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LDB电控电缆布局改造方案

2019-03-29李新跃孙加明朱军

科学与技术 2019年9期
关键词:自动控制钻井故障分析

李新跃 孙加明 朱军

摘要:钻井队现场搬迁安装是影响钻井生产的关键要素;减少搬迁时间,缩减建井周期,提高钻井效益;提高安装质量,减少钻机设备故障停工时间,减少误工时间,也是提高钻井效益的关键因素。

关键词:钻井;电控柜;故障分析;自动控制

一、引言

1.现场搬迁安装中最耗时的是电控系统于分布井场的动力电缆,控制线路,线路多,绕路多,固定卡子多,密密麻麻,犹如蜘蛛网一样;拆装工作量大;VFD房到钻台有65米,动力电缆3根535电缆(有些队使用6根185电缆),,转盘控制电缆20芯1根,转盘接地保护电缆1根,司钻房通讯电缆1根,司钻房电源电缆1根,司钻房控制电缆26芯电缆1根,从MCC房到钻台共计需要电缆11根,每根65米。完井拆卸时每根电缆线需要从电缆线槽中取出,重新摆放到VFD房,搬迁完成后安装时,重新从VFD房取出摆放入65米长的电缆线槽中。现在钻井队机房配备3人,加上电气师和司机长共计5人,在搬迁时经常抽调机房人员进行看井工作,所以机房人员严重短缺。每次完井拆卸設备时,所有65米电缆必须从线槽中抽出,一般需要6到8小时的工作量。

1、主要内容

(1)工作原理

1、根据图2的电控电缆的布局,将机房右侧的三个7米长的电缆线槽做成一体线槽。拆卸时,线缆无需从线槽中抽出;搬迁时,电缆放在一体线槽内同时运输;安装时,只要将一体线槽摊开,电缆和一体线槽就可以正确就位。

2、由于原先所有的电缆和控制缆都从VFD房的一端出线仓出线,根据图2需求,现在需要在VFD房的另一端加装一个出线口,为了方便电缆线的拆卸和连接。

3电缆线从线排槽末端去钻台时,在拐角处加装一套电缆转接箱。这样一体线缆槽电缆无需抽出,去钻台的电缆可以存放在钻台电缆线槽中,拆卸和搬迁时电缆无需从钻台电缆线排中抽出。

(2)硬件选择

该装置主要硬件选择如下:

电缆转接箱两个,为了方便电缆的安装和拆卸。可折叠电缆线排,方便电缆线直接搬迁,不需要拆卸。

下面为各部件的产品实图:

2、应用情况

1、降低钻井队工人的劳动强度和提高了工作效率,原先6个人需要16小时拆装的工作量,通过改造后,基本上没有工作量。

2、通过改造后,降低经常抽出和安装电缆时,造成电缆破损和接头的损坏而延长了安装时间,为井队节约了成本,增加了设备运行时的可靠性和安全性。

3由于井队搞减配工作,所以存贮空间有限。从线排中抽出的电缆基本都存于VFD房,从而造成VFD房内部的灰尘多,对电气设备污染严重,同时加大了VFD房除尘工作量。

四、该装置的推广情景

3、推广前景

效益分析:

1、在40569队改造后取得了很好的效果,电缆装安基本省去了人工。由于目前黄河钻井有LDB井队22套,发展情景广阔。

2、安全效果明显,降低了电缆磨损和老化,提高了电缆安全系数。

该装置的经济效益:一口井人工节约:6人*16小时=3000元,电缆使用周期是5年,改造后电缆使用周期是10年,一套电缆是20万,可以节约电缆20万,由于目前黄河钻井有LDB井队22套,如果都进行改造,则人工+电缆+误工,则帮公司未来节约1000万元以上。

由此可见,使用此装置可明显降低事故率,节约费用,节约能源,延长电缆使用寿命,因此具有良好的推广前景。

二、结束语

随着油田钻井工作量减少,对钻井装备的要求也越来越高,钻井装备使用的有效性、合理性、机修时率及使用寿命等因素直接制约着钻井生产的连续性。设备的正常使用可以通过及时保养、定期检查加以控制,而产生故障后,第一时间对故障系统进行判断是及时准确恢复故障的基础。电控系统的使用保养最重要,等到出现了故障再去修理对生产影响很大,应该尽力避免。

参考文献

[1] 姜建芳.工程应用技术.机械工业出版社,2013年07月

[2] 孙芳 编 电工 石油大学出版社2004

[3] 李先,.变频器推广及应用、维护与修理[M]

(作者单位:胜利石油工程有限公司黄河钻井总公司)

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