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S-Y气田集输工艺装置腐蚀与位移控制措施

2016-03-09张健刘畅黎洪珍胡德芬苏尚田

天然气勘探与开发 2016年2期
关键词:球阀缓蚀剂集输

张健 刘畅 黎洪珍 胡德芬 苏尚田

S-Y气田集输工艺装置腐蚀与位移控制措施

张健1刘畅2黎洪珍1胡德芬1苏尚田1

(1.中国石油西南油气田公司重庆气矿2.重庆凯源石油天然气有限责任公司)

S-Y高含硫气田地面管线腐蚀以内部坑蚀、点蚀为主,积液管线内部腐蚀严重;地面管线高温运行,形成热应力集中,导致地面阀门抬高、汇管发生位移。为有效控制高含硫天然气对地面管线、设备腐蚀以及地面管线高温运行发生位移,在对其腐蚀机理和地面工艺防腐的适应性分析,以及对高温运行发生位移应力计算分析基础上,通过优化调整缓蚀剂加注制度,更换关键部位管线材质;对管线应力泄放适应性技术整改。现场运行情况来看,地面管线腐蚀得到了有效控制,地面管线受热膨胀产生的应力得到了有效释放,控制在了规定范围内。图6表6参7

S-Y气田集输装置腐蚀位移

S-Y气田包括22口单井和两座预处理厂,单井产量(150~200)×104m3/d,集气站处理规模1800×104m3/d,汇集单井来气,经汇管、一级三相分离器、空冷器、二级三相分离器、计量后输送至下游处理厂进行净化处理。

地面管线设计寿命为30年,腐蚀余量为3 mm,采用低碳钢+缓蚀剂方案防腐[1]。管线运行压力9.4~9.6 MPa,各节点运行温度为:采气树井口温度110~121℃,井口节流后温度85~100℃,预处理厂进站温度80~95℃,空冷器进口温度85℃左右,出口温度约55℃。

1 腐蚀因素及腐蚀状况

1.1 气田腐蚀因素

S-Y气田原料气PH2S为0.31MPa,大于0.34×10-3MPa临界值,PCO2为0.62 MPa,大于0.21 MPa临界值,地面工艺管线及设备受H2S、CO2腐蚀明显。由于PCO2/PH2S< 200,因此该压力系统以H2S腐蚀为主。Cl-的存在可加速腐蚀2~5倍,特别促进金属的局部腐蚀(孔蚀、坑蚀),当Cl-含量大于1×104mg/L时,随着Cl-含量的升高,腐蚀速率随之升高[2]。

1.2 地面工艺腐蚀状况

(1)采气管线腐蚀状况

管线(L360QS)内表面附着一层污物,厚度1.0mm左右。管线内壁腐蚀集中在底部(6点区)以坑蚀、点蚀为主,管线内壁9点至3点区均匀腐蚀,且腐蚀相对较轻,见图1。

图1 采气管线进站阀井低洼处腐蚀图

(2)汇管腐蚀状况

汇管(L360QS)内壁积液区域腐蚀比气相区域严重,水气界面腐蚀大于底部,以局部坑蚀为主。一级分离前汇管积液,二级分离后汇管未见积液,但底部覆盖一层厚厚的污物,清洗污物发现也出现不同程度的局部腐蚀,以坑蚀为主,腐蚀状况见图2。

图2 站内汇管腐蚀图

(3)分离器排污管线及冲砂腐蚀状况

排污管线(L360QS)以内壁坑蚀为主,法兰(16MnIII)密封面凹坑,存在均匀坑蚀现象,腐蚀最大坑深约1.0 mm。其中5点至7点位置间腐蚀坑点较为密集。

(4)腐蚀产物取样分析

采气管线、分离器冲砂管线、汇管内壁附着物取样化验,主要成分为FeS、FeS2、Fe3O4、Fe2O3、单质S等

表1 地面管线垢样分析结果表

(表1),其主要腐蚀为以H2S腐蚀和氧腐蚀为主。

图3 227井气动切断阀脱空图23 mm

2 高温形成地面装置位移

2.1 地面装置位移状况

预处理厂1和预处理厂2地面工艺装置施工时环境温度相差较大,预处理厂1主要在冬季施工,大气温度为-10~10℃,预处理厂2主要在夏季施工,大气温度为30~40℃。两座预处理厂投运后,受原料气高温影响,地面工艺装置出现了不同程度的位移。预处理厂1进站球阀(DN250)向上抬升最高达23mm(图3),汇管沿气流方向位移8 mm、沿轴向延伸6 mm,预处理厂2进站球阀抬升高度在2~4 mm(图4,表2)。

图4 进站第一级管汇位移4 mm

表2 预处理厂1进站球阀位移统计表

2.2 应力分析计算

2.2.1 应力计算条件

通过建立应力分析模型(图5),对管线进行应力计算,分析不同工况下是否会出现应力超标。管线应力计算规范的选取,对于非埋地管线选用ASME B31.3,对于埋地管线选用ASME B31.8。

图5 预处理厂2应力分析模型

预处理厂管线应力分析计算条件:

(1)正常操作温度T1=88.98℃;

(2)可能出现的最高操作温度T2=118.98℃(按节流前145℃计算最高温度值);

