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330MW四角切圆燃煤机组燃烧调整对再热汽温和NOx的影响

2017-04-24郭辰熹

科教导刊·电子版 2016年34期

郭辰熹

摘 要 330MW四角切圆燃煤机组采用低氮燃烧器,通过燃烧调整试验,将煤粉细度R90控制在20%以内,出口风温在75~90℃之间,在低负荷时(180MW~220MW),二次风门选择下大上小正宝塔燃烧方式,氧量在2.8%~3.5%之間,能够在原有的基础将再热汽温提升15℃~20℃,达到537℃~540℃;中高负荷时(220MW~300MW)时,二次风门选择束腰型,氧量控制在2.0%~2.5%之间,采用缺氧型燃烧方式,能够有效降低NOx的排放,经过SCR脱硝后,可达到27mg/m3,在原有的基础上可降低5~10mg/m3。

关键词 燃煤机组 燃烧调整 影响因素

0引言

中国是世界上第二大能源生产国与消费国。目前,我国燃煤发电机组占整个发电机组装机容量的73.76%。电力能源是碳排放和环境污染的重点行业,以碳基能源发电为主的电力能源行业的发展,给我国的能源资源与环境带来很大的压力。而NOx仍是火力发电厂污染物排放的重要指标,NOx排入大气,将形成酸雨,生成光化学烟雾,危害人类的健康。新建成的火力发电厂大多选用低氮燃烧技术,采用缺氧燃烧方式,通过燃尽风和还原风的调整,降低NOx的排放量,应低于国家环保部《火力发电厂大气污染物排放标准》中燃煤锅炉的NOx排放标准100mg/m3,在实际燃烧调整过程中,在低负荷(180MW~220MW)运行时,出现了再热汽温较低(515℃~525℃),且炉膛左右两侧烟温偏差较大(60℃~100℃)等问题,对SCR脱销系统造成了一定的影响。因此,对应于不同的机组负荷,应该采用合理的配风方式,更好的缩小两侧烟温偏差,使再热汽温达到额定值,提高机组的效率。

1设备概述

某电厂#1机组为330MW机组,锅炉是DG1163/17.35-Ⅱ13型,亚临界参数,四角切向燃烧方式、自然循环汽包炉,单炉膛€%栊筒贾茫加醚堂海淮沃屑湓偃龋胶馔ǚ纭⒐烫旁止辜苄踅峁梗羯矸獗眨捎梅缋涫礁沙绞健?

燃烧设备为四角布置,切向燃烧,百叶窗式水平浓淡直流摆动式燃烧器,燃烧器喷口中心线与炉膛中心线的两个假想切圆相切,假想切圆直径分别为€%o1032和€%o548。每角燃烧器分上、中、下三组,共布置16层喷口,其中一次风喷口5层,二次风喷口7层,用于降低NOX生成量的燃尽风喷口4层。一次风喷口均布置有周界风。一次风进入炉膛后向火面的煤粉浓度高,背火面的煤粉浓度低,这有利于低负荷稳燃、防止结焦、防止高温腐蚀及降低NOX的生成量。中组和下组所有喷口均能上下摆动30€?由气动执行器完成,每组燃烧器配一个气动执行器,每角2个,全炉共8个。上组所有的OFA喷口能上下摆动15€埃捎檬侄鹘凇?

2燃烧调整影响因素

2.1磨煤机风量

在磨煤机出力28t/h以下时,磨煤机风量控制在64~68t/h之间,磨煤机出力28~34t/h时,控制在68~72t/h之间。在没有堵磨趋势时,尽量采用低的一次风率,若出现磨一次风量下降、磨煤机差压持续上升、磨煤机电流增大等现象,应及时增加一次风量并减少煤量,防止堵磨。

2.2煤粉细度

磨煤机分离器变频频率宜控制在26Hz左右,如果飞灰可燃物偏高,可适当提高最上层磨煤机分离器变频频率到28Hz。建议煤粉细度R90控制在20%以内,可以保证较低的飞灰可燃物,同时NOX排放也可控制在较低水平。

2.3二次风量

在改进方案之前,机组负荷为180MW~220MW时,上层燃尽风挡板开度通常在60~65之间,选择缺氧型燃烧方式,但在燃烧过程中,出现了再热汽温偏差较大,可达到100℃,造成了再热汽温较低,脱销烟气进口温度也比较低,影响了锅炉的燃烧效率。而在高负荷250MW~300MW时,上层燃尽风挡板开度适当开大,其具体的配风方式见表1,其燃烧各参数见表2。

