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钢轨接头夹板用钢55-JB断裂研析

2021-01-22王会亮

山西冶金 2020年6期
关键词:调质脱碳扫描电镜

王会亮

(山西太钢不锈钢股份有限公司技术中心,山西 太原030003)

钢轨接头是轨道的一个薄弱环节,容易遭受破坏,严重时可能发生行车事故。夹板作为钢轨接头的主要连接部件,必须具有高强度高耐磨性的同时具有高韧性,以期达到更长的使用时间,在服役过程中出现集中断裂,通过进行现场取样,我们选取使用时间最短的断裂成品带回进行取样分析,试验具体方法为对断口进行宏观分析与微观分析:金相显微组织分析、扫描电镜分析。

1 断口宏观分析

图1 为断口宏观形貌,可以看出断裂经历了裂纹萌生(图1裂纹源)→脆断→塑断三个阶段,同时通过对已经装配使用但尚未断裂的夹板观察,发现均有如下特征:图2中可以明显看到磨损发亮部分,箭头指示位置已经磨出一个1~2 mm的台阶,结合现场实际,这个磨损面在车辆经过时候会夹板受要拉伸应力,极易形成裂纹源,从而导致开裂。

图1 断口宏观形貌

图2 尚未断裂夹板

2 断口微观分析

2.1 金相组织分析

对原材料进行锻造、机加工、调质(820℃淬火+500℃回火),成品淬硬层深度要求在3 mm左右,但从金相照片图3可以看出,淬硬层深度只有不到0.2 mm,个别地方最多勉强够0.5 mm左右;淬硬层深度远未达到3 mm的要求,成品组织中铁素体非常多,几乎看不到索氏体,说明热处理效果非常不好,严重影响正常使用。

图3 淬硬层深度测量

通过实验室模拟热处理工艺,对试样进行热处理并进行金相分析,组织如图4所示,组织几乎全部为保留马氏体相位的索氏体组织,组织达到热处理预期效果,从而可以确认断裂是热处理组织存在问题,进而推断是热处理工艺执行不到位导致断裂。

图4 实验室调质处理后的组织

对断口附近组织进行金相分析,发现有裂纹存在,如下页图5金相照片,裂纹从脱碳层延伸到基体组织,进一步观察,发现裂纹都被氧化,但是基体部分裂纹没有形成脱碳,不难推测,裂纹是在调质处理之后产生,即在使用过程中产生的疲劳裂纹。

图5 裂纹金相观察

2.2 扫描电镜分析

对金相分析中看到的裂纹用扫描电镜进行观察如图6,通过对断口进行分析,发现裂纹处不存在夹杂,只是单纯的氧化铁,如图7。

图6 裂纹处扫描电镜观察

3 结论

1)通过金相及扫描电镜对断口分析,未发现超标夹杂,钢质纯净,原材料无缺陷,符合技术要求。

2)从宏观肉眼观察,可以发现断口在形成之前都受到较为严重的磨损拉伸,甚至磨出台阶,这些外力作用导致组织发生变化,形成裂纹,之后裂纹扩展进入材料基体从而导致断裂的发生。究其原因,可能是安装不当使得夹板下方与轨道接触面贴合过紧,导致车辆经过时轨道接头反复磨损夹板接触面,从而磨损形成断裂;也可能是工况(如地基下沉等)所致。

图7 裂纹处扫描电镜成分分析

3)通过微观金相发现组织异常,调质处理效果不好,淬硬层远未达到预期的深度,观察到的裂纹基体中的部分被氧化但未没有形成脱碳,说明是疲劳裂纹,是在调质处理之后产生;同时裂纹及基体组织中均未发现夹杂,可排除夹杂。

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