用压缩空气进行加热的目的,解决了钢带板面水分吹不干的问题,提高了酸洗钢带表面质量。

2.4 轧制工艺优化

2.4.1 轧制工艺参数优化

为减少50 钢在轧制过程中出现的边裂、断带现象,使产品轧到目标厚度,对轧制总压下率进行了优化,由一轧程轧制优化为两轧程轧制。第一轧程总压下率控制在50%(轧制实例见表2),第二轧程总压下率控制在76%(轧制实例见表3)。乳化液浓度提高到2.5%~3.0%,轧机工作辊的直径控制在390~395 mm。

表2 3.0 mm的原料轧制为1.5 mm产品轧制参数

表3 1.5 mm的半成品轧制为0.36 mm产品轧制参数

2.4.2 提高产品的厚度精度

为了达到高精度超宽50 钢冷轧钢带的厚度精度,对1 700 mm六辊HC冷轧机的AGC工艺控制系统进行了升级改造。1 700 mm 六辊HC 轧机AGC工艺控制系统由工控机控制升级为S7-400西门子PLC和FM458模块控制,实现了对钢带厚度的高精度控制,产品的厚度精度达到了-0.005~0 mm。

2.4.3 提高产品的表面及板形质量

为了提高产品的表面及板形质量,上下工作辊的辊径差控制在0.05 mm,轧辊的表面光洁无裂纹、压痕、斑点、刮伤软点、刀花、颤纹等缺陷,辊身硬度达到HSD 93 以上。对1 700 mm 六辊HC 轧机的工艺润滑系统进行优化:(1)对轧机的机前气刀吹扫装置进行改造,将内侧气刀喷射梁由900 mm 调整到1 500 mm。(2)对气刀喷射梁的喷嘴排列结构进行优化。喷射梁上喷嘴的间距由20 mm 调整为两边部400 mm 长度上按10 mm 排列,中部700 mm 长度上按15 mm 排列,喷嘴的长度由50 mm 调整为100 mm,提高了气刀的吹扫效果。(3)将乳化液主管上的气动蝶阀改为气动球阀,减少了乳化液在板面的残留。

2.5 退火工艺优化

钢卷在全氢光亮罩式退火炉退火时,在450 ℃设置2 h排烟平台,在排烟平台温度之前全速升温,温度大于排烟平台温度后升温速率按照35~50 ℃/h 进行控制,升至730 ℃时保温,保温14 h,通过全氢光亮罩式退火炉的加热罩的外置式烧嘴的燃烧,使加热罩内的温度分布均匀,从而保证50 钢冷轧钢带物理性能的均匀性。

3 结语

通过优化酸洗工艺,提高了酸洗钢带的表面质量;调整冷轧总压下率,消除了钢带轧制边裂的问题,使产品轧到了目标厚度;对轧机的AGC 工艺控制系统进行了升级改造,提高了产品的厚度精度;对轧机的工艺润滑系统进行了优化,提高了产品的表面及板形质量;对退火工艺参数进行优化,保证了产品的物理性能。成功开发出高精度超宽50钢冷轧钢带,经检测,钢带厚度偏差在-0.005~0 mm,产品板面平整,无浪形;表面均匀一致,无孔洞、折边、黑斑、黄斑、氧化色、锈蚀、辊印、折印、划伤等加工缺陷。经客户使用,达到了高精度超宽50 钢冷轧钢带的质量要求。

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