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基于排气声品质双尾管排气系统优化设计

2021-11-07黄名宗庞士明林尚锦刘淑玉陆荣英梁文海

现代机械 2021年5期
关键词:尾管背压隔板

黄名宗,庞士明,林尚锦,刘淑玉,陆荣英,梁文海

(1.上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545000;2.广西艾盛创制科技有限公司,广西 柳州 545000)

0 引言

排气噪声包括空气动力噪声、气流冲击噪声、结构辐射噪声和气流摩擦噪声等,是汽车最主要的噪声源[1];往往比发动机整机噪声(屏蔽排气噪声后)高10~15 dB(A),其声品质直接影响整车的舒适性。排气噪声声品质是从产品开发角度提出的一个概念,除了跟听者自身听觉感受有关外,还跟产品本身紧密相关。声品质强调针对某个产品及其消费的目标群体,其声音要足够且适度,听觉特性具有可识别性[2];其客观参量有响度、尖锐度、粗糙度,文献[3]、[4]给出了相应的计算方法;其主观评价是通过耳朵去评价声音的好坏,并且需多人评价以消除个体偏好的影响。

为满足各类驾乘人员对车内、外噪声品质的不同追求,研发制造具有独特声品质的车型已是汽车噪声、振动、舒适性(NVH)性能研究的主要方向。

1 问题描述

某车型在做整车主观评价时发现,尾管口的怠速声压过高,且存在非常明显压迫耳膜感;加速时,排气噪声偏大,严重影响汽车舒适性,需优化改进。考虑到目标车排气系统热端优化空间小且成本高昂,决定只从排气系统冷端做优化。排气系统冷端示意图见图1,该排气系统为双出尾口设计,其冷端主要结构包括排气管焊接总成、前消声器总成及后消声器总成。进入整车半消室测得目标车怠速工况的噪声测试结果,如图2、图3所示,尾管口怠速噪声为60.35 dB,比目标值高出2.35 dB;全油门工况时,在2600~4000发动机转速范围内,排气噪声OA值超出目标曲线。

图1 排气系统布置图

图2 怠速尾管噪声1/3倍频程

图3 初始方案尾管总声压及各阶次曲线

2 原因分析

从1/3倍频程图在可以看出,18~35 Hz、47~90 Hz频率范围内的噪声对怠速噪声超标影响较大,需过滤或降低这部分噪声。按工程经验,通过加长尾管可有效解决低频噪声问题;根据管道声学理论,空气动力噪声频率可通过尾管的长度进行调节,尾管长度和声波频率之间有如下关系[5]:

(1)

其中,f为声波频率,单位为Hz;L为尾管声学长度,单位为mm;C为当地声速,单位为m/s。声速计算公式如(2)式所示

(2)

其中,γ为比热比,排气噪声在大气中传播,这里γ取值1.4;R为气体常量,取值287 J/(kg·K);T为气体热力学温度,单位为K。

针对在2600~4000发动机转速范围内,排气噪声OA值超出目标曲线,可考虑通过增加排气背压以降低噪声OA值,具体措施可通过增加消声器隔热数、减少隔板开孔数或减小消声器内管直径实现;进一步分析排气噪声的动态彩图(图4),可以发现:该转速范围下出现尾管气流噪声,750 Hz以上的噪声对总声压贡献较大,对付这部分中高频噪声,增加消声棉是有效的解决方法。

图4 初始方案尾管噪声瀑布图

3 优化设计

优化设计前消声器和后消声器内组件结构,对前消声器,将内插管管径减小为φ45 mm,其余结构保持不变,前消声器的共振腔主要针对中低频噪声,吸音棉主要针对高频噪声。

对后消声器,左右两个消声器筒体为左右对称结构的内装式赫尔姆兹消声器,利用两块隔板分隔成三个腔体,第一腔、第二腔为共振腔,第三腔为扩张腔,气流通过进气内插管进入扩张腔,经两层隔板孔回到第一腔,最后通过出气内插管排出。在第一腔体的进气内插管段布置三排小孔φ3 mm的小孔,第一隔板的穿孔数由初始方案的120个减少至100个,同时孔的直径从φ3.5 mm减为φ3 mm;第二隔板的穿孔数不变,孔的直径从φ3.5 mm减为φ3 mm;出气内插管管径由φ50 mm改为φ45 mm,同时增长30 mm,并在出气内插管中段增加一个套管,内部填充吸音棉;为进一步提高中高频消声能力,第二个腔体内填充100 g消音棉;设计完成后消声器的内部结构如图5所示。

图5 消声器优化方案

4 试验测试

根据优化方案制作排气系统样件并进入整车半消试验室测试(图6),将测得结果与原方案作比较,如图7、图8所示,可以发现,优化后排气系统的加速噪声与发动机转速呈现很好的线性关系,且均在噪声目标线以下,2000至4000转速范围内,尾管气流噪声消失;新样件搭载到发动机台架进行背压测试,最大背压为73.42 kPa,未超背压限值75 kPa;尾管噪声和压力损失均满足设计要求,同时压迫耳膜感消失,顺利通过整车主观评价。

图6 优化方案样件试验测试

图7 发动机台架背压测试结果

图8 优化方案尾管总声压及各阶次曲线

图9 优化方案尾管噪声瀑布图

5 结语

针对某车型怠速工况及加速工况的排气声品质问题,合理优化排气消声器结构,顺利解决问题,得到以下结论:

1)排气背压与排气噪声互为一对矛盾体,通过增加隔板数、减少隔板穿孔数、减少穿孔孔径和管道管径增加排气背压,2600~4000转速范围内,排气噪声最大降低了9 dB。

2)加长尾管可有效解决低频压耳噪声,延长出气内管30 mm,压迫耳膜感消失,优化目标车排气噪声声品质。

3)消声器填充吸音棉可有效消除尾管气流750 Hz以上的高频噪声。

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