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某300 MW 机组燃烧器及二次风喷口改造研究

2024-01-08董志强

设备管理与维修 2023年23期
关键词:喷口调峰热效率

董志强

(山西临汾热电有限公司,山西临汾 041000)

0 引言

随着生态环境的恶化,全球二氧化碳减排的步伐加快,能源结构将会发生变化。近年来,以风能、太阳能为代表的低碳新能源发展迅速[1],大规模风、光能源并网,然而这些电力都有着随机性强、能源生产是间歇性的、不能随电网的需求而调节的特征,这对电网的安全和稳定产生了极大的挑战[2-3]。据分析,风电、光伏在电力系统中到达一定比例(15%~20%)后,每提高一个百分点,对于电力系统的调峰要求都是质的改变。但是我国大部分地区电力系统运行灵活性不足,系统亟需较大比例灵活电源改善调峰电源结构,缓解系统调峰压力[4-6]。

从全国资源特性和现有技术条件的角度来看,煤电是最为经济可靠和最具开发潜力的灵活性电源,煤电机组将越来越多地作为配合新能源发电的调峰手段[7-10]。目前的调峰,主要是针对电网低谷时煤电机组的低负荷跟踪能,分为深度调峰[11]和启停调峰[12-13]。2018 年2 月28 日,国家发展改革委、国家能源局下发了《关于提电力系统调节能力的指导意见》[14],指出要实施火电灵活性提升工程,根据不同地区调节能力需求,科学制定火电灵活性提升工程实施方案。2019 年9 月,山西省委省政府印发了《山西能源革命综合改革试点行动方案》[15],要求先行选择30 万千瓦级及以上机组开展煤电机组灵活性改造试点,加快推进煤电机组灵活性改造步伐,提升电网的调峰能力。参与调峰的机组通常运行于低负荷工况下,燃烧稳定性影响着机组的安全运行。

某300 MW 机组锅炉目前低负荷稳燃能力在45%左右,飞灰含碳量、炉渣含碳较高。锅炉A 层四只一次风煤粉燃烧器为安装有气化小油枪的煤粉燃烧器,运行时微油过大存在喷嘴烧坏的风险,微油过小则容易被一次风吹灭,且A 层燃烧器在不投油燃烧时煤粉的稳燃性不好。现有一次风浓淡燃烧器,煤粉气流的组织性差,不利于煤粉及时着火和稳定燃烧。随着电网对锅炉低负荷燃烧稳定性要求越来越高,为提高某300 MW 机组锅炉低负荷稳燃能力,拟对1#机组A、B、C 三层燃烧器、底层二次风喷口进行低负荷稳燃能力提升改造。

1 设备概况

某300 MW 机组锅炉型号为DG1060/17.4-Ⅱ4,是由东方锅炉股份有限公司制造的亚临界自然循环汽包炉、单炉膛、∏型布置、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、炉顶带金属防雨罩。燃烧器布置于炉膛水冷壁四角,采用四角切圆燃烧方式。燃烧器喷口布置如图1 所示,水冷壁每角的燃烧器共有17 层喷口,一次风喷口(四周有周界风)6 层,二次风喷口9层,其中3 层二次风喷口内设有油枪、用于降低氮氧化物生成量的顶二次风喷口2 层。每角燃烧器分上下两组,上组燃烧器有3 层喷口,下组燃烧器有14 层喷口。

图1 燃烧器喷口布置

2 燃烧系统优化改造方案

为提高锅炉低负荷稳燃能力,解决目前锅炉存在的下层燃烧器掉粉导致炉渣含碳偏高的问题,现对燃烧系统进行优化改造,改造方案如下:

(1)采用强回流燃烧器,将A层(最底层)改为带微油功能的强回流燃烧器,B、C 层为强回流燃烧器。

(2)重新设计AA 层托底二次风喷口,更换4 个托底二次风喷口。

强回流燃烧器如图2 所示。强回流燃烧器在形成浓淡燃烧的条件下,布置竖直稳然齿,增强喷嘴附近高温烟气卷吸能力和煤粉气流在喷嘴附近的停留时间,保留了利于煤粉的着火与稳燃的特性,又可确保浓淡燃烧,减少NOx的生成,且更有利于降低飞灰和大渣含碳量。在保证燃烧器冷却的前提下,尽可能控制周界风的风量和动量,使一次风直接卷吸高温烟气,大大提高火焰温度,抑制煤粉着火时间的推迟,进而达到更好的燃烧效果,保证煤粉在出口处及时着火,能更好地控制炉膛火焰中心,改善结焦和高温腐蚀,降低飞灰含碳量。

图2 强回流燃烧器

3 改造效果

3.1 锅炉热效率

为了解1#机组在改造前后的性能,采用国家标准GB 10184—2015《电站锅炉性能试验规程》规定的反平衡法,对1#机组锅炉热效率进行计算,灰渣平衡比率取飞灰90%、炉底大渣10%。锅炉热效率η 按式(1)计算:

式中 Q2——1 kg 煤的排烟损失热量,kJ/kg

Q3——1 kg 煤的气体未完全燃烧损失热量,kJ/kg

Q4——1 kg 煤的固体未完全燃烧损失热量,kJ/kg

Q5——1 kg 煤的散热损失热量,kJ/kg

Q6——1 kg 煤的灰渣物理损失热量,kJ/kg

Qr——1 kg 煤引入的热量,kJ/kg

q2——排烟热损失,%

q3——气体未完全燃烧热损失,%

q4——固体未完全燃烧热损失,%

q5——散热损失,%

q6——灰渣物理热损失,%

3.1.1 改造前锅炉热效率

试验期间机组稳定在两个调整工况下,在270 MW、220 MW、150 MW 工况下进行原煤取样、灰渣取样,以及对空预器进出口氧量、温度进行测试,测试结果如表1 所示。

从表1 可知,270 MW 负荷下的实测锅炉热效率为89.26%,均小于220 MW 负荷(90.09%)和150 MW负荷(90.22%)下的实测锅炉热效率。修正后270 MW的锅炉热效率为89.25%,仍小于220 MW 负荷(90.01%)和150 MW 负荷(90.13%)。

3.1.2 改造后锅炉热效率

试验前,锅炉保持稳定,各设备调整至最佳运行状态,然后对#1 锅炉进行性能测试,试验期间机组稳定在两个负荷工况下,在270 MW、240 MW、180 MW 工况下进行原煤取样、灰渣取样,以及对空预器进出口氧量、温度进行测试,测试结果如表2 所示。

表2 改造后各工况下锅炉炉效

由表2 可以得出,270 MW 负荷下的修正后锅炉热效率为90.60%;随着负荷降低,锅炉热效率升高,180 MW 负荷下的修正后锅炉热效率最大、为91.23%。

试验结果表明,改造前后1#机组锅炉热效率都出现随负荷降低而升高的趋势。在270 MW 负荷下,改造后的修正后锅炉热效率为90.60%,大于改造前的修正后锅炉热效率(89.25%),锅炉热效率提高了1.5%。

3.2 炉内冷态空气动力工况实验

为了解改造后炉内动力场情况,现对1#机组进行锅炉冷态动力场试验。在炉内A 层、B、C 层一次风喷口上沿高度,用风速仪进行炉内冷态风速测量,确定燃烧器出口气流在炉内形成的强风环大小,并在四周水冷壁实测贴壁风速,同时在各一次风喷口处进行飘带示踪试验。炉膛截面积(宽×深)13335 mm×12829 mm,燃烧器实际切圆示意及贴壁风见图3。

从图3 可以看出,A 层燃烧器炉内冷态实际切圆为椭圆形,长径7335 mm,短径6329 mm,贴壁风在3.6~4.7 m/s;B、C 层燃烧器炉内冷态实际切圆为一椭圆,长径7835 mm,短径5829 mm,贴壁风在1.4~2.4 m/s。速度场测量完毕后在炉内燃烧器喷口处进行飘带试验,气流不刷墙。结果表明,炉膛主燃烧区域实际切圆直径在7 m 左右,切圆偏前墙与左墙。

3.3 炉内冷态空气动力工况实验

为确定1#机组的最低不投油稳燃负荷,现在保证1#机组运行参数正常的条件下,将1#机组从210 MW 负荷开始,按每分钟1.5%额定负荷的速度降低锅炉负荷,并在150 MW、135 MW各级负荷状态下保持30 min,直至燃烧稳定的最低负荷,并在该负荷下维持2 h。

随着负荷的降低,整个炉膛温度水平也相应下降。当1#机组负荷降至120 MW 时,不投助燃油,没有出现剧烈的火焰闪烁及炉膛温度大幅下降的不良状况,炉膛负压稳定、氧量波动正常。继续降低机组负荷至110 MW 时,火检信号闪烁较为频繁,再热汽温降为470 ℃,油枪投入助燃。由试验结果可得,1#机组的最低不投油稳燃负荷为120 MW 负荷。结果表明,改造前1#机组最低稳燃负荷为135 MW,改造后1#机组最低稳燃负荷为120 MW,实现锅炉最低不投油稳燃负荷≤40%BMCR(BMCR为锅炉最大连续蒸发量)。

4 结论

为提高某300 MW 机组低负荷稳燃能力,以满足深度调峰需求,现将机组A 层燃烧器改为带微油功能的强回流燃烧器,B、C 层改为强回流燃烧器,同时更换AA 层4 个托底二次风喷口。对机组改造前后的锅炉热效率、冷态空气动力厂、最低不投油稳燃负荷进行分析,得到以下结论:

(1)改造前,270 MW 负荷下的修正后锅炉热效率为89.25%,均小于220 MW 负荷(90.01%)和150 MW 负荷(90.13%)。

(2)改造后,270 MW 负荷下的修正后锅炉热效率为90.60%,锅炉热效率提高了1.5%。

(3)改造后的炉内实际切圆直径在7~8 m,切圆偏前墙与左墙。

(4)1#机组最低稳燃负荷可达到120 MW,实现锅炉最低