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缩短螺杆泵井量油标定时间

2018-08-29李冬梅孙红林功高爱华张函

大经贸 2018年7期
关键词:螺杆泵液量油井

李冬梅 孙红 林功 高爱华 张函

1、课题选择

随着油田信息化建设的逐步完善,注采站的生产方式也发生了很大变化,实现了油水井生产数据的实时监控与数据自动采集、上传、应用,为注采管控提供了强有力的数据支撑。油井的计量方式也由分离器量油转变为功图量油或流量计量油。针对这一现状,为便于住宅小区内及人员密集区内的油井实现安全、清洁生产,兴建了部分阀组,单井油液不用通过计量站,而是通过阀组汇集后直接进入外输干线,减少了单井管线的铺设长度和密度。为核实这些油井的生产情况,每月需要进行液量标定,以便和四化数据对比,进行系数的修正。由于这些井不进计量站,无法用分离器进行标定,为此只能用量油车进行量油标定。量油时需要连接管线,必须停井、关闭生产闸门,回压闸门进行放空,对于螺杆泵井来说,由于部分井防倒转装置失效,停井后光杆快速倒转,且量一次油需要停井两次,存在脱扣躺井的风险,同时由于停井后,油管内的液体回落,需运行平稳后方可进行量油,增加职工的工作量,延长了量油时间。

2、现状调查

(一)螺杆泵井停井后倒转情况。我站目前有螺杆泵井16口,开井13口,通过监控数据统计出螺杆泵井停井后倒转情况。

(二)螺杆泵井停井后开井出液时间。由于停井后,管柱内的液体回落,液面随着时间持续下降,开井后需经过一段时间后方可出液。

(三)螺杆泵井液量标定总时间分解。螺杆泵井液量标定分为以下几个过程,主要有停井放压、连接量油管线、量油、停井放压、拆除量油管线,开井等几个过程,通过对各过程用时统计,将螺杆泵井液量标定过程进行分解,可以得知,停井等候螺杆泵倒转结束占用29min,等候出油占20min,连接、拆除管线占时9min,共占总时间56%,直接影响了标定效率。

结论:通过现状调查分析发现,连接管线以及等候时间较长,是影响工作效率的主要因素。

3、设定目标

(一)确定小组活动目标:通过量油标定现状调查表我们可以发现,量油时的准备工作及等候时间较长,直接影响了工作效率,因此说,只要我们能够将等候时间缩短,就可大大提高工作效率。我们QC小组确定目标为:量油标定时间缩短至50分钟。

(二)目标可行性分析。1、所选课题针对生产中普遍存在的问题,目标十分明确。2、QC小组成员组成较为合理,各专业互相结合,知识互补,有足够的技术力量 。3、螺杆泵井停井后倒转时间过长,管柱内液体回落,开井量油时等待出液时间长,致使标定时间较长。只要缩短或杜绝等候时间,即可缩短标定时间。

经以上分析论证,我站QC小组有能力完成这个课题。

4、原因分析及要因验证

(一)要因分析。目标确定后,小组成员应用头脑风暴法以关联图的形式,对化验过程中致使原油含水化验误差的原因进行综合性的分析、讨论。根据边缘因素对标定时间影响程度的不同,小组成员对边缘因素进行了逐一验证,以便确定主要因素。

(二)要因验证。QC小组制定了要因确认计划表,按计划表的安排逐条进行确认。

其中,职工素质:目前,我站现有职工6名,具有20年以上的采油工作经验,熟知采油工作操作规范,并且量油标定工作也是经常开展的常规性工作,故确认该因素为非要因。

设备因素:从现场实验情况看,由于螺杆泵井实用年限不一,防倒转装置性能不同,停井时间不一致,相差较大,个别井时间较长,严重影响了工作效率,这是设备自身因素,无法进行整改,故确定该因素为非要因。

油井因素:由于个别井液量较低,含水低,流动性较差,会延长量油时间,但我们采用的是称重式量油装置,可以通过时间来进行折算,为提高量油准确性,可以适当延长量油时间,也可按照统一量油时间计算,故确认该因素为非要因。

量油方式:由于分离器量油时,在计量站内将需要量的油井倒进分离器后即可进行量油,不需要停井,也没有等待时间,因此,用量油车在井口进行量油时,如果能够实现不停井量油,也同样可以缩短标定时间,因此确认量油方式为要因。

5、制定对策

(一)方案确定。针对螺杆泵倒转时间长,延长标定时间长的实际问题,小组人员畅所欲言,集思广益,运用“头脑风暴法”对方案提出设计思路,经过小组成员统计分析,初步确定出了以下两套方案:方案一:更换失效的防倒转装置或加装刹车装置。方案二:改变量油方式

(二)选择方案。小组针对两个方案,从有效性、可实施性、经济性、可靠性四个方面进行分析后认为:

方案一:更换失效的防倒转装置或加装刹车装置,由于螺杆泵防倒转装置安装在泵头内,注采站无法进行更换,厂家更换需要大量资金,加装刹车装置也受到影响,由于螺杆泵结构紧凑,没有很好的设计方案进行加装刹车装置。

方案二:改变量油方式。标定时间长的影响因素主要就是停井后倒转,等待时间较长,如果能够实现不停井进行管线连接,量油,就可避免倒转现象发生,所有等候的时间都会被消减掉,即可大幅缩短标定时间。

因此,小组决定选取“改变量油方式”作为“缩短螺杆泵液量标定时间”的要因对策。

6、对策实施

(一)制作井口三通装置。1、小组成员通过讨论、分析,焊制井口三通装置。2、為满足四化仪表安装,传输需求,加装四化仪表连接装置3、为确保操作的安全可靠,实现可控操作,避免油液刺漏造成污染,加装快速球阀,进行控制。4、丝堵选用。为避免不用时人员的误操作打开球阀,造成污染事件发生,在球阀上安装对应尺寸的丝堵,确保安全可靠。

(二)空气开关选择。为确保在不停井的前提下,给量油装置提供可靠电源,在控制柜内安装DZ47LE-32型三项漏电保护开关,随时提供电源。

(1)目前我站螺杆泵井开井13口,日油14t,每月标定2次,可增加效益W1=14*105*2**12*2200/1440 =53899元

(2)量油装置价格W2:500*13=6500元

7、社会效益:

一是通过研制不停井量油,避免了螺杆泵井因停井造成的倒转现象以及倒扣躺井现象的发生,减少了停井时间,杜绝了产量损失。二是减轻了职工的劳动强度,提高了劳动生产率。

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