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通过设备升级改造实现降本节支增效

2022-07-19刘心怡张景瑞高新华

中国氯碱 2022年6期
关键词:氯碱冷水机组电解槽

刘心怡,张景瑞,高新华

(1.山东财经大学,山东 济南 250014; 2.万华化学(烟台)氯碱热电有限公司,山东 烟台 264006)

万华化学(烟台)氯碱热电有限公司(以下简称万华氯碱热电)成立于2013 年,是万华化学集团控股子公司, 主要承担万华烟台生产基地热力生产与供应,以及烧碱、氯气、氢气等基础化工原料生产与供应。公司生产装置分为氯碱装置和热电装置,其中烧碱产能60 万t/a,液氯54 万t/a。 目前既是国家“两高一低”企业,也是区域内存有一级重大危险源的危化品生产企业, 公司立足于万华烟台工业园和自身发展实践, 一直致力于持续提升生产装置运行质量及现代化水平,持续提升本质安全管理水平,保障园区和公司的安全及高质量发展。

氯碱装置产能以折百烧碱计, 目前一二三期共计60 万t/a 产能的零极距电槽28 台, 包括11 台蓝星北化机 (以下简称北化机) 自然循环式膜极距(NBZ) 电解槽、17 台旭化成自然循环零极距电槽(其中1 台由旭化成高电密NCH 电槽经蓝星北化机阴极附着镍材丝网改造为零极距电槽,16 台旭化成原装西格玛电槽)。 一二三期装置分别于2014 年、2017 年、2020 年投产,总体运行状况安全稳定。2021年对氯碱装置电槽及其附属设备进行了升级、 整体换膜、国产替代等多种方式的升级改造,从而降低了电槽电压,提高了电流效率,降低了直流电耗,降本增效效果明显。

1 增加单元槽改造

一期和三期电解增加单元槽改造, 通过增加单元槽,均衡电槽产量,降低电流密度,从而降低电耗,其中16 台电槽分别增加了36 个单元槽, 在保证烧碱产品产量均衡而不增加的情况下, 电槽运行负荷由14.85 kA 降至14.46 kA,电流密度从5.5 kA/m2调整至5.39kA/m2,直流电耗下降了约14kW·h/t 折百碱;在同一产能下,按照交直流变效95%、0.62 元/kW·h 电费计算,直流电耗下降可节省生产成本9.13 元/t 折百碱,16 台电槽共计35 万t/a 产能,年可降低生产成本319 万元。

2 电解槽及离子膜更换

用旭化成最新型NCZ-∑电解槽替换二期装置现有在线运行满12~15 年的6 台旭化成NCZ 电解槽,并进行整体换膜,从而降低电耗。

二期装置共有12 台电槽,其中4 台(1#~4#)为旭化成最新型NCZ-∑电解槽,于2017 年首次上线运行;另8 台电槽(5#~12#)为整体搬迁电解槽,包括1 台(10#)北化机膜极距(NBZ)电槽和7 台(5#~9#、11#、12#)旭化成NCZ 电解槽。 7 台旭化成NCZ电解槽中的6 台(5#~8#、11#、12#)槽龄满12~15年,利用整体换膜时机进行了设备升级改造, 单元槽由原来的旭化成零极距(NCZ)电槽升级为(NCZ-∑)零极距西格玛电槽(以下简称西格玛电槽)。

电槽改造升级完成后,进行电槽整体换膜,大幅降低直流电耗。 其中,二期5#、6#、7#、8#、11#、12#6 台电槽分别于2021 年5 月-10 月整体更换为目前先进的西格玛电解槽和F7001 离子膜; 二期9#电槽于2010 年10 月上线运行旭化成高电密(NCH)电槽, 槽龄11 年有余, 电槽阳极涂层良好, 后于2017 年二期工程整体搬迁时, 由北化机附着阴极网,电槽实现零极距(NCZ)模式,运行满4 年后,2021 年10 月整体更换离子膜为旭化成F7001 型号;10# 电槽为北化机膜极距(NBZ)电槽,2021 年整体更换为国产东岳DF2807 离子膜,9#、10# 换膜后,对国产膜和进口膜进行了性能对比测试, 直流电耗比较数据见表1。

(1)通过同一运行电流数据比较可以看出,9#、10# 更换新膜后,直流电耗下降了约145 kW·h/t;按照交直流变效95%、0.62 元/kW·h 电费计算,降低生产成本94.6 元/t 折百碱,9#、10# 这2 台电槽产能4.1 万t/a,年可降低生产成本387 万元。

(2)虽然国产离子膜的直流电耗高于旭化成离子膜,但是国产离子膜具有采购成本的绝对优势,目前按照折百烧碱60 万t/a 的氯碱装置, 利用国产离子膜的成本优势替代进口膜, 作为离子膜在线周期4 年期间的零星换膜约300 张/a,可节约换膜成本支出145 万元,年可降低成本36 万元。

(3)5#~8#、11#、12# 电槽升级改造并整体换膜后,直流电耗比较见表2。

整体更换离子膜的电流效率由94%提升至97%, 电槽升级改造直流电耗下降了约258 kW·h/t折百烧碱。 按照交直流变效95%、0.62 元/kW·h 电费计算, 降低生产成本168 元/t, 该6 台电槽产能12.5 万t/a,年度降低生产成本2 100 万元。