根据电厂目前燃用煤质,当机组负荷为180MW-220MW时,二次风采用正宝塔型,即上层燃尽风(TOFA2、TOFA1)、还原风可适当收小,下层二次风可以适当开大,低负荷时采用正宝塔有利于再热器气温的控制,比倒宝塔型燃烧方式提高15~20℃,可达额定参数535-537℃。

当机组负荷在220MW负荷以上时,二次风和燃尽风整体采用束腰配风方式,调整原则为:开大最底层二次风开度(最底层二次风为投运的最低层磨煤机紧邻的下一层二次风),以降低炉渣可燃物;减少其他燃烧器处二次风量,以造成炉膛主燃区中上部缺氧燃烧,有助于降低NOX的生成,经过SCR脱硝后,可达到35mg/m3。然后通过增加燃尽风,可提高炉膛内火焰中心高度,提高蒸汽温度,只要控制得当,飞灰可燃物可控制在较低水平,再热汽温可达额定参数537-540度。经过燃烧试验,以下几个负荷段的二次风开度较为合适,在此基础上可获得较高的炉膛温度及较理想的燃烧参数,其具体的风门挡板开度见表3,燃烧参数见表4。

2.4氧量控制

对于低氮燃烧,氧量的控制非常重要,且调整区间比较窄,由于炉膛中上部为缺氧燃烧,如果在升降负荷时氧量控制偏大,会改变该区域的缺氧燃烧气氛,致使火焰中心大幅度下降,汽温波动很大。因此,在升降负荷时需要解除氧量自动控制,进行人工预调整送风量。预期为升负荷时,提前增加送风量,将氧量控制在以下建议的上限位置,如果预期为降负荷时,提前减少送风量,将氧量控制在以下建议的下限位置。DCS显示总氧量控制的推荐值如下(DCS显示氧量比实测氧量偏低较多):

300MW负荷 实测氧量2.6~3.0%(即DCS总氧量1.4~1.8%) 总风量约1180t/h;

250MW负荷 实际氧量2.8~3.2%(即DCS总氧量1.6~2.0%)总风量约1020t/h;

200MW负荷 实际氧量3.0~3.4%(即DCS总氧量1.8~2.2%)总风量约880t/h;

180MW负荷 实际氧量3.2~3.6%(即DCS总氧量2.0~2.4%)总风量约800t/h。

2.5磨煤機出口风温

磨煤机出口温度的控制:入炉煤可燃基挥发分30%以下时应控制磨煤机出口风温在90~100℃,以提高燃烧的稳定性和燃尽性。入炉煤可燃基挥发分在30%以上时控制磨煤机出口风温在75~85℃,以保证挥发分升高后磨煤机运行的安全性。

2.6燃烧器摆角

如果要大幅度升负荷,可预先将燃烧器摆角下倾,防止受热面超温,每次调整中组和下组燃烧器摆角5%,可多次调整。(燃烧器摆角50%是水平位置,40%是向下摆动6€埃?0%是向上摆动6€埃┤忌掌靼诮窃?0~40%之间和60~80%之间调节汽温最灵敏。如果要大幅度减负荷,可预先将燃烧器摆角上倾,防止汽温严重偏低,每次调整中组和下组燃烧器摆角5%,直致温度稳定。在吹灰过程,尽可能保持燃烧器摆角在中间位,更有利于气温的控制和燃烧的稳定性。

2.7燃烧煤种

如有条件,建议电厂燃用印尼烟煤(或掺混印尼烟煤),可在现有基础上进一步降低NOx排放。

3结论

(1)在低负荷(200MW以下)燃烧时,二次风门应该尽可能的选择上小下大的正宝塔燃烧方式,具体配风情况见表3,控制空预器后的氧量在2.9%~3.5%之间,最为合适,能够将再热汽温提升15℃~20℃,达到535℃~537℃,锅炉燃烧效率也可以提高0.2%左右;

(2)在中高负荷(220MW以上)燃烧时,二次风门可以选择束腰型燃烧方式,上两层燃尽风可适当开大,还原风和A、B、C层二次风门可适当收效,采取缺氧的燃烧方式,具体配风方式见表3,控制空预器后的氧量在1.8%~2.5%之间,可以获得较好的燃烧参数,达到537℃~540℃,而且能够将排放的NOx降低5~10mg/m3,可低至27mg/m3,获得较好的机组环保指标;

(3)在燃烧调整实验中,磨煤机的煤粉分离器频率选择在26~28Hz之间,出口风压保持在3.2MPa以上,出口温度保持在78℃~84℃之间,燃烧器摆角选在中间位置(50%左右),利用二次风量、一次风量、氧量等方式来调整,更有利于维持炉膛的燃烧稳定。

参考文献

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