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浅谈珠岩拦河闸除险加固措施

2021-01-16

山东水利 2021年9期
关键词:橡胶坝闸门水泵

王 燕

(烟台市城市水源工程运行维护中心,山东 烟台 264000)

烟台市大沽夹河珠岩拦河闸修建于1998年。工程设计洪水标准为20 年一遇,设计流量2 020 m3/s;校核洪水标准为50 年一遇,校核流量2 808.4 m3/s。闸门高3.5 m,分12 孔,其中中间4 孔液压翻板闸门,每孔净宽8 m;左右各4 孔水力自动翻板闸门,每孔净宽15.96 m。拦河闸一次性最大蓄水量124 万m3,年调节水量800 万m3。主体工程由铺盖、底板、消力池、海漫和防冲槽等组成。工程与上下游橡胶坝联合调度运用,可向市区供水5 万m3/d,灌溉农田33 hm2。

1 拦河闸存在的问题

1.1 运行维护费高

珠岩拦河闸所处的大沽夹河属于山洪河道,洪水来临,大水挟杂着树木,对闸板、闸墩、轨道、液压启闭系统等工程造成不同程度的破坏。每次洪水过后,需采取机械设备对闸址处河道进行清障、一系列的维修工程,耗费大量的人力、物力、财力,运行维护费逐年递增。2012 年对珠岩拦河闸液压系统进行改造,对闸门及支墩进行加强处理。2014 年初对闸门支承板、轴挡板等部分铁件进行了更换,对闸墩的部分裂缝采取环氧砂浆处理,对所有闸门板支墩进行了清理并喷刷环氧树脂进行防碳化处理。一年需多次对液压系统调试,才能保证液压系统的正常工作。

1.2 工程安全隐患突出

1)水闸设计防洪标准不满足河道的防洪标准。水闸原设计洪水标准为20 年一遇,校核洪水标准为50 年一遇。而外夹河规划防洪标准为50年一遇。

2)水闸为12 孔自动翻版闸(其中4 孔液压启闭闸门),汛期受树木等漂浮物堵塞,启闭困难,严重影响防洪安全。

3)水闸底板抗裂不满足规范要求。钢筋混凝土支墩剥落、露筋锈蚀,强度和抗裂不满足要求。

4)钢筋混凝土闸门混凝土强度低于设计标准,面板存在孔洞、溶蚀、露筋,止水设施老化,漏水严重,影响安全运行。

5)液压启闭系统及电气设备老化、损坏严重,压力不足,启闭困难;闸门轨道、连杆等金属结构锈蚀严重,影响闸门的正常运行。

2 原因分析

一是当年建设珠岩拦河闸时大沽夹河还没有防洪治理规划。二是经过多年洪水冲刷破坏,液压启闭系统运转不灵活。三是洪水期间,闸前水位迅速壅高,超出了翻板泄水闸的设计荷载,使闸门扭曲变形,止水橡胶破坏。四是近几年来连续干旱,上游河道挖砂严重,河床凹凸不平,植被破坏,当洪水来临时,上游的漂浮物堆积在闸前及支墩上,影响了翻板闸的正常翻转。五是洪水过后,树木、杂草及生活垃圾盘踞闸址处,人工无法清理干净,再采用挖掘机清除,费用高,并且机械作业对闸板、启闭系统及止水橡胶等都有破坏。由此确定对珠岩拦河闸进行除险加固。

3 除险加固方案选择

结合河道和工程的实际情况,在基本保留原消能防冲工程的情况下,珠岩拦河闸除险加固工程拟定了两种方案进行比较。

3.1 方案一:橡胶坝坝高3.5 m

设计2 孔长170.3 m,坝高3.5 m 的橡胶坝,设计蓄水量124 m3,工程投资818.4 万元。

3.2 方案二:橡胶坝坝高3.7 m

设计2 孔170.3 m,坝高3.7 m 的橡胶坝,设计蓄水量144 m3,工程投资958.2 万元。

两种方案优点是都能从根本上彻底解除工程隐患,泄水能力强,操作灵活,管理方便。缺点是新旧混凝土不易结合,新老止水可能衔接不好。方案一设计蓄水量保持原状,方案二设计蓄水量增大。