(4)升级改造后的旭化成西格玛电解槽相比于旭化成零极距电解槽,极化电流运行期间的电耗为0。电槽升级为西格玛电槽后, 阴阳极涂层升级后极板具备抗原电池效应的性能,极化电流无需投用,消除了电槽阳极侧氯内含氢高的风险,提升了电槽运行的安全性能;电槽停车后无需进行15 min 的120 A 电流极化。 年度单槽停车4 次,目前15 台西格玛电槽每年可节约电能1185kW·h/台, 年度可以节约因极化电流运行期间的0 产量状态下的电能消耗1.78 万kW·h,年可节省电费1 万元。除节省电费外,还减少了设备维护和维修保养费用及人力成本等。

表1 国产膜和进口膜性能数据对比

表2 电槽改造前后性能对比

(5)新型进口离子膜应用。二期1#电槽于2021 年11 月利用限电时机进行了整体换膜,离子膜更换为目前旭化成在F7001 基础上开发的新型离子膜F7001E,两种离子膜的槽电压比较见表3。

二期1#电槽于2017 年11 月首次上线运行,在线离子膜为旭化成F7001,2021 年11 月整体换膜,在线离子膜为F7001E,直流电耗下降了11 kW·h/t,按照交直流变效95%、0.62 元/kW·h 电费计算,降低生产成本7.17 元/t,该电槽产能2.1 万t/a,年度降低生产成本15 万元;4 台电槽完成整体换膜后年可节约成本支出约60 万元。项目改造效果及经济效益见表4。

表3 两种离子膜的槽电压对比

3 约克离心式冷水机组替代溴化锂冷水机组

在2021 年9 月之前,氯碱装置共配备了3 台蒸汽溴化锂吸收式冷水机组,其中A、B 两台于2014 年10 月投用,C 台于2016 年12 月投用。 自机组投用以来, 先后发生多次系统真空度无法维持、 溶液泄漏、换热器泄漏等问题;同时因3 台机组制冷量不一致,无法实现相互间的完全互备,进一步影响了生产系统稳定运行, 甚至出现了生产系统被迫降电槽电流或者导致部分停车, 致使下游用氯气单位降负荷生产。 氯碱装置利用2021 年度大修时机,用2 台约克离心式冷水机组替代原有3 台溴化锂冷水机组。

表4 项目改造投入效果及效益

(1)安全性效果评价

2 台约克离心式机组上线,开1 备1,设备每年只需保养一次(原有溴化锂机组每年每台保养4次),并且3 台溴化锂机组运行时, 操作人员需要频繁关注3 个机组运行参数,而更换成约克离心式机组后,仅需对一台机组重点巡检, 有利于发现异常并及时在线倒机,提高了系统安全稳定运行。

(2)生产成本比较(见表5)

由上述表格可以看出, 溴化锂机组更换成约克冷水机组后,制冷费用明显降低,核算单位制冷量成本:按照电价0.62 元/kW·h、蒸汽价150 元/t(过热蒸汽S10),下降约0.081 元/kW·h,以6 700 kW·h 制冷量,每年运行8 000 h 计算,更换成约克冷水机组后,每年节约成本550 万元。

表5 冷水机组改造效益表

(3)投资维修成本(见表6)

表6 冷水机组投资维修成本

设备投用后成本及维护费用见表7。

表7 冷水机组投用后成本及维护费用 单位:万元

从表5、表6、表7 可以看出,约克机组设备投资略高, 但从使用后维修成本来看, 约克机组更具优势,年节约维修费用47 万元,按设备使用年限12 年计算,可节约维修费用565 万元。 相关成本见表8。注:设备以每三年进行一次大修,设备寿命20 年计,从长期运行数据看,约克机组更具有成本优势。

表8 冷水机组运行维修成本 单位:万元

4 盐泥二次洗涤压滤干燥

氯碱行业盐泥处理是环保老大难问题, 公司经过研究考察后于2020 年进行了盐泥的项目技改工作,新增两套盐泥处理设备实施,实现了盐泥二次洗涤压滤及盐泥干燥再利用项目, 并且干燥后的盐泥送到公司热电工厂与煤一起掺烧, 彻底实现了盐泥零排放,此项盐泥回收技改项目的实施,不仅解决了盐泥的环保问题,而且回收了盐,实现了社会和经济效益双丰收。 经过不断总结和完善,盐泥压滤设备现已充分发挥作用,2021 年二级压滤后盐泥内氯化钠含量从13%降至3%,回收原盐约190 t,依照原盐价格400 元/t 计, 此项减少原盐采购成本支出约7.6 万元。盐泥再处置利用1 800 t,减少盐泥的环保处置费用支出约70 万元。

5 结语

通过一系列的增加电解槽改造、 电解槽升级换代、离子膜国产替代、进口新型离子膜、电解槽整体换膜、新型冷水机组投用以及盐泥处置技改等措施,节支增效3 200 万元/a,整个改造过程利用年度大修时机而没有影响下游用户, 并且通过改造减少了计划和非计划停车次数,保持了生产系统稳定性,降低了安全风险, 也充分证明设备升级改造是提高装置健康运转率、 优化生产工艺流程、 提高装置生产效率、促进节能降耗减排、提高经济效益的重要途径。

氯碱行业是一个存有重大危险源且高耗能的行业,探讨安全环保、离子膜电解槽选型、运控优化对氯碱企业有着重要的意义。 在保证安全环保的前提下,只有从最细微入手,尽可能降低电耗,选择优质电解槽和辅助设备,精准调控各项工艺指标,不断强化技术改造升级,集中精力致力于降本节支增效,获得更加丰厚的经济效益,才能在行业中处于领先,保证企业与行业高质量稳步发展。

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