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浅析地下工程混凝土结构裂缝成因

2020-08-06褚宏鑫

装饰装修天地 2020年16期
关键词:裂缝控制措施混凝土

摘    要:随着社会的发展,越来越多的城市开展地铁,针对地铁施工普片存在混凝土结构裂缝问题,从多个方面加以论述,对裂缝控制起指导作用,经实践应用效果较好。

关键词:混凝土;裂缝;原因;控制措施

1  引言

在厦门地铁一号线园博苑站的工程中,由于车站处于的地理位置、地质情况、施工工艺及结构形式比较特殊,地下水造成的问题比较突出,通过合理的施工方法,控制混凝土的浇筑质量、防水层的施工,使得工程顺利完工。

2  工程概况

厦门地铁1号线园博苑站为两层三跨结构,车站总长263.3m,基坑深度为16.5m,宽度为20.7m。车站的围护形式采用φ1200mm钻孔灌注桩+φ800mm高压旋喷桩+临时立柱+φ609mm内支撑。止水帷幕采用三重管高压旋喷桩。车站设置在厦门集杏海堤北侧停车场内,南侧现状为集杏海堤,西南角为杏林大桥。

3  工程地质及水文条件

本站位于由人工填土、碎石素填土、淤泥质土、可塑残积砂质粘性土、硬塑残积砂质粘性土、全风化花岗岩、散体状强风化花岗岩、碎裂在强风化花岗岩、微风化花岗孤石、全风化辉绿岩、散体状强风化辉绿岩。地下水主要有第四系孔隙水和基岩裂隙水。

4  施工过程中的难点

本站为厦门市重点工程,工期紧凑,车站又处于集杏海堤附近。施工中要考虑海水对车站的影响。车站土质为全风化花岗岩,施工过程中要做好随挖随喷。由于土质渗水较大,围岩不能达到自稳的情况,往往还没开始进行喷射混凝土就开始出现桩间崩塌,造成支护难,工序衔接紧,施工中桩皮的破除又恰恰耽误了最佳进行喷射混凝土的时间,正是因为这些问题,导致后续过程中混凝土出现大规模的裂缝。

5  工程重点及混凝土裂缝产生的原因

由于园博苑站基坑较深,受力复杂,防水要求高,可能在施工过程中出现一些未知的因素,往往越到施工的后期,混凝土渗漏点越多,特别是在变形缝的位置,达到了每小时10L的渗水量,给后期施工带了的很多的不便。

现我们将这些可能导致混凝土裂缝产生的原因加以论述。

5.1  设计方案不完善

(1)基坑止水帷幕采用高压旋喷桩,设计止水范围仅仅为地表以下8m,可能由于深度不够,因地表为回填土,往往打下去之后深度可能只有4m,往往达不到止水的效果。(2)基坑共设置降水井共30座,全部为坑内降水。围护结构宽度为23.7m,长度为263.3m,未考虑坑外降水。坑内降水井又较密集,往往开挖过程中司机视线不好,造成降水井的破坏,导致后续降水达不到预先的效果。(3)车站接缝全部采用镀锌钢板止水带,为刚性材料,车站长度较长。未在合理的位置设置橡胶止水带,导致应力过于集中。

5.2  施工过程中问题

(1)基坑开挖之后未及时喷射混凝土,桩间土体暴露时间过长,崩塌严重。(2)混凝土浇筑前,出现墙缝渗水,混凝土浇筑后由于早起强度较低,受地下水压影响,混凝土受到了地下水的侵蚀,导致形成一系列的裂缝。(3)围护结构混凝土灌注桩侵线严重,导致后期防水层铺设达不到设计规定的平整度。这样铺设的防水层,表面不平整,接缝处理困难。在施工过程中又恰好遇到了桩间土提的崩塌,这也是后期渗漏水的原因。(4)混凝土施工时振捣不密实:车站采用高大钢模板,模板为单面模板,加固困难,混凝土浇筑过程中稍不注意就会造成模板跑模,爆模。工人在施工中过于紧张,振捣不到位,导致后续裂缝产生。(5)养护工作不到位:车站顶板施工正赶在4月~7月。浇筑混凝土往往在夜间进行,白天温度较高,厦门地区平均温度为35℃,这样往往加大了养护工作的难度,平均养护为4次/天。

5.3  原材料的原因

(1)车站侧墙厚度为0.7m,底板厚度为1m,顶板厚度为0.8m,车站混凝土均为大体积混凝土。材料配比要求较高,施工控制难度点大。(2)泵送商品混凝土的广泛应用,混凝土塌落度、泵送剂等其他外加因素的影响导致混凝土水化热增加。(3)混凝土等级太高,均为C40高强混凝土,导致水泥用量增加。

