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钢纤维耐磨耐火烧注料在CFB锅炉上的应用

2012-11-24焦作演马电力有限责任公司张爱霞

河南科技 2012年3期
关键词:氮化硅水冷壁内衬

焦作演马电力有限责任公司 张爱霞

钢纤维耐磨耐火烧注料在CFB锅炉上的应用

焦作演马电力有限责任公司 张爱霞

焦作演马电力公司130 t/h CFB锅炉自2002年运行后,炉膛等部位的耐火材料由于设计原因,经常出现不同程度地损坏,严重时致使锅炉被迫压火,严重影响了公司的正常生产。后经多方考察论证,该公司决定采用钢纤维耐磨耐火浇注料替代原设计选用的氮化硅砖。经过试运,该材料耐磨性好,成功解决了因锅炉耐火材料原因造成的非计划停运。

一、炉膛内衬改造背景

炉膛内衬是循环流化床锅炉防止水冷壁磨损的安全屏障,北锅CFB炉内浓相区耐火材料(二次风口以下)原设计采用氮化硅挂砖,稀相区(二次风口以上)采用高铝砖敷盖。因设计方面的原因,落煤管及人孔门周围的异型氮化硅砖,在运行2个月就开始逐步脱落。半年后,二次风口以上约2 m高区域的高铝砖在运行中磨损较为严重。其原因是由于高铝砖耐磨性差所致,而锅炉使用燃料劣质(燃料发热量设计值为12 540 kJ/kg)、颗粒度较大、硬度较高等,也在一定程度上加剧了高铝砖的磨损。近两年的运行情况表明,氮化硅砖的耐磨效果虽然很好,但其抗热震性效果不好,经常在螺栓孔处出现裂纹,这主要与锅炉的起、停操作频繁有关。用来固定的衬板、螺栓、螺母等,在浓相区受高温作用,易氧化损坏断裂,砖与水冷壁之间存在间隙,易使热灰窜入产生挤压膨胀,逐步使炉衬大面积鼓包。以上这些都是造成衬砖脱落的主要原因。长期运行中,衬砖的脱落会造成水冷壁磨损严重而爆管,同时脱落的衬砖掉入炉内还会堵塞排渣口而造成锅炉不能正常排渣,直接影响锅炉的安全运行。且因挂砖互相压边,不易局部更换,造成检修维护工作量大,费用高。

二、改造方案

鉴于以上情况,演马电力公司决定采用耐磨耐火浇注料替代氮化硅挂砖,并制定了炉膛内衬改造方案。改造方案具体内容如下:

1.施工方案。演马电力公司燃料发热量设计值为12 540 kJ/kg,实际值为10 450 kJ/kg。根据使用燃料特性,要求耐火材料的必须要具有较高的强度、较强的抗磨损性以及材料的整体稳定性。故设计在两根水冷壁管之间的鳍片上焊接“V”型抓钉,每平方米约200个。为了不影响炉内传热,采用较薄的耐磨耐火浇注料(厚度约70 mm),较原挂砖厚度增加了17 mm。施工范围从布风板至二次风口以上2 m高区域,全部取消挂砖,用钢纤维耐磨耐火浇注料进行整体浇注。其理化指标为:化学成分Al2O3≥80%,耐火度≥1790℃,体积密度≥2.9 g/cm3,烧后线变化率(1 000℃×3 h)±0.3%,抗折强度(110℃×24 h烘干)≥11 MPa、(1 000℃×3 h烧后)≥16 MPa,耐压强度(110℃×24 h烘干)≥70 MPa、(1 000℃×3 h烧后)≥120 MPa,常温磨损量(1 000℃×3 h烧后)≤5 cm3,热震稳定性(1 000℃水冷)≥25次。

2.施工工艺。耐磨耐火材料的寿命不仅仅决定于本身的性能指标,施工质量及烘炉性能也至关重要。

(1)首先将水冷壁原有的耐火砖拆除并清理干净,在水冷壁中间的鳍片上焊接“V”型抓钉,每平方米200个左右,分布均匀。抓钉采用材质为1Cr18Ni9Ti,直径为6 mm的耐热钢筋,抓钉固定后均匀涂刷一层0.5~1 mm厚的沥青,以利于水冷壁与浇注料的膨胀。

(2)浇注时采用的模具必须要有一定的刚度和强度,大部分采用钢模,边角处采用木模。为便于脱模,表面涂刷一层隔离剂。为保证浇注料表面的平整光滑,木模与浇注料接触面粘贴一层三合板。浇注时要振捣密实,采用插入式振动棒进行振捣,浇注高度以每模300 mm为宜。

(3)浇注料必须存放在干燥的库房内。施工前要进行检验,不合格的浇注料严禁使用。

(4)搅拌浇注料必须用清洁水,pH值为6~8,且要按技术要求准确称量。

(5)搅拌器具必须用强制式搅拌机,搅拌机使用后及时清理干净,以便下次再用。

(6)每次需搅拌的浇注料,要一次全部投入搅拌机内。先干混5 min,然后加入计量准确的水均匀搅拌5 min后出料。

(7)加水量可根据浇注部位和天气情况的变化稍作调整,但应严格控制在4.8%~5.5%。

(8)耐磨浇注料要在搅拌好后30 min内用完,宜1次浇注到设计厚度,并振捣到密实为止。

(9)浇注料浇注后,自然养护24 h后脱模,养护温度宜在15~25℃。冬季气温低于10℃时,要进行保温养护;夏季炎热天气施工时,要用塑料薄膜覆盖养护3~7 d。

(10)耐磨浇注料在使用前必须进行适当热处理,以25℃/h的升温速度升至110℃后,保温10 h以上。烘烤后自然冷却,冷却速度不得超过25℃/h。

三、改造效果

经过6年的运行,炉膛内衬未发生任何影响正常运行的问题,只是在内衬下部出现轻微的冲刷。改造项目实施后,经济和社会效益显著。按改造前平均每月停炉1次计,每次停炉修补内衬约20 h,则每年多发电600万kW·h,每年增加收入240万元。每次停炉后,挂砖脱落需要浇注料修补,每次费用约为0.8万元,则每年可节约10万余元。改造后,机组运行周期由原来30 d延长至90 d,较大程度地降低了工人的劳动强度。

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