按照经济合理、技术可行、运行可靠、管理方便的原则,经综合比较,确定选用方案二。

4 除险加固处理措施

4.1 下游消能防冲工程

根据《水闸设计规范》(SL 265-2016),对下游消能防冲重新计算。通过计算,现有消力池池深、海漫长度、防冲槽长度满足设计要求。因此保留下游原有消力池、海漫、防冲槽等工程。

4.2 橡胶坝主体工程

1)底板。底板采用C25 钢筋混凝土平底板。根据坝袋塌落的尺寸确定底板12.6 m,其中坝袋上游1.55 m,下游3.73 m,坝袋上下游锚固点净距6.87 m。底板顶面高程为8.5 m,厚0.6 m,下设0.1 m 厚C15 素混凝土垫层,底板首末端设有2 m深的齿墙,原翻板闸底板下游2.1 m 予以保留。

2)坝袋。橡胶坝坝袋设计高度3.7 m,为充水式坝袋,充水量为3 752 m3。

3)锚固。锚固形式为双锚固螺栓压板式,坝袋上、下游侧及两侧均采用外锚固。坝袋固定在底板上,形成一个封闭的水袋。

4)超压溢流管。溢流管采用DN300 钢管。在橡胶坝两端设置超压溢流管与坝袋相联通,管出口高程与设计内压高度齐平。当充水高度超过设计内压值时,水就从溢流管流出,可保证坝袋不致超压而破坏。

4.3 上游进水工程

上游设10 m 长C25 钢筋混凝土铺盖,厚0.3 m,下设厚0.1 的C15 素混凝土垫层,首端设1.0 m 深的齿墙,末端设1.0 m 深齿墙。原翻板闸铺盖拆除5.9 m,未拆除部分作为垫层置于新铺盖之下,重新再浇筑铺盖混凝土。

4.4 电气设计

1)用电负荷的计算。18.5 kW 充水水泵2 台,30 kW 强排管道泵2 台,日常用电25 kW。考虑用电负荷主要是水泵电机,充水水泵与强排管道泵不同时工作的情况。

2)变压器容量。根据《电力工程设计手册》,结合工程的用电负荷计算变压器的额定容量,最后选择一座箱变额定容量100 kVA 的变压器,电压等级380/220 V。

4.5 充排水系统

1)控制房及水源。控制房设计两层,每层10 m2左右。地面下层布设充水水泵,强排管道泵、电机、控制阀门等;地面上层布设操作平台。

2)水泵的选择及充水方式。充水水泵采用同型号2 台潜水泵,均为工作水泵,流量400 m3/s,扬程10.5 m,功率18.5 kW;排水水泵2 台,采用单泵流量650 m3/s,扬程10.0 m,功率30 kW,一用一备。坝袋充水采用机充方式。一台泵工作或者两台泵工作。两台泵工作,大大缩短充水时间。坝袋在无水的情况下,将其充水至设计坝高,实际充水时间小于5 h。

3)排水方式。坝袋排空采取自排、强排和强排自排结合三种方式。正常情况下,采用坝袋自排,节省费用,排水时间1.6 h;洪水来临或上游橡胶坝放水,需要坝袋强排放水,强排时间4.0 h;紧急情况下,采取强排自排结合,排水时间1.0 h。

4.6 控制系统设计

控制运用主要采用自动控制方式。包括现场数据采集和控制设备、传输设备、中央控制室设备。在停电或特殊情况下采用手动控制阀门。水泵及闸阀的运行均在操作台上操作,对坝袋内水位、水压以及闸阀的开启度进行监视和控制。

2019 年珠岩拦河闸改建成橡胶坝顺利竣工,经过2 个汛期洪水考验,及时化解工程风险隐患,取得了明显效果。

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