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车加工试件表面波纹的消除

2013-06-18沈阳机床集团有限责任公司沈一车床厂辽宁110142陈丽文陶秀玉彭丽辉

金属加工(冷加工) 2013年11期
关键词:精车竹节车床

沈阳机床(集团)有限责任公司沈一车床厂(辽宁 110142)刘 萍 陈丽文 陶秀玉 彭丽辉

1.现象说明

现阶段国内市场上主流的数控机床主轴速度都比较高,由此机床在高速精车外圆及精车端面时,加工工件的表面加工质量都可以达到很好的表面粗糙度。但是在一定的加工条件下,如果对加工表面使用金相砂纸对工件做进给方向上的擦试,就会发现工件表面存在视觉上的瑕疵,具体现象可以参照图1、图2,这种规则的视觉波纹也就是俗称的“竹节纹”。经过对各机床生产厂家的产品进行调研,发现这是一种比较普遍存在的现象。

我们发现,在数控机床高速切削的时候,机床的某些零部件和生产环节存在的问题会充分暴露出来。当加工时出现竹节纹或者是刀花不规则较乱的现象时,就可以断定机床某些部件的装配质量出现了问题。

2.原因分析

在生产实践过程中,我厂CAK、ETC系列车床有时个别机床会出现上述的现象,在进行高速精车时,加工表面出现竹节纹、刀花乱(表面粗糙度虽能够达到要求,但视觉效果不理想)的现象。针对这种现象我们进行了一系列的研究,对其产生原因做了详细分析并提出了对应的解决方法。

(1)CAK系列车床 CAK系列车床的配置为滑动导轨平床身、平床鞍结构,在精车端面时易产生竹节纹,也就是在整机交检工作精度时,偶尔就会出现一台存在竹节纹现象。

我们对同批次存在问题的机床与正常机床做了细致比较,分析认为主要与运动源主轴箱、X轴运行轨迹、主电动机是否能满足本机床转速要求有直接关系。

(2)ETC系列车床 ETC系列车床的配置为直线导轨平床身、斜床鞍结构,在高速精车外圆时偶尔产生暗影竹节纹。

出现这种现象是机床力学性能指标偏低造成的,我们成立了专项攻关小组,小组成员一致认为和主轴箱是否振动、Z轴运行轨迹是否流畅、X轴(45°斜床鞍)电动机转矩是否适合以及主电动机转动是否平稳有关。

3.试验测试

(1)CAK系列车床 认定原因后我们利用排除法进行如下试验:

使用便携式动平衡仪对装配卡盘的主轴箱做动平衡,分别在最高转速、75%最高转速和50%最高转速做整机动平衡,平衡后主轴箱前后轴承处的振幅均在0.1mm/s以下。再进行以上3个转速工作精车作业,结果在主轴转速为1000r/min时端面无竹节纹现象,而在2000~2500r/min的高转速下出现了竹节纹现象。

使用千分表对X轴运行时的定位精度及重复定位精度进行检测,检测结果满足机床合格证要求。又将机床调到手摇脉冲模式,通过打表检测,发现X轴的脉冲运行不均匀,在运行过程中有停顿后突然释放的情况。通过重新装配X轴部件,对机床滑板燕尾结合面、镶条重新进行刮研,保证X轴运行流畅,没有蹩劲和阻滞现象,用力矩扳手检测调整前后丝杠的空载力矩(见图3a、3b)和丝杠端头的径向跳动(见图3c),检测结果如表1所示。再次精车端面时,端面竹节纹消失。

表1 检测结果对比

(2)ETC系列车床 ETC系列车床出现竹节纹现象的原因与CAK系列车床不尽相同,在试验测试的过程中全方位的对问题进行剖析,我们做了如下常规试验:

对X轴电动机转矩进行分析。X轴电动机在45°斜床鞍的上部,工作条件下X轴整体依靠电动机自锁来克服自重。经过检测,X轴功率、转矩满足切削要求,此项排除。

对主轴箱振动情况进行测试。使用便携式动平衡仪测试主轴箱振动情况并进行动平衡,分别将最高转速、75%最高转速上主轴箱前后轴承处的振幅做到0.3mm/s以内,之后我们再次在主轴转速为2500r/min的情况下精车外圆,此时竹节纹现象有所缓解,但是仍然存在。

对Z轴运行轨迹进行检测。将Z轴联轴器松开之后,我们对丝杠端头的跳动进行检测。发现在丝杠螺母与床鞍联接的情况下,丝杠端头的跳动值为0.04~0.06mm,当将丝杠螺母松开后再次检测得到端头跳动为0.01mm以内。这说明丝杠螺母与两端轴承支撑不同轴(三支撑不同轴),现场工艺流程为安装Z轴导轨→安装Z轴丝杠套件→安装床鞍套件→安装床头套件,后改为:安装Z轴导轨→安装Z轴丝杠套件→安装床鞍套件,找正主轴和X轴垂直→丝母座安装端面与Z轴导轨垂直检测→安装床头套件,保证了丝杠的安装精度。