(3)设计压力P=12 MPa;

(4)管线的安装温度10℃。

2.2.2 进站球阀抬升分析

进站球阀抬升主要是由于停产与运行时的温差大,埋地管线变形无法完全释放传递至地面管线所致。经应力软件计算,进站温度在88.98~118.98℃范围,进站部分5D弯头、气动球阀前后直管段在运行状态下,其一次应力超出了规范许用范围[3-4](表3)。

2.2.3 汇管位移分析

经应力计算分析,在管线温度89℃条件下,地面汇管横向位移计算值为15 mm,而实际管线运行温度在83~85℃(表4),汇管横向位移实际值为6~8 mm,在规范允许范围内,汇管处于安全运行状态。若安装管卡限制汇管横向位移,则会导致汇管二次应力增加,超出规范要求,所以对地面汇管位移问题不进行技术整改。

表3 预处理厂1不同工况下计算出进站球阀抬升位移值

表4 汇管计算安全值与运行位移结果表

3 措施及效果

3.1 优化缓蚀剂加注方案

该气田产气量大、管径大、输送温度高,同时含CO2、H2S和高浓度Cl-,根据工况条件,依据ASTMG170,开展缓蚀剂实验评价及筛选,实验筛选出了合格的缓蚀剂为油溶水分散缓蚀剂。

投产初期管线腐蚀速率为0.12 mm/a,根据投产初期地面工艺管线腐蚀状况,调研国内高含硫气田防腐相关研究[5-7],开展腐蚀挂片评价、气田水缓蚀剂残余浓度检测,进行缓蚀剂加注制度优化,加注制度见表5。为避免缓蚀剂发生乳化,进行有针对性的加注,缓蚀剂加注量由定量加注优化为根据气流量大小确定加注量,腐蚀检测管线平均腐蚀速率为0.038 mm/a。

表5 缓蚀剂加注优化调整统计表

3.2 优选管线材质

站内集输汇管、一级分离高温区易积液的冲砂管线、排污管线、阀门更换为镍合金825材质,空冷后二级分离器易积液的冲砂管线、排污管线、阀门更换为316L材质。

3.3 应力泄放适应性整改

采气管线进站阀井前弯头上下游管线开挖10m,使其管线裸露,管沟内不回填,管线和沟壁间隔20 cm空间,管沟顶部用盖板密封,以泄放管线热态下产生的应力。

3.4 措施效果评价

(1)集气管线防腐效果评价

通过部分管段优选材质及缓蚀剂加注方案优化调整后,地面管线腐蚀得到了有效控制,集气管线在线腐蚀监测点平均腐蚀速率为0.038 mm/a,达到设计要求,拆开检查316 L和825材质管线及阀门在水、气相及水气混相均无腐蚀。

(2)应力泄放适应性整改效果评价

采气管线虽然设置了一个“π”型弯管,但由于沙粒回填管沟后,管线位移受限,不能有效释放热应力。采气管线弯头处修建管沟后,管线热态下产生的应力得到有效释放,进站球阀抬升高度出现不同程度的回落(表6),经应力计算符合规范要求。

表6 预处理厂1应力适应性整改后进站球阀抬升统计表

5 结论

(1)S-Y高含硫气田地面管线腐蚀主要在管线或装置底部,以坑蚀、点蚀为主,将腐蚀严重区低碳钢材质更换为合金材质,并对地面管线缓蚀剂加注制度优化调整以后,对腐蚀现象实现了有效控制。

(2)采气管线修建与运行温变过大使预处理厂进站球阀抬升、设备位移,通过修建管沟使其露空进站采气管线,使管线热态下产生的应力得到了有效释放。

(3)管线施工的环境温度不同,对后期采气管线热应力有较大影响。输送高温天然气的管线,在夏季高温环境施工最佳。

[1]陈敬民.土库曼斯坦南约洛坦气田100×108m3/a商品气产能建设工程(地面工程部分)内部集输及配套工程内部集输工程(SYBD-2/1-13GT-GS-01)[R].成都:中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司,2011.

[2]李昌汉.含H2S、CO2气井腐蚀机理和主要影响因素的研究研[R].成都:四川石油管理局勘察设计研究院,2000.

[3]中华人民共和国建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 50251-20015,输气管线工程设计规范[S].北京:中国计划出版社,2015.

[4]李杰训,等.GB50350-2005,油气集输设计规范[S]北京:中国计划出版社,2005.

[5]胡永碧,谷坛.高含硫气田腐蚀特征及腐蚀控制技术[J].天然气工业,2012,12(5):92-96.

[6]鲜宁,姜放,荣明,等.连续油管在酸性环境下的腐蚀与防护及其研究进展[J].天然气工业,2011,31(4):113-116.

[7]黄雪楹,安思彤,陈长风.普光气田集输管材腐蚀评价及缓蚀剂加药工艺优化[J].天然气工业,2011,31(9):120-123.

(修改回稿日期2016-03-18编辑景岷雪)

张健,男,1981年出生,四川达州人,学士,工程师;主要从事天然气开发工作。地址:(400042)重庆市江北区大庆村重庆气矿气田开发工艺研究所。电话:13452968571;E-mail:z_jian@petrochina.com.cn

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