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转炉应用石灰石炼钢技术实践

2014-09-13刁兴武王大博

冶金与材料 2014年6期
关键词:造渣废钢炼钢

刁兴武, 王大博

(西林钢铁集团有限公司, 黑龙江 伊春 153025)

随着长流程钢铁企业降成本需要,对铁水成分控制要求逐渐向低硅铁水控制发展,但对于转炉低硅铁冶炼技术存在诸多不利因素,转炉粘氧枪,粘炉口严重,严重影响转炉生产节奏。为此炼钢总厂通过实际探索,在低硅铁水使用灰石冶炼,严格控制前期温度,控制炉渣碱度,中期加入烧结矿等冷料进行优化。根据转炉炼钢热平衡计算,利用石灰石代替冷料,造渣料达到转炉热平衡。利用转炉自身的热量使石灰石在炉内进行分解再参与反应,达到替代石灰的作用。

(1)解决了转炉炼钢中热平衡的问题。可以用碳酸镁,碳酸钙分解带走热量来满足热平衡的问题,可以大大减少废钢的产生,降低了采购成本及钢材的成本。

(2)如果热量还存在富余,可以加大铁矿石的用量,锰矿的用量,可以大大降低钢铁料消耗。直接从矿石变成了钢。从锰矿变成了合金。工序成本没有了,成本可以进一步降低。

1 石灰石代替石灰炼钢技术原理:

(1)大气条件下碳酸钙约420℃就可以分解,820℃即可完全分解,而化渣却发生在1 200℃以上,因此碳酸钙的分解与化渣早晚无关。只要保证炉温,石灰石的外圈会瞬间分解成石灰与渣反应,初生石灰活性最大,化渣时间会缩短。

(2)炼钢是一个氧化熔炼的过程,生产中需强制供氧吹炼。石灰石中CaCO3含有44%质量的CO2,在炼钢前期,这部分CO2分解出来后可以与Fe、[Si]、[Mn]、[C]等发生氧化反应,对炼钢过程强化冶炼减少氧气消耗是有利的。但是(完全烧成的)石灰中已没有CO2,不具有氧化性,因此炼钢过程中直接加入具有氧化性的石灰石造渣,更符合炼钢原理要求。同时由于分解放出的二氧化碳在炉内大大减低了氧气的分压,形成了转炉内软吹的条件,更能促进前期渣早化。

(3)石灰石块受热煅烧成石灰块是一个由表及里的过程,首先在其表层发生碳酸钙分解反应生成石灰,然后一圈圈地向里面发展,一般可以用“未反应核模型”来解释。当石灰石块加入转炉之后,在吹氧搅拌条件下其与熔渣可充分接触,其表层转变成石灰后,会马上与周围的熔渣发生反应而脱落,烧成石灰和化渣脱落方向一致,这一过程的模型可称为“表层脱落型未反应核模型”

(4)石灰石直接与炉渣接触,可以认为在其表面层中CO2逸出的同时,就发生了石灰的化渣反应,因此参与反应的石灰都具有高气孔率、高活性。石灰一层层地生成,一层层地反应溶入炉渣,煅烧反应层的移动方向与化渣反应层的移动方向一致,因此在保证炉内温度的条件下,石灰石化渣的速度应不低于石灰的化渣速度。石灰石上新生成的石灰表面层可以快速地消失,让内部石灰石的表面裸露出来,也可以使向石灰石内部的传热加快。因此从动力学角度看,石灰石在转炉内的煅烧造渣过程,实际上是煅烧、化渣同时进行的过程。现在炼钢生产前期石灰化渣的过程中,常常因为渣中SiO2浸入石灰内部生成高熔点的2CaO·SiO2而影响快速化渣,而在加入石灰石的条件下,由于碳酸钙一层层地分解且有CO2逸出,则有可能限制SiO2浸入石灰石内部,避免高熔点2CaO·SiO2的生成,从而有利于化渣。

(5)利用碳酸钙碳酸镁的分解带走热量达到低温快速成渣目的。从而达到去磷的先决条件。

2 基本流程说明

(1)铁水条件

CSiMnPS4.2~5.00.15~0.300.15~0.30<0.12<0.05

铁水温度≥1 250℃

(2)转炉对铁水成分及温度及时了解,要求每炉测铁水温度取样分析,转炉渣料根据铁水成分及温度情况及时调整,渣料分二批料加入,要求前期加入总量的2/3,其余渣料在吹炼6分钟前加完。

(3)终点判断 吹炼700s时将烟罩抬起,观察火焰情况,在烟气分析CO质量分数开始下降时准备起枪,当CO达到30%、终点碳含量在0.1%左右时起枪取样。

3 转炉工艺操作要点

3.1 装入制度

(1)装入顺序:先加废钢,后兑铁水。

(2)装入量:采用定量装入,入炉铁水计量误差范围不超过±500Kg。全铁90t,铁水+废钢=100t。其加入量根据铁水条件和热平衡来控制。

(3)遇下述情形之一时,不加废钢:

1)开新炉前三炉采用全铁水冶炼,装入量控制在90t。

2)当有回炉钢水、补炉第一炉或热停炉时间大于3h时,不加废钢。

3.2 供氧制度

采用恒压变枪制度。

3.3 造渣制度

(1)枪位控制

开吹枪位为1.4m,比石灰炼钢开吹枪位高100mm,过程枪位与石灰炼钢相同。前期开吹可将流量控制在17 500m3/h加入第一批后降低流量至在19 000m3/h,枪位提高至1.6m,促进前期化渣。中期可视渣化情况调整枪位或流量,减缓冶炼速度,保证稳定升温。

(2)造渣料加入方式

①正常情况下,在开吹后即加入石灰石总量的30%~50%以及部分白云石等辅料,遇铁水温度低时,先低枪位点火,等炉口碳焰出现后再加入;

②剩余的石灰石在吹炼过程中根据化渣情况分批加入,在吹炼到六分钟时全部加完;

③当熔池温度偏高或炉渣返干时,可加入适量的烧结矿或污泥球降温或化渣,单批量≤100kg;

④石灰石不得作为冷却剂使用;

⑤正常情况下,所有辅料在终点前1.5min加完,当终点磷或硫成分偏高需补加石灰石处理时,应补吹15s以上;

⑥根据炉况侵蚀情况(大面与炉底)可在兑铁前铺入炉内1~1.5t石灰石,开吹时加入剩余造渣料。

(3) 终渣及溅渣护炉

终渣碱度控制2.5-3,MgO=8%~12%,∑FeO≤15%;

相同碱度,比石灰炼钢终渣渣量较少,操作枪位与溅渣时间根据观察炉口溅渣情况适当调整。

表1 石灰石加入量

表2 烧结矿或污泥球加入量

表3 各因素对炉内钢水温度的影响参考表

4 结论

使用石灰石炼钢主要技术指标完成情况

(1)转炉经验判断终点命中率≥80%一倒脱磷率≥85%

(2)炉渣碱度2.3~3.0钢铁料消耗≤1 059kg/t

(3)灰石消耗≤65kg/t

通过转炉高效化低成本洁净钢生产技术应用, 造渣材料消耗,钢铁料消耗及氧气消耗,均不同程度降低,降低了转炉的加工成本。同时,转炉一倒脱磷率,终点命中率均大幅度提高,转炉冶炼周期缩短,生产率提高,使转炉冶炼控制水平得到有效提高。该技术对于低硅铁水冶炼,废钢供应不足条件下具有良好的热平衡调节效果。

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