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贫富甲醇换热器换热管失效分析结果简析

2019-09-10胡硕生

今日自动化 2019年3期
关键词:失效

胡硕生

摘要:随着工业技术的不断进步,换热器设备的管理和运行引起了各级管理人员的重视,由于其工作状态会直接影响装置项目的负荷及效率。因此,需要相关管理人员对换热器的失效问题给子必要的关注和处理。文中针对贫富甲醇高效换热器换热管失效原因进行了简要的分析,并且提出了应对措施,旨在为设备管理人员提供必要的借鉴和参考。

关键词:贫富甲醇;高效换热器;换热管;失效;原因

中图分类号:TG142.71

文献标识码:A

文章编号:2095-6487(2019)03-0098-02

0引言

国能集团宁煤煤制油分公司20台贫富甲醇换热器投入运行一年多相继出现换热管泄漏问题,堵漏点最多达到1485根到达报废标准。该换热器管束材质设计为10#钢,管束介质为富H2S甲醇,工作温度及设计压力见下表。为了对换热器失效机理进行深入分析,进一步确认泄漏原因,大检修期间我单位安排对三系列E20DE换热器各抽出2根泄漏严重的换热管,外观检查发现换热管均有孔洞,最大直径为4.5mm,孔洞部位无明显减薄。

1失效分析内容及结果

1.1宏观检查

送检试样共四件,失效形式为点腐蚀穿孔,管件上由委托方标记缺陷方位及设备编号,将E-3100320D的孔朝右侧、孔朝下侧、孔朝上侧管分别编号

1#、2#、3#;将E-3100320E孔朝上侧编号4#。

所有管段外壁均匀腐蚀,较平整,穿孔部位边缘平整,无明显塑性变形;打开后观察到管内壁呈黑色,局部存在未贯穿壁厚的点腐蚀坑,内壁附着物质地坚硬,与金属基体结合紧密。内壁腐蚀坑边缘整齐,腐蚀坑附近无明显减薄,管壁厚与设计值相符,整体无明显减薄。

1.2化学成分分析

根据GB/T223.钢铁及合金化学分析分析方法对该送检试样进行化学成分分析,结果见表1。钢管化学成分中C含量略微偏低,接近标准值下限,其余元素符合GB

9948-2006.石油裂化用无缝钢管对10钢的规定。

1.3金相组织分析

1.3.1非金属夹杂物

依据GB/T10561的规定,2#管非金属夹杂物级别为B2.0级,4#管非金属夹杂物级别为DO.5级,符合标准准规定的不大于2.5级的要求。

1.3.2金相组织

a.取样部位

取2#管、4#管横截面进行金相检验。

b.检验结果

依据GB/T13298的规定,试样经机械抛光,采用4%硝酸酒精腐蚀,光学显微镜下观察,母材金属组织为铁素体+珠光体,管壁存在脱碳层,脱碳部位金属组织中珠光体含量减少或完全消失,2#外壁脱碳层深度362μm,内壁无明显脱碳,4#外壁局部脱碳,最大脱碳层深度653μm,内壁存在部分脱碳现象,脱碳层深度359μm。管内壁均可观察到数目较多的点腐蚀坑,腐蚀坑内金属表面有大量附着物。

1.4腐蚀坑及管内壁附着物成分分析

对2#管穿孔部位表面(2处)、2#管点腐蚀坑(未穿)内壁、2#管无明显腐蚀坑的内表面、4#管点腐蚀坑(未穿)内壁(2处)、4#管无明显腐蚀坑的内表面以及4#内表面局部堆积的附着物采用EDS分析了元素组成,可见管内壁被以Fe、0、S、C为主要元素组成的物质覆盖。EDS分析结果如表2所示。

1.5腐蚀形貌

对管内壁及断口表面的微观形貌进行观察,发现管内壁被腐蚀产物覆盖,腐蚀穿孔部位表面局部可见腐蚀形成的平行条纹状纹理,管壁内表面的腐蚀产物呈絮状[2]。

2失效原因综合分析

2.1检验结果

(1)化学成分中C含量略微偏低,但接近标准值下限;(2)金相组织由铁素体+珠光体组成,内外壁局部脱碳;(3)内壁存在较多点腐蚀坑,除点腐蚀部位外其余部

位无明显减薄;

(4)管内壁被以Fe、0、S、C为主要元素组成的物质

覆盖;

(5)腐蚀穿孔部位表面局部可见腐蚀形成的平行条纹

状纹理,管壁内表面的腐蚀产物呈絮状。

2.2结果分析

管材表面脱碳会降低材料的力学性能,但不构成本次腐蚀穿孔失效的原因。腐蚀形貌及腐蚀产物符合C02腐蚀的特征,从工艺流程上来看,随着换热的进行,甲醇在低温下吸附H2S、CO2形成的富液的温度不断升高,溶液的气相溶解度不断降低,酸性气体CO2从液相首先析出,气相中的CO2:H2S>200时,腐蚀将以CO2腐蚀为主,CO2分压不同会形成不同的腐蚀效果,当分压大于0.2MPa时将产生严重腐蚀,从甲醇再生塔顶气相组成中CO2含量在70%~75%,运行压力1.15MPa来看,换热器内CO2分压较高,除分压外,温度、PH值、流速、介质中的Cl一都会对CO2腐蝕产生影响53]。3结束语

措施建议:

(1)增加洗气甲醇注入量,降低吸收比;

(2)升级为316L奥氏体不锈钢材质。

参考文献

[1]钱瀚,高磊,张莹莹.低合金高强钢换热管开裂原因分析[J].辽宁石油化工大学学报,2018(5):67-71.

[2]马小明,余启超.高效换热器换热管失效分析[J].化工机械,2011(3):364-366.

[3]王国安,孟显利,甘建琨.工程机械结构件失效分析研究及应用[J].装备制造技术,2010,2010(5):137-139.

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