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蓄热式焚烧炉在丁苯橡胶生产节能改进中的应用

2021-08-06

浙江化工 2021年7期
关键词:丁苯橡胶目标值废气

刘 凯

(杭州宜邦橡胶有限公司,浙江 杭州 311228)

某乳聚丁苯橡胶工厂在建设之初设计有各类废气处理装置,主要用于处理乳聚丁苯橡胶后处理工段干燥单元的废气。后处理工段主要是将丁苯胶乳中的橡胶颗粒凝聚成粒,并干燥、压块、包装。干燥单元将含水量高的橡胶颗粒通风加热,除去水分,以达到外观和其他控制指标的要求。在原装置设计中,有一套玻璃钢/聚丙烯材质的废气填料吸收塔,用于中和酸气和吸收废气中的水溶性成分,对废气中的主要污染物苯乙烯处理效果不明显。为解决VOCs 处理不达标问题,新建蓄热式焚烧炉(RTO)。

RTO 技术现已发展成形式多样、适用广泛的废气处理技术,其主要的处理原理基本相同:废气经前置处理后,进入高温蓄热体升温,在约800 ℃的燃烧室氧化分解成二氧化碳和水,并燃烧放热。经过处理的高温洁净气体从蓄热体降温排入大气,热量保留在蓄热体中供下一个循环废气升温。对于乳聚丁苯橡胶装置而言,即使采用了蓄热和燃烧废气的方式循环处理,为维持燃烧室的高温,RTO 仍需要消耗大量的天然气。RTO 经过不断改进,在废气处理效率和热效率上有一定提升,如新型的旋转式RTO、三室RTO 等主要在结构上进行改进和创新,在节能上还有改进空间。

1 废气处理流程

丁苯橡胶装置废气主要处理流程见图1。

图1 丁苯橡胶装置废气处理流程

图1 中,干燥单元废气1 由废气风机2 排入填料吸收塔3,由循环泵4 循环碱液处理废气中的酸性组分。经处理的高含水量废气进入除水罐5 除水,降低含水量的废气进入RTO 6。废气经入口③、④阀门进入蓄热体A,①、②阀门关闭,废气经过高温蓄热体A 加热升温进入燃烧室燃烧,由蓄热体B 吸收废气热量,经出口⑦、⑧阀门排出,⑤、⑥阀门关闭,废气由排风机9 排入排风管10,进入高空排入大气。过程持续约180 s,蓄热体A温度下降,蓄热体B 温度升高,此时阀门切换,废气经入口⑤、⑥阀门进入蓄热体B,⑦、⑧阀门关闭,废气经过高温蓄热体B 加热升温进入燃烧室燃烧,由蓄热体A 吸收废气热量,经出口①、②阀门排出,③、④阀门关闭,废气由排风机9 排入排风管10,进入高空排入大气。RTO 约经360 s(一个周期)循环切换,维持蓄热体的温度状态。

2 节能改进

RTO 热量损耗主要是排出废气和引入废气的温差及装置保温损耗。RTO 热量来源为天然气和废气VOCs 燃烧放热。理论上,废气VOCs 燃烧释放热量等于废气出入热量差和装置保温损耗热量时,天然气无消耗。装置保温在设计建设时基本定型,改造成本高,且相对损耗较少。RTO 燃烧室在维持约800 ℃时,外部炉体对应位置的温度为40 ℃~60 ℃。乳聚丁苯橡胶干燥单元排出的废气到达RTO 入口时温度稳定,约为60 ℃,因此决定热量消耗的关键是排气温度。图2 为RTO节能改进前某段时间内的典型RTO 出口温度和时间关系曲线,RTO 设计能力:处理风量为50000 Nm3/h、总烃小于1000 mg/m3;处理风量为30000 m3/h、总烃为500 mg/m3。

图2 改进前典型RTO 出口温度随时间变化曲线

从图2 可以看出,RTO 每个循环360 s,出现2 个高温峰和1 个低温峰,高低温差50 ℃(综合历史数据取值)。出现排气温差大的原因是蓄热体温差大,即两个蓄热体储存的热量出现极大偏差。例如蓄热体A 进气时顶部温度为600 ℃,蓄热体B 进气时顶部温度为300 ℃,两者温度偏差大造成蓄热体B 热量少、进气温度低,蓄热体A热量多、无法储存从RTO 排出的热量,造成热量损耗。RTO 系统在发展过程中,结构和功能都有所改进和提升,但在进气和排气阀门切换的编程设计上,仍然是简易地设置切换时间,这样的设计导致温度高的蓄热体持续温度高,温度低的蓄热体持续温度低,一方面热量损耗,另一方面长期高温可能降低蓄热体的使用寿命。

通过平衡蓄热体的热量可以解决这一问题,主要步骤:

(1)识别和区分高温蓄热体和低温蓄热体,若设施已安装蓄热体温度监控,直接观察温度区分;若没有安装温度监控,则可通过观察排出温度确认,如图2 所示,若0~180 s 为蓄热体A 排气,其排气温度持续下降或主要过程温度下降,则蓄热体A 为低温蓄热体。

(2)延长高温蓄热体进气时间,直至排气温度由降低趋势转变为上升趋势,并使排气温度提升至一个比最低温度高10 ℃左右的值,将此值作为后续调整的目标值,达到目标值切换阀门,注意高温蓄热体进气的总时间。

(3)低温蓄热体进气180 s,切换阀门。

(4)重复(2)、(3)步骤,直到高温蓄热体进气达到目标值的时间接近180 s,调整时应注意目标值的观察,调整初期的目标值应在后续重复调整时不断修正,合理的设定目标是控制能耗的关键。

图3 中实线为改进后的典型曲线,这种温度曲线仍有提升空间,工况合适的情况下,通过人为干预可以将高、低温峰差控制在1 ℃以内,典型曲线操作弹性大,便于程序改进。

图3 改进前后典型RTO 出口温度随时间变化曲线对比

以图3 中0~180 s 作为计算区域,经模拟计算得出其面积差为1720 ℃·s,即排气温度下降9.6 ℃/s(此结果依据模拟制作的曲线计算得出,模拟曲线的不同得出的结果有所差异)。通过以下计算(忽略出入口气体微量组分的变化对比热容的影响),得出节约天然气的理论值:

将Cp水=4.2×103J/(kg·℃)、Cp空气=1.003×103J/(kg·℃)、ρ空气=1.293 kg/m3、Q天然气=34×106J/m3、m水(空气含水量)=50 g/m3代入式(1),计算得出每天节约天然气的理论量为36.76 m3,每月可节约天然气1100 m3。

根据以上方法调整后,实际节约的天然气远高于理论值。选取产量相当的月份对比,改进前某月天然气消耗6300 m3(以往最低水平),改进后某月天然气消耗4100 m3,相差2100 m3,下降33%。理论与实际相差较大的主要原因是操作控制波动比理论范围更窄、理论与实际工况的偏差。从理论计算和实际操作可以得出结论,改进后可以显著降低天然气的消耗。

3 自动化控制

人为控制干预可以得到较为理想的效果,但需要人工频繁检查、分析和调整。通过改进RTO切换进气、排气阀门的方式可以实现自动化控制。RTO 进气和排气阀门切换模式是以180 s 作为一个切换基础时间,分为蓄热体A 进气时间和蓄热体B 进气时间。调整原理:当蓄热体A 进气时,排气温度高,则增加蓄热体B 的进气时间;若蓄热体A 进气时间设定已大于180 s,可降低蓄热体A 的进气时间,但通常情况下不建议切换时间小于180 s,此方式本质是通过人工识别排气温度调整阀门切换时间。改进后的方法:设定一个经验的排气温度目标值(持续调整),当排气温度到目标值时,切换阀门;当排气温度再次达到目标值时,切换阀门,一个循环完成。

实现自动控制循环的控制点如下:

(1) 至少2 个不同源的排气温度监控点以及可设定的高温报警值,以免某个监控点异常;

(2)可设定的排气温度目标值,达到此值时,阀门切换;

(3)可设定的阀门最低切换时间,当排气温度出现跳值时,限制阀门切换;

(4)可设定的阀门最高切换时间,当系统出现其他异常时,强制切换阀门,防止极端高温。

(3)、(4)切换条件优先级相同,均高于(2)切换条件,原RTO 系统的切换模式应保留,可以根据实际需要选择改进模式和原模式。

完成以上控制点后,具体实现流程如下:

(1)选择原模式人工调整排气温度,缩小两个蓄热体温度偏差,实现一个阀门切换时间内排气温度先降再升;

(2)设定排气温度目标值、最低切换时间(90 s,1/4 周期)和最高切换时间(270 s,3/4 周期),投用改进模式,实现自动控制。

以图4 为例,当人工调整至图4 曲线时,投用改进模式,设定排气温度目标值为90 ℃。当排气温度达到90 ℃时(接近180 s 位置),自动切换一次阀门,排气温度因温度迟滞略微升高后下降至90 ℃,受最低切换时间限制,此时不会切换;当再次达到波峰90 ℃时阀门切换,完成一次循环。

图4 改进模式阀门切换时间点

图4 所示的180 s 阀门切换时间是一个假设值,实际生产中的切换时间根据设定的排气温度目标值而定,而排气温度目标值的设定与废气中的总烃量相关。因此,设定一个合理的排气温度目标值是节约能耗的关键,可以通过观察排气温度最低值,将目标值设定为高于最低值10 ℃~20 ℃,可以达到较理想的效果。

4 结语

通过改进操作方法,将半个循环周期内排气温度的上升或下降趋势转变为先降后升,可以节约至少33%的天然气,这种操作方法可实现自动化控制。

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