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2500t/d 水泥熟料生产线冷却机升级新途径

2021-02-04尤小平陈彬周斌许广

水泥技术 2021年1期
关键词:风温熟料调节阀

尤小平,陈彬,周斌,许广

1 项目概况

浙江省江山市某水泥熟料生产线设计产量为2 500t/d,回转窑规格φ4m×60m,冷却机规格KC-0846,篦床有效面积62.28m2。原冷却机基本参数见表1。

表1 原冷却机基本参数

2 原冷却机存在的问题

(1)出冷却机的熟料温度较高,可达200℃。

(2)二次风温980℃~1 050℃(偏低),三次风温800℃~900℃,热回收效率低。

(3)细料侧有“红河”现象。

(4)破碎机锤头、护板、篦板、盲板磨损较快,更换频繁,维修费高。

(5)冷却机相对窑运转率低。

(6)风室漏料,锁风阀故障多,窜风严重。

3 冷却机改造

3.1 改造方案

拆除原冷却机内部篦床、篦板和框架等,保留其上下壳体,内部更换为最新的步进式第四代冷却机斜坡、篦床、密封、传动,尾部增加尾置辊式破碎机和一部分上下壳体。新冷却机共分为六个风室,根据原有风机情况,本着节约投资的原则,前四台风机新购,后两台风机利旧;前三台风机风门控制,后三台风机变频控制。新冷却机基本参数见表2,改造方案示意见图1。

表2 新冷却机基本参数

图1 改造方案示意图

3.2 改造目标

(1)熟料产量2 500t/d(冷却能力)。

(2)出冷却机熟料温度≤65℃+环境温度(2 500t/d产量)。

(3)二次风温≥1 100℃(预计1 150℃),三次风温≥900℃。

(4)热回收效率≥74%。

(5)提高运行可靠性、稳定性,相对窑运转率≥99%。

图2 冷却机改造效果图

3.3 主要技术应用

3.3.1 段节梁

段节梁起承上启下的作用,上方连接水平篦板和凹凸密封,下方连接加强梁,并通过加强梁连接托轮支撑和液压传动。该项目采用了加宽的段节梁,取消了段节梁间的铝板,减少了故障点。一次装卡精密加工,完成所有加工面和钻孔工作,整体装配确保段节梁侧面的直线度和平整度,避免段节梁间刮蹭引起的液压系统压力升高。

3.3.2 挡料板

新型挡料板采用自主研发的耐高温耐磨材料铸造而成,呈“两边高、中间低”的结构形式,有助于保护两侧凹凸密封且减少中间固定料层的厚度,既能保证设备的长期稳定运行,又有利于风室来风吹透料层,加强冷却效果。

3.3.3 风量调节阀

风量调节阀分固定风量调节区和可变风量调节区,用于前面四个风室。根据设计风量的大小对风量调节阀固定风量调节区进行设置,不同位置的阀门有不同的固定开度大小,关闭小窗则阀板开度变小,打开小窗则阀板开度变大,以保证设计的通风量。根据篦板上料层厚度引起的阻力变化情况,通过扭簧自动调整可变风量调节区的阀门开度,精确供风,避免窜冷风,保证冷却效果。

3.3.4 水平篦板

水平篦板具有向前斜吹的功能,使风斜穿过料层,在同样的料层厚度下,风穿过料层的路径加长,使风料得到充分的热交换。根据篦板和料层厚度以及阻力情况,通过风量调节阀调整每块水平篦板的用风量,精准供风,保证冷却效果,避免窜冷风。

4 改造效果

实施改造后,窑系统熟料产量2 500t/d时,出冷却机熟料温度90℃~95℃,二次风温1 130℃~1 180℃,三次风温910℃~960℃,热回收效率为74.9%,窑系统运转率正常,改造效果见图2。

本次冷却机改造周期短,热回收效果提升明显,投资回报期短,工艺指标在国内同规格生产线中达先进水平,可供其他存在同样问题的生产线改造时参考。

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