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50 t加氢锻件筒体缺陷原因分析

2016-01-12史向阳刘铁山赵学谦刘秋堂胡寒婷中信重工机械股份有限公司计量检测中心河南471039

大型铸锻件 2015年6期
关键词:夹渣缺陷

史向阳 刘铁山 赵学谦 刘秋堂 胡寒婷(中信重工机械股份有限公司计量检测中心,河南471039)



50 t加氢锻件筒体缺陷原因分析

史向阳刘铁山赵学谦刘秋堂胡寒婷
(中信重工机械股份有限公司计量检测中心,河南471039)

摘要:采用低倍检验、化学成分分析、扫描电镜及能谱分析、金相检验等方法对50 t加氢锻件筒体超标缺陷进行了分析。结果表明:该加氢锻件筒体缺陷为夹渣,夹渣的主要成分为CaO、Al2O3等。

关键词:加氢锻件筒体;缺陷;理化分析;夹渣

西南某公司生产的50 t加氢锻件筒体在粗加工后检测发现三处超标缺陷,该超标缺陷位于筒体外圆表面以下30 mm处,距冒口端450 mm左右,缺陷的具体位置如图1中方框所示。

根据委托方提供的资料,该50 t加氢锻件筒体的加工流程为:电炉初炼→LF精炼→RH或VD真空处理→Ar气保护浇注→热送或模冷→锻造→超声检测。

1 理化分析

为了分析加氢锻件筒体产生缺陷的原因,在图1方框处取样进行分析,试样如图2所示。

1.1低倍酸洗检验

在图2中的试样上切取低倍试样,试样经切割、磨制后进行热酸蚀检验,酸洗后的缺陷处宏观形貌如图3所示。从图3可以看出,酸洗后缺陷处疑似疏松严重,但未发现裂纹、白点等其它缺陷。

图1 50 t加氢锻件筒体Figure 1 50 t hydrogenation cylinder forging

图3 缺陷处低倍宏观形貌Figure 3 Macroscopic morphology of defect

1.2化学成分分析

在低倍试片上钻取铁屑进行化学成分分析,化学成分分析结果如表1所示。从表1可以看出,筒体的材质成分除Ca、Al元素超标外,其它的均满足技术条件要求。

1.3金相分析

在缺陷处取金相试样进行显微组织分析。试样经磨制、抛光后在金相显微镜下观察,可以看到大量的夹杂和针状孔洞存在,这些夹杂和针状孔洞大多成圆形或者椭圆形,如图4所示。使用4%硝酸酒精溶液腐蚀后,在金相显微镜下观察,试样的组织为铁素体+珠光体+贝氏体,晶粒度为7级,组织正常,如图5所示。

1.4扫描电镜及能谱分析

表1 化学成分分析结果(质量分数,%)Table 1 Chemical composition analysis results ( mass fraction,%)

图4 夹杂物形态Figure 4 Inclusion morphology

图5 筒体显微组织照片Figure 5  Microscopic structure photographs of hydrogenation cylinder

利用扫描电镜对夹杂物进行扫描分析,微观形貌如图6所示。对夹杂物的成分进行扫描电镜能谱分析,能谱分析结果如图7所示。从图7可以看出,夹杂物主要含有Ca、Al元素。

图6 夹杂物形貌( 732×)Figure 6  Inclusion morphology ( 732×)

图7 能谱分析结果Figure7  Energy spectrum analysis results

2 分析与讨论

由以上分析可知,该加氢锻件低倍缺陷严重,在高倍下能看到大量的孔洞存在。对缺陷严重处

进行扫描电镜能谱分析,结果表明此处Ca、Al元素超标。由于Ca、Al元素均不是加氢锻件筒体的主要合金元素,因此加氢锻件筒体的缺陷应为夹渣。夹渣的主要成分为CaO、Al2O3。夹渣的主要来源是冶炼过程中的渣没有完全上浮或者扒渣不彻底,在随后的浇注过程中随铁液进入钢锭中,造成加氢锻件筒体出现严重超标缺陷。

3 结论

该加氢锻件筒体超标缺陷为夹渣,夹渣的主要成分是CaO、Al2O3等。

参考文献

[1]王海涛,许中波.72A冶炼过程中洁净度的研究[J].钢铁研究,2003( 5) : 10-12.

[2]薛正良,李正邦,张家雯.钢的纯净度的评价方法[J].钢铁研究学报,2003,15( 1) : 62-65.

[3]陆文华,李隆盛,黄良余.铸造合金及其熔炼[M].机械工业出版社,2006: 152-196.

[4]李增民,李立新,张田田.消失模铸钢件夹渣缺陷的形成机理分析[J].特种铸造及有色合金,2011,31( 3) : 245-247.

编辑杜青泉

Analysis on Cause for Defects of 50 t Hydrogenation Cylinder Forging

Shi Xiangyang,Liu Tieshan,Zhao Xueqian,Liu Qiutang,Hu Hanting

Abstract:By means of macroscopic examination,chemical composition analysis,SEM and EDS,metallographic examination etc,the defect beyond tolerance of 50 t hydrogenation cylinder forging has been analyzed.It turned out that this kind of defect was slag inclusion whose major composition was CaO and Al2O3etc.

Key words:hydrogenation cylinder forging; defect; physical and chemical analysis; slag inclusion

收稿日期:2015—05—07

中图分类号:TG115

文献标志码:B

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