5.4  其他因素的影响

(1)混凝土运输时间过久:混凝土采用商品混凝土,拌合站距施工现场10km,车辆到达现场后,塌落度达不到预先的要求。(因塌落度的影响,现场实验员进行重新调试,往往达不到预先的配合比的要求。(2)施工中未采用措施:如内降外保,预埋冷水管或采用塑料薄膜养护。

针对上述问题,下面我们论述下混凝土裂缝的控制措施。

6  设计上对混凝土裂缝控制的措施

6.1  合理设计钢筋

因地铁抗震要求较高,往往钢筋直接较大,而钢筋的弹性模量比混凝土的弹性模量大7-15倍,合理的钢筋配置可以起到减轻混凝土收缩的程度,在相同的配筋率下,应选择细筋密布的方法。

6.2  合理的留伸缩缝

伸缩缝是为了防止因温度效应而设置的一種缝。由于园博苑站主体结构未设计伸缩缝,可能是混凝土开裂的原因之一。按照《钢筋混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土连续式结构伸缩缝间距为55m,合理设置伸缩缝对大体积结构房子温度裂缝是非常有效的。

6.3  后浇带

它是施工期间保留的临时性温度收缩变形缝,是一种特殊的施工缝。设计后浇带的目的是取代结构中永久的伸缩缝。要求在浇筑后浇带之前,结构混凝土至少30%收缩完成。

6.4  选用相应的水泥

混凝土内部的温度升高,主要取决于水泥的用量及品种。应优选选用水化热较低的水泥品种,如矿渣水泥。在符合设计的前提下,充分利用混凝土的后期强度,减少水泥用量。

6.5  骨料

目前泵送商品混凝土碎石规格一般为5mm~25mm,建议在保证后期混凝土强度不变的前提下增加碎石的粒径,采用5mm~40mm的碎石,在水灰比相同的情况下水泥用量可以减少15kg。

6.6  外加剂

为了达到抗裂、防水的目的,可以在配置混凝土的时候,加入一些减水剂、缓凝剂、为膨胀剂等。外加剂的质量对混凝土影响被长达,掺入有效的外加剂来减少水泥用量,从而达到预防裂缝的措施。

7  施工中对混凝土控制的措施

7.1  现场严禁加水

混凝土运至现场的和易性和塌落度满足泵送要求,由于管理不当,导致工人盲目加水,造成混凝土配合比发生变化,导致不同配比产生的凝缩裂缝和干缩裂缝。

7.2  分层浇筑,快插慢拔

大体积混凝土应分层浇筑,每层应该在30cm左右,混凝土振捣时振动棒应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得有遗漏。移动半径不得大于振捣作用的1.5倍(一般30cm~40cm)。振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝之前进行。

7.3  二次压浆,及时养护

混凝土浇筑完成后,应及时对混凝土进行表面压浆,已保证混凝土面的平整度。在凝固的第一時间,为了防止混凝土由于温度的原因产生的影响,应及时采取覆盖保湿养护。适当的可以采取蓄水养护。

7.4  及时回填

由于昼夜温差较大,车站顶板施工完又长时间的暴漏,时间久了也会产生温度引起的变形,应尽快做好回填工作。

8  实践的确定

为了探究温度对混凝土裂缝的影响,我们对园博苑站20-22轴(里程YDK20+401.294~YDK20+381.294)顶板进行了预埋冷水管降温的试验。

采用直径φ32mm的,壁厚2.5mm的镀锌钢管,端头切丝,并用弯管接头和直管接头连接。

连接过程中应牢固,并缠好冷胶带防漏水,将冷凝管与钢筋固定防止混凝土灌注、振捣时造成失效。

水管排列方式为矩形排列,间距2m一道,分上下两层,层距0.6m,设2个进水孔,2个出水孔(图2、图3)。

浇筑混凝土完成后24小时开始通水,分别用2个温度计测量出水孔1和出水孔2的温度,形成记录,保证进水温度和出水温度相差不超过30度。

9  结束语

经过多方面的观察和记录,发现用冷水管降温的方法,顶板裂缝明显减少。经观测,18-20轴顶板裂缝共10道,20-22轴顶板裂缝为5道。大体积混凝土内部温度的影响可能是造成混凝土裂缝产生的原因。总之,地下工程的裂缝控制是一个综合性的课题,要通过设计、施工、材料等环节进行全面控制,才能减少裂缝的产生。

参考文献:

[1] GB 50010—2010.混凝土结构设计规范[S].

[2] 徐有邻,顾祥林.《混凝土结构工程裂缝的判断与处理》[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.

作者简介:

褚宏鑫(1992—)男,汉族,福建厦门人,助理工程师,本科,研究方向:市政工程。

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