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大庆钻探增效“三字经”

2011-10-11张云普全攀峰

中国石油石化 2011年1期
关键词:钻井队三字经大庆油田

■文/张云普 全攀峰

大庆钻探增效“三字经”

■文/张云普 全攀峰

2010年大庆钻探公司“狠”调结构、优化运行、精细成本,实现了节约增效6亿元,扭亏解困工作取得阶段性成果。节约增效6亿元,可控成本、可控管理费及五项费用同比降低10.1%。

这6亿元是中国石油集团公司“扭亏解困”总体部署、大庆油田整体协调发展结出的硕果,更是大庆钻探人的艰苦付出,是他们“咬”住扭亏解困不放松、积极投身转变发展方式带来的可喜变化。

时至岁尾,盘点收成,令人惊喜。一年来,大庆钻探苦练内功促扭亏,在“狠”、“优”、“挖”上下工夫,招招碰硬,步步落实,争当大庆油田整体协调发展的先锋。截至2010年12月9日,大庆钻探实现

让我们一起走进大庆钻探,看看它的增效“三字经”。

“狠”字当头剔除“赘肉”

大庆钻探是铁人王进喜带过的队伍,在大庆油田辉煌发展的史册上,书写出了浓重一笔。而今,大庆钻探在不断发展的同时,也存在一些矛盾和问题,阻碍了企业发展,特别是企业效益下滑成为一块心病。

大庆人从不惧怕任何困难,大庆人有大庆人的品格。大庆钻探明确了力争今年实现总体扭亏的目标。

目标会让人奋进,但还要有实实在在的行动。扭亏解困的突破口在哪里?节约增效的着力点在哪里?

大庆钻探从“狠”调结构入手,着眼国际化经营需要,按照中国石油集团公司“业务相近、规模适中、精干高效”的原则,对企业结构“动手术”。

2010年年中,大庆钻探出重拳,将7个钻井公司整合为4个,将2个测井公司合并,这样下来,第四季度减少机构运行费用500万元,以后每年可减少3000万元。

如今的大庆钻探用工总量达40125人,令企业领导者头痛的不是人多,而是有的单位缺员、有的单位还有“闲人”。调整队伍结构是他们的又一“狠”招,将物探一公司459名女职工转移到钻井“双化服务”岗位,两支地震队317名职工整建后调整到采油采气、汽车驾驶等缺员岗位,又将601名后线员工充实到一线缺员岗位,累计清退外雇工3196人,2010年节约人工成本3000万元。

“我们有活干了,挣的也多了,更主要的是我们的优质服务实现了井队多打井、快打井,体现了我们的价值。”从物探转岗来到15152钻井队的女工钱春月乐呵呵地说。

“优”字为先运行紧凑

这些年来,大庆油田始终把钻探业务作为油田整体协调发展的“重头戏”,优先考虑,全力支持。

大庆钻探专业队伍500多支,工程技术服务于油田内外。“生产衔接不紧凑,浪费的不只是时间也有效益。抓生产优化运行就是抓效益。”生产运行处朱长波说。

2010年,大庆钻探与大庆油田各相关企业紧密联系,加强沟通协调,在优化生产运行上做足文章,实现了勘探开发、工程技术紧密衔接,在节约成本上见到了实效,全年增效7500万元。

大庆钻探强化内部组织协调来优化运行生产,优化资源配置,集中力量攻坚,钻机部署充分考虑井深、井型、施工现场等因素,统一调配使用,提高了施工效率。他们还在基层队和班组层面广泛开展“争当高质量标兵、争当高水平安全环保典型、争当高效率先锋、争当高效益楷模”的劳动竞赛,大大激发了干部员工的拼搏热情。这样,单机单队施工效率有了大幅提升,综合钻井速度连续两年提高6%以上,平均建井周期同比缩短5%以上,调开井单队进尺同比提高5.2%,降低运行成本1.5亿元。

据了解,2010年大庆30920钻井队预计可突破10万米,15152钻井队有望再上10万米。随着生产效率的大幅提升,为降低钻机动用量创造了条件,2010年大庆钻探一次性封停钻机16部,节约设备运行成本2000多万元。

勘探开发会给使用土地带来一系列问题。大庆油田实行了土地集中管理,不仅避免了重复征地,而且节省了人力物力,2010年大庆钻探在这上面就节约2000万元。

大庆钻探十分重视技术提升,为生产优化提供了强力支撑。目前,他们的超短半径径向水平井技术日益成熟,深层火山岩高精度储层定量预测技术日趋成熟,高分辨率快速测井平台已实现现场应用,完善了水淹层录井解释评价特色技术,特别是随钻电阻率测量技术取得重大突破,自主加工、调试和装配仪器30套,节约投资9000多万元。

“挖”字为根细抠成本

节约就是创效,这一点已经深入大庆钻探人的心里。

2010年年初,大庆钻探扎实开展“目标管理年”活动,细化挖潜指标,把全年3.5亿元降本增效目标层层分解,细化到各个工作环节和控制项点,建立了覆盖全员、全过程、全要素的目标责任控制体系。在过程控制上,他们创新预算管理,推行作业成本管理模式,做到成本预算“准”、指标分解“细”、过程控制“严”、经营分析“透”、成本核算“实”、奖惩考核“狠”。

他们挖油料管理降成本,在钻井队安装了柴油机油耗自动计量系统,实现了对钻井队每时、每日、每台柴油机耗油多少和存油多少的精确掌握。目前,钻井专业单位油料消耗每米降低了10.5元,全公司节约燃料成本7300万元。他们规范外委修理业务,严控外雇运费,节约成本4200万元。

大庆钻探强化材料现场使用管理,细抠成本,广泛开展修旧利废,节约材料成本6650万元。2010年,他们强化了重晶石粉效能监察,推广了钻井液密闭循环加重系统使用,节约成本4000万元。据了解,大庆钻探五项费用、租赁费、可控管理费等同比节约7600万元。

如今,大庆钻探人从一张纸两面用、一滴水不多用、一度电不浪费做起,处处节省。“省下的就是赚来的。”机关工作人员李光说。

截至2010年12月9日,大庆钻探已完成钻井5383口,进尺710多万米。据介绍,按现在发展势头,大庆钻探2010年全年节约增效还会给我们更大的惊喜。

链接

作为国有特大型企业,大庆油田不断持续重组,目前形成了比较完整的业务体系。但不容回避的是,由于历史原因,大庆油田未上市企业面临着巨大发展难题。

中国石油集团公司党组及时作出“扭亏解困”重要部署,大庆油田全力推进。今年年初,根据非油气业务发展现状,将其作为实现整体协调发展战略任务,制定了扭亏解困实施方案,确立了“一年扭亏、三年解困、五年走上健康发展轨道”的目标,对未来上市企业提出了明确要求。

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