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硅钢清洗用高效低泡耐碱脱脂剂性能的研究

2024-01-16刘洋邢一鸣蔡政徐莫临

辽宁化工 2023年12期
关键词:硅钢工作液脱脂

刘洋,邢一鸣,蔡政,徐莫临

(沈阳浩博集团有限公司,辽宁 沈阳 110122)

硅钢是一种硅铁软磁合金,含硅为1.0%~4.5%,含碳量极低,小于0.08%。由于硅钢的生产工艺窗口窄、工艺复杂,被誉为钢铁产品中的工艺品。硅钢具有导磁率高、电阻系数大等特点,在磁性材料领域中大量应用,是一种重要的节能金属功能材料[1-3]。硅钢在经过冷轧处理之后,需要使用脱脂剂去除钢板表面上的污染物,如果不能将污染物去除干净,会对硅钢后续的生产造成极大的影响。这些污染物主要为油污、铁粉和二氧化硅等杂质,这些杂质往往会在炉底辊表面结瘤,会造成硅钢表面划伤,从而影响钢板表面质量。此外,钢板表面残留的杂质在退火过程中会发生碳化,形成碳质污斑,污染炉内气氛,引起增碳现象,降低脱碳效率,最终影响硅钢产品的性能[4-5]。因此,使用脱脂剂将硅钢板表面的污染物去除干净至关重要。

脱脂剂按种类可以分为溶剂型和水基型,在1980 年以前,普遍采用溶剂型脱脂剂,溶剂型脱脂剂清洗效果好,但是主体成分为有机溶剂,属于易挥发、易燃易爆危险品,不仅污染了环境,又对操作人员造成身体毒害作用[6]。各国于1987 年签署了蒙特利尔议定书,禁止含氟溶剂和可挥发溶剂的使用[7]。1980 年之后,得利于表面活性剂的发展,水基型脱脂剂发展迅速,在金属表面清洗的应用变得越来越广泛。表面活性剂的引入,极大提高了水基型脱脂剂的脱脂率,通过吸附、乳化和分散等作用达到去除油污和杂质的目的[8-9]。

硅钢板表面残留大量的二氧化硅杂质,为了提高清洗的效率,脱脂剂中需要加入的碱液。氢氧化钠可缓慢地与二氧化硅发生反应生成硅酸钠,提高温度和氢氧化钠浓度有利于提高硅酸钠的生成速率,一方面可以抑制硅酸钠水解过程的发生,避免二氧化硅沉淀,另一方面使游离的二氧化硅胶溶过程容易发生,可以提高体系的溶解性[10]。碱液也是发生皂化反应的主要物质,可以有效提高油污去除率,高浓度的碱液更有利于油污的去除,但是表面活性剂通常耐碱性不好,容易在强碱的工作液中析出,影响硅钢板的清洗效果[11-12]。

脱脂清洗常用的方法有浸泡脱脂和喷淋脱脂。浸泡脱脂是将硅钢板浸入脱脂剂中,在60~90 ℃下浸泡一段时间,钢板上的油污和杂质在表面活性剂的作用下发生剥离、乳化、皂化等现象。喷淋脱脂则是使用高压水流冲击钢板表面,由于水流的冲击作用,脱脂剂对钢板进行脱脂的过程得到强化。与浸泡脱脂相比较,喷淋脱脂使用脱脂剂的量较少,脱脂清洗的效果较好,但是在喷淋过程中,喷射的水流对工作液的冲击作用,会产能大量的泡沫[13]。使用消泡剂可以快速消除工作液液面的泡沫,但由于复配稳定性差,产品配制时需要添加大量增溶剂,增加产品原料成本。工作液在使用过程中,消泡剂容易析出甚至堵塞喷头[14]。因此,本研究研发了一种新型高效低泡耐碱脱脂剂,对其应用性能做了比较全面的分析。

