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50SiMnVB壳体裂纹原因分析

2014-12-31朱晓英庄明辉姜春茂宋瑞华刘有江刘淑艳刘典富

精密成形工程 2014年2期
关键词:收口水基周向

朱晓英,庄明辉,姜春茂,宋瑞华,刘有江,刘淑艳,刘典富

(北方华安工业集团有限公司,齐齐哈尔 161046)

壳体作为某产品一重要零件,材料采用50SiMnVB钢。经冲压、热处理并采用水溶性淬火剂冷却后,机加到“车全形”,目测发现在距口部50~55 mm的位置,有横向环形裂纹。文中通过宏、微观观察、金相组织检查和化学成分分析检测、验证试验等,确定了壳体裂纹性质和原因,并提出了预防和改进措施。

1 原因分析

1.1 宏、微观分析

某产品重要零件壳体主要工艺流程:下料→钢坯感应加热→冲孔、拔伸→粗车外圆→收口前车外圆→收口前加热→收口→热处理→车全形→磁力探伤→表面处理。

该壳体首批机加到“车全形”工序,目测发现分布在距口部50~55 mm位置,存在横向环形裂纹,见图1。理化分析结果判定:“收口折叠引起的淬火扩展裂纹,折叠深度0.21 mm,扩展裂纹深度0.27 mm,组织为回火索氏体”。金相分析见图2。

图1 横向环形裂纹Fig.1 Horizontal circumferential cracks

测量热处理前收口毛坯距口部70~75 mm位置(机加后为50~55 mm)存在环形“折叠”,见图3[1—5]。判定结果为:收口毛坯口部表面疵病为“折叠”,组织为珠光体+铁素体,深度0.3~0.5 mm,金相分析见图4。

图2 折叠扩展裂纹(×200)Fig.2 Fold extension crack at a magnification of(×200)

图3 口部折叠毛坯Fig.3 Blank with mouth folding

图4 折叠毛坯金相(×100)Fig.4 Metallograph of blank with folding at a magnification of(×100)

1.2 化学成分分析

对不同批次壳体材料50SiMnVB采用化学粉末法对其化学成分进行检测,结果见表1。由表1可知,壳体的化学成分符合技术要求。

表1 壳体化学成分Table 1 Chemical composition of the shell

1.3 加工过程

1)除了原材料的冶金过程可能带来一些缺陷外,热加工不当所造成缺陷都会造成后续热处理(淬火)时形成裂纹等疵病。锻件毛坯形成的裂纹是不易被发现的,所以裂纹的扩展只有在随后的淬火过程才能显著地暴露出来。机加毛坯一经淬火处理,将会使原来存留的裂纹扩展,使其暴露于钢件的表面。根据成品壳体裂纹分布位置规律性,且和收口毛坯口部“折叠”位置基本一致,因此工艺加工问题是主要原因,收口毛坯口部“折叠”是造成热处理时淬火“周向”裂纹的主要原因。

2)壳体口部裂纹的主要原因是收口毛坯折叠造成的,从毛坯投料顺序看,收口毛坯折叠是生产过程中逐步产生的,且由轻到重、由浅到深。分析认为,折叠产生的原因是收口模引模角偏大,经连续生产时收口模由于磨损产生挂腊,并逐渐加重,使口部引模角位置摩擦力增大,导致毛坯口部逐渐形成折叠[6—10]。

3)产品试制期间质量控制存在薄弱环节。一是执行过程(收口外观检查、磁力探伤工序)对工艺规定疵病和操作方法掌握不够细;二是对产品质量细小的变化情况未引起重视,疵病发现不及时造成了裂纹的出现。

2 验证试验

2.1 原材料试验

为验证原材料疵病和化学成分对裂纹的影响,利用4,7号炉进行试验。试验项目及结果见表2。

表2 原材料试验项目及结果Table 2 Items and results of raw materials test

试验结果证明:4号炉26件超声波检验剔除的有伤料,调整收口模具消除收口折叠后水基淬火,试验结果证明,有疵病的材料采用水基淬火,没有壳体口部“周向”裂纹产生;7号炉98件含碳量上限料,调整收口模具取消收口折叠后水基淬火,试验结果证明,含碳量上限材料采用水基淬火,没有壳体口部“周向”裂纹产生。

以上结果说明,含碳量上限材料和有低倍缺陷材料的无折叠壳体,进行水基淬火均不产生“周向”裂纹,因此,壳体口部裂纹与钢材成分和低倍缺陷无关[11—15]。

2.2 淬火介质试验

为验证收口毛坯折叠和热处理不同淬火介质对裂纹的影响,进行了工艺试验。试验结果证明:

1)对不同炉号带有折叠的收口毛坯,热处理时分别采用AQ364水溶性淬火剂和油淬火,均产生淬火延展裂纹,水基淬火裂纹深度大于油淬火裂纹的深度;对不同炉号收口毛坯折叠车掉,热处理采用油基和水基介质淬火均不产生“周向”裂纹。因此,收口毛坯折叠是产生壳体口部淬火“周向”裂纹的直接原因。

2)对相同炉号带有折叠收口毛坯进行热处理,采用水基和油基介质进行淬火,裂纹比例分别为9%和1.9%,这说明,在壳体毛坯有缺陷的情况下,热处理采用油基介质淬火应力敏感小,对壳体口部裂纹有缓解作用。

3 采取措施

1)对未收口壳体,修改收口模引入角:由20°改为10°。经验证,在收口过程中没有产生局部金属堆积变形,消除了口部折叠,彻底解决了收口“折叠”问题。经过热处理、机加、磁力探伤考核,未出现壳体口部裂纹问题。

2)对已收口未热处理壳体毛坯,采用机加将口部“折叠”车掉。经过热处理、机加、磁力探伤考核,未出现壳体口部裂纹问题。

4 结论

综上所述,收口毛坯口部“折叠”是造成热处理时淬火“周向”裂纹的主要原因;其次,收口毛坯口部有“折叠”时,热处理采用AQ364水溶性淬火剂淬火,增加了裂纹的数量。

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