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化学结晶造粒流化床软化技术在中水深度处理中的应用

2021-12-15

化工设计通讯 2021年11期
关键词:晶种产水造粒

麻 璐

(陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司生产准备部,陕西神木 719316)

1 技术原理

化学结晶造粒流化床软化法是向水中投加一定比例晶种,后投入碱性药剂(如氢氧化钠、碳酸钠)与水混合均匀,并与水中碱发生反应,利用设备及水力作用完成结晶造粒的过程,从而达到软化出水的效果。

2 系统的工艺和设备的构成

化学结晶造粒软化技术工艺通常由化学结晶造粒软化系统、固液分离流化床系统、晶体投加系统、晶体回收系统、混凝剂和助凝济投加系统、酸碱加药系统、污泥浓缩脱水系统组成。化学结晶造粒软化是在结晶反应器内进行的,而最典型的反应器是上向流反应器,其设备原理如图1所示。

图1 化学结晶造粒流化床设备原理图

工艺流程:水从结晶软化床下部进水管进入,投加晶体,使晶种悬浮在水中,同时在设备内精确投加NaOH和Na2CO3,生成的CaCO3直接附着在晶种表面生长,最终形成大的CaCO3结晶颗粒,沉淀在结晶软化床底部排走,清水从反应器上部排出进入固液分离流化床,投加凝聚剂和混凝剂,对悬浮物进行分离沉淀,污泥从流化床底部排走进入污泥浓缩和脱水系统进行处理,如图2所示。

图2 中水深度处理工艺流程图

3 化学结晶造粒流化床软化技术对比

3.1 石灰石软化法

原理:在原水中加入定量石灰石,石灰石与水中的钙、镁离子反应生成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,最终达到降低原水硬度的目的。石灰石可以除掉水中的二氧化碳和暂时硬度,无法除去水中的永久硬度和负硬度。一般石灰软化法用于处理硬度高、碱度高的水,石灰-纯碱软化法用于处理硬度高、碱度低的水,石灰-石膏处理法用于处理硬度低、碱度高水。其反应过程化学方程式如下所示。

此方法的优点是:石灰石价格低,处理成本相对较低;缺点是:工艺流程长,操作管理流程复杂,初投资较高,药剂投加量较大,投加量不易控制。

3.2 离子交换法

原理:将原水通过阳离子软化床,原水中的钙镁离子与软化床中离子交换树脂的活性基团钠离子、氢离子进行离子交换反应,钠离子、氢离子被原水水中的钙镁离子取代,从而达到软化水质的效果,此方法需要消耗再生剂,成本比较高,树脂失效后需要进行再生,从而造成水资源浪费且产生二次污染。

3.3 膜软化法

原理:以高分子半透膜作为介质利用外部施加的推动力,使溶液中的某种成分过滤出来,以此达到分离的目的。常用的膜软化法包括电渗析法、反渗透法、纳滤法和超滤法。

此方法优点是产水不易产生有毒附着物,能量损失小,适用范围广,操作简单,处理效率高和占地面积小;缺点是造价高、产生液水难处理。

3.4 总结

通过与石灰软化法、离子交换法和膜处理法的对比,化学结晶造粒流化床软化法有成本低、效率高、投资省和无副产物产生等优势。

4 化学结晶造粒流化技术在火电厂循环水处理中的应用

现以某电厂循环水系统中的补水为实验对象,通过中试实验验证其软化效果,晶种选用0.24mm。

4.1 原水水质

该中试实验选用水源为山西省某城镇污水厂的中水,用作电厂冷却塔补充水,其水质指标,如表1所示。

表1 中水水质指标

4.2 中试实验流程

将处理后的原水从流化床底部进入,同时加入碱性药剂,原水与药剂快速混合并反应形成CaCO3晶体,CaCO3晶体附着在晶种表面形成结晶颗粒物,经软化后的水从流化床上部流出,并与酸混合后加入循环水补水池。

4.3 实验结果分析

4.3.1 流化床产水PH的影响

流化床的软化效果和产水pH有很大的关系:将原水pH从8.8提高至10.73时,总硬度去除率可达到76%,Ca2+去除率可达到89%,将原水pH提高至11.58时,总硬度的去除率达到89%,Ca2+去除率可达到95%。

NaOH产生的OH-消耗掉水中的HCO3-生成CO32-,CO32-和Ca2+反应生成CaCO3,中试实验中当pH大于10.79时,Ca2+去除率降低后保持不变,此时Ca2+去除率较高,流化床产水水质良好。因此将pH=10.79作为该实验的控制点,如图3所示。

图3 不同pH下水质指标情况

4.3.2 流化床上升流速的影响

流化床的软化效果和上升流速有很大的关系:①流化床上升流速低时,流化床晶种床层膨胀度低,软化药剂无法均匀分布在整个膨胀床层中,软化效果不佳;②从流化床上升流速过高时,一些小粒径的晶种被水流冲走,软化效果不佳。该实验将流化床出水pH控制在10.8左右,在不同流速下测定产水指标,结果如图4所示。

图4 不同上升流速下水质指标情况

从图4看出:初始随着上升流速的增加,硬度和Ca2+出现明显的下降,但随着流速增加,硬度和Ca2+又开始上升,表明该中试实验在80m/h的上升流速下,软化效果最佳,Ca2+去除效率最大。

4.3.3 连续稳定运行效果

如图5所示,初始流化床产水Ca2+含量是35mg/L,连续稳定运行12h后,产水Ca2+含量是18mg/L。由于初始晶种表面没有CaCO3,所以诱导结晶能力弱,随着运行时间加长,晶种表面CaCO3含量增加,诱导能力加强,流化床的软化效果随着运行时间的延长而变好。且进出水碱度相近,所以经过软化处理后的水质影响不大。

图5 连续运行12h原水水质变化情况

5 结束语

化学结晶造粒流化床软化处理降低循环水硬度效率高,且不会对水质产生明显影响。同时,流化床上升流度和产水pH均对硬度去除率有较大影响,且随着运行时间加长,流化床去除效果逐渐增强。化学结晶软化技术能够有效降低电厂循环水补水量,具有广阔的应用前景。

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