1 实验部分

1.1 主要原料

轧制油和硅钢板(取自加工现场),硅钢板制作成尺寸为120 mm×80 mm 的样片,在硅钢板顶部中央位置打孔;耐碱复合活性剂,实验室自制;氢氧化钠。

1.2 主要仪器设备

罗氏泡沫仪、表面张仪、pH 计、自制喷淋机、烘箱。

2 结果与讨论

2.1 基础指标

先对耐碱复合活性剂进行检测,其中耐碱性的检测方法为:取0.2 g 复合表面活性剂加到14.8 g 去离子水中,充分溶解后再加入5 g NaOH 固体。搅拌观察溶液溶解情况,若溶液为澄清、不析出,表明该复合表面活性剂在质量分数为25%的NaOH 水溶液中稳定,继续加少量NaOH 至溶液刚好浑浊,不再清澈。浑浊前加入NaOH 的量即为该复合表面活性剂的耐碱上限[15]。复合活性剂的各项指标如 表1 所示。

表1 复合活性剂指标

由表1 可知,其耐碱性可以达到320 g·L-1,完全满足生产现场工艺使用需求(脱脂剂碱液质量浓度要求达到250 g·L-1)。将复合活性剂与25%的碱液配制成脱脂剂GQ-31,进行应用性能的研究。

2.2 乳化性能

将3%质量分数的脱脂剂GQ-31 水溶液和油加入具塞量筒中,上下摇动5 次,静置1 min,然后摇动5 次,再次静置1 min,重复此操作5 次,第五次摇动后,保持直立并记录水量达到10 mL 的时间。实验用油选择大豆油和机械油,将进口脱脂剂与GQ-31 做平行对比,结果如图1 所示。时间越长说明乳化性能越好,脱脂剂GQ-31 对大豆油和机械油乳化性良好,略优于进口脱脂剂。

图1 脱脂剂乳化能力对比图

2.3 高温稳定性

硅钢脱脂温度可达70~80 ℃,为了试验脱脂剂的热稳定性,将脱脂剂GQ-31 与进口脱脂剂在95 ℃条件下分别恒温不同时间,观察溶液外观,并测试表面张力,结果如图2 所示。由图2 可以看出,脱脂剂GQ-31 具有良好的高温稳定性。

图2 脱脂剂经不同时间高温处理后的表面张力

2.4 泡沫性能

用脱脂剂和去离子水配制成1%的水溶液作为发泡液,使用罗氏泡沫仪(ROSS-Miles 法)进行测试,测试温度范围为40~70 ℃,记录60 s 时的泡沫高度,研究温度对泡沫高度的影响,如图3 所示。

图3 不同温度对脱脂剂泡沫高度的影响

由图3 可知,随着温度的升高,进口脱脂剂泡沫高度逐渐降低,而脱脂剂GQ-31 的泡沫高度变化不大,两者泡沫高度数值较低,体现出良好的低泡性能。

2.5 脱脂效果

配制3%质量分数的工作液(脱脂剂3.2 kg、水107 kg)开启循环泵,升温至70 ℃。采用喷淋机进行喷淋实验,选取3 块带有轧制油的硅钢板,分别放入喷淋机清洗15 s,然后放入脱盐水中清洗,取出,吹风机吹干后放入110 ℃烘箱3 h。

采用称重法评价脱脂剂对硅钢板的清洗效果:将洁净的硅钢板在分析天平上称重为M1,称量过的硅钢板在常温下均匀涂抹轧制油,然后挂于试片架上沥干24 h,刮去钢板底部聚集的油滴后称重为M2,经脱脂清洗干燥后的硅钢板称重为M3。除油率计算公式为:

经喷淋机清洗后的硅钢板表面水幕连续,除油率如表2 所示。除油率达到90%以上,就能说明除油效果良好。由表2 可知,2 个样品脱脂剂除油效率均达到98%以上,其中脱脂剂GQ-31 除油性能略好于进口脱脂剂。

表2 脱脂剂的除油效果

3 结 论

1)脱脂剂GQ-31 具有优良的乳化性、高温稳定性和低泡性,可以满足硅钢生产现场的工艺要求。

2)脱脂剂GQ-31 具有高效的除油效果,除油率可以达到进口脱脂剂水平。

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