目的是调整后,可避免在调整主轴轴线与X轴轴线垂直度时,床鞍上Z轴丝杠螺母安装面与Z轴导轨的垂直关系发生变化,防止造成Z轴运行不流畅和蹩劲现象,从而影响机床精度。

经过以上三项试验检测并改进后,调整后的机床在主轴转速≤2300r/min时进行切削,没有出现竹节纹现象,但是在主轴加工转速区间为2300~4000r/min,即切削线速度达到400m/min左右时,就有隐约的竹节纹出现。

4.数据采集分析

在做完常规试验后,我们应用B&K公司的7700 Pulse数据采集分析系统,该系统是世界上首个振动、噪声多分析仪系统,能够同时进行多通道、实时、FFT、CPB等分析,与 Vibrant Technology公司的ME'scope分析软件相结合,能够满足用户在数据记录与管理、模态分析、机械故障诊断等多方面的多种要求。

(1)锤击模态试验 为全面了解的薄弱环节,获取机床整机模态振型,进行整机锤击法模态试验,各阶模态参数如表2所示。

表2 ETC系列车床各阶模态参数

从前四阶次(15Hz、24Hz、29Hz、50Hz)振型来看,都为机床整体运动,各部件之间相对运动不明显,主要由底部振动,导致主轴箱刚性不足引起;第五阶(87.1Hz)振型为轴箱与刀架之间存在较大的相对运动,该阶振型对加工质量影响较大。

从前四阶次振型来看,都为机床整体运动,各部件之间相对运动不明显,主要由底部振动引起;第五阶(87.1Hz)振型为主轴箱与刀架之间存在较大的相对运动,该阶振型对加工质量影响较大。

(2)ODS试验 为获得机床在运作模式下整机的振动变形情况,进行ODS(Operating Deflection Shape)试验,测试机床在2500r/min空转时,机床的整体变形情况可从振型图(图略)看出。

33Hz时的ODS振型和锤击模态28.9Hz时的振型基本一致,此时主轴和刀架、尾台相对运动很小,对加工精度影响不大;66Hz时的振型是锤击模态49.7Hz和87Hz耦合振型,其中49.7Hz振型影响较大;91Hz时的振型和锤击模态87Hz时的振型基本一致,此时主轴和刀架在XY平面内相对反向运动,同时两者在轴线方向也有相对反向运动,而且振幅较大,对加工精度影响很大。

(3)切削试验 在同一套系统的监控下,我们进行了外圆切削及切槽试验,无论在上述哪种切削参数下进行极限切削(最大功率、最大转矩)试验,都会激发出机床整机第五阶(87.1Hz)的固有频率。观察该阶振型发现,主轴箱与刀架在XY平面上相对反向摆动,同时还有轴向的相对摆动,切削时激发该频率的工作振型严重地影响了切削加工精度。

(4)测试结果分析 锤击试验模态振型前四阶振型主要由于机床地脚约束刚度不足引起,机床整体属于刚体运动,对加工精度影响较小;第五阶(87Hz)振型主轴箱与刀架有明显相对反向运动,该振型对加工精度影响很大。

机床空运转ODS试验在100Hz内有三阶(33Hz、66Hz、91Hz)共振频率,其中前两阶(33Hz、66Hz)为转速的基频和二倍频,第三阶(91Hz)共振频率的模态振型为锤击试验的第五阶(87Hz)振型,说明在空运转情况下就可以激发出机床第五阶(87Hz)固有频率所对应的振型,可以推断出该阶振型对整机影响明显。

进行外圆切削试验,发现以固有频率转速进行切削时,除了所对应阶次的固有频率以外,还会出现第五阶(87Hz)固有频率;进行切槽试验时发生切削颤振,最大振动速度的频率在89Hz,也在第五阶(87Hz)附近;可以推断出切削时机床第五阶(87Hz)固有频率很容易被激发,而该阶振动对加工精度影响很大。

根据试验结果,我们分析振源应该来自主电动机,由于电动机与主轴带轮传动比是1∶2,主轴转速在4000r/min,而主电动机转速8000r/min时,我们单独对电动机+带轮做了动平衡后再次高转速切削,暗影消失。

5.结语

影响数控机床精车外圆、端面“竹节纹”、暗影问题应该为以下三点:

(1)精车端面竹节纹,主要是X轴运行不流畅,存在蹩劲阻滞现象。

(2)高速精车外圆有暗影,主电动机导致的整机激振是原因之一,主轴箱主轴套件不平衡导致整机振动是原因之二, Z轴运行不流畅,有蹩劲现象是另外一个原因。

我们进而在装配规程中对两轴的装配进行重点控制,两轴(X、Z)丝杠旋转要松紧一致,轻松自如,主电动机带轮做动平衡检验,同时对机床做高转速下的整机动平衡,保证主轴在高速旋转时机床平稳。至此,问题得到解决。

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