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220 t/h锅炉脱硝实施过程中的问题探究

2014-08-12杨根山周莲凤

合成技术及应用 2014年4期
关键词:省煤器烟道热风

杨根山,周莲凤

(1.中国石化南化公司动力部,江苏南京 210035;2.南京化工职业技术学院化工系,江苏南京 210048)

中石化南化公司(以下简称南化)3台220 t/h煤粉锅炉,型号NG-220/9.8-M16,采用高压自然循环∩型布置,固态排渣。锅炉烟气量约2.5×105Nm3/h,NOx的排放浓度最高为800 mg/Nm3(干态,6%O2),远超国家排放标准。为应对日益严格的环保要求和企业发展需求,2013年,企业采用了低氮燃烧(LNB)+选择性催化还原(SCR)技术,对1#锅炉烟气进行脱硝改造,先通过低氮燃烧技术改造,将NOx排放浓度从800 mg/Nm3下降到400 mg/Nm3左右,再通过SCR技术处理,将指标进一步降低到100 mg/Nm3以下,正常运行指标可维持在50 mg/Nm3左右,优于《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011燃煤电厂NOx排放浓度标准。

1 改造主要内容

1.1 低氮燃烧器选择

原锅炉采用直流式燃烧器,改造后的低氮燃烧器(LNB)切圆维持不变,一次风采用水平煤粉浓缩器,喷口周围加装适当大小的周界风,喷口带有V型钝体,起稳燃作用;主燃烧器上部布置了两层燃烬风(燃烬风让管示意图见图1所示),上、下层燃烬风喷口可以上下、水平方向摆动一定角度,以适应燃烧调整,达到脱硝目的。

由于LNB采用炉内空气分级低NOx燃烧技术改造,主燃烧器区域为还原性气氛,灰、渣未燃碳含量有所增加,将影响锅炉热效率。

1.2 SCR反应器安装

在催化剂作用下,烟气中的NOX可被NH3选择性还原(SCR)为N2,反应式如下:

NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O

SCR脱硝技术及采用催化剂(2+1层),具有脱硝效率高(可达90%以上)[1]、系统运行稳定、占地面积小等特点,特别适合于老电厂改造工程。

图1 燃尽风安装让管示意

根据锅炉的周边情况以及工艺要求,并考虑烟道的积灰问题,SCR反应器建在锅炉外,其钢结构施工及SCR反应器均在现场制作、安装,锅炉进出口与SCR反应器连接烟道(反应器及烟道布置)如图2所示。

为了满足SCR流场的要求,在SCR烟道及反应器中增加了流场内构件,包括导流板1、喷氨格栅、导流板2、导流板3、整流格栅、导流板4。

SCR反应器的增加,使得烟道表面积增加约1 100 m2,散热损失加大。烟道流程增长及催化剂装填等,使得烟气阻力增加约了1 000多Pa。

1.3 尾部受热面布置

为保证低氮燃烧器改造后锅炉总体效率不降低,改造中将尾部烟道省煤器及空预器均进行更换,并分别采用螺旋翅片管、螺旋槽管箱等进行强化换热,考虑到低温腐蚀问题,低温空气预热器下管箱管子采用了内涂搪瓷管,经计算,可提升炉效约0.5%~1%,并抵消灰、渣含碳上升的影响。

图2 SCR反应器及烟道布置

1.4 引风机改造

将引风机由原来355 kw更换为400 kw,提升扬程,以克服SCR增加的烟气阻力,同时,考虑催化剂层数及积灰因素,引风机实施了调速改造,投运后的总电流比改造前下降了6 A。

2 问题及改进措施

1#锅炉投入运行后,存在着排烟温度低、SCR入口烟温偏低、SCR进出口烟气温差超标、热风温度偏低的问题。随着气温降至零度以下,出现了排烟温度低于露点(最低时98℃),造成布袋除尘堵塞的情况,锅炉被迫停车,见表1中数据1。

表1 脱硝投运后运行指标

经过分析认为:原因一,改造过程中SCR及其烟道部分保温施工不到位,散热严重,进、出口温差达16℃,超过设计温度(≤5℃)较多;原因二,锅炉尾部换热面改造中,为了保证锅炉效率,强化换热后的省煤器选用换热面积偏大,使SCR进口烟温低于设计值低限近20℃,加上气温陡降,未及时调整热风再循环,从而使锅炉排烟温度大大低于露点。

2.1 改进措施

利用锅炉停车机会,对锅炉进行一次相应改进和完善,将SCR烟道外保温增加一层(约5 cm);经过热力核算,采用堵排减少上级省煤器管束约20%,减少下省管束约50%;空预器因改造困难没有进行优化,存在的热风温度处于低限情况,待其它锅炉改造时再考虑。锅炉重新投入运行后,SCR进口烟温及进出口烟气温差、锅炉排烟温度等均达到设计值(表1数据2),实现了锅炉稳定运行、NOx达标排放的目标。

2.2 效果

南化1#锅炉脱硝装置于低氮燃烧器投用后,烟气NOx浓度由投用前的500~700 mg/m3降到300~500 mg/m3,减排NOX约30% ~40%。SCR脱硝单元也完成装置标定。

装置投用以来,脱硝效果稳定,2013年12月1日到2014年7月25日,SCR进口NOx基本为300~500 mg/Nm3,经SCR脱硝处理后,出口NOx变化范围10.3 ~96 mg/Nm3,大多15 ~60 mg/Nm3,出口NOx平均值 36.1mg/Nm3,NOx去除率变化范围70.7% ~96.5%,大多数大于90%,平均值92.4%,逃逸氨为<2 mg/Nm3,结果见图3所示。

3 结语

南化锅炉烟气脱硝采用LNB+SCR技术,针对SCR空间不足的情况,将锅炉尾部烟气从高温空预器引出,外建SCR反应器,再将进入SCR反应过的烟气引进低温省煤器,NOx从800 mg/Nm3下降到50 mg/Nm3,优于目前国家排放标准。通过解决建设中出现的问题,SCR入口温度控制在380℃,锅炉排烟温度维持在130℃,热风温度300℃,锅炉效率92.8%,均达到设计要求,根据1#锅炉的情况,推广应用到2、3#锅炉,成效显著。

图3 1#锅炉脱硝连续运转数据

[1] 董建勋,闫 冰,赵宗林.火电厂烟气脱硝装置对锅炉运行影响的分析[J].热力发电,2007(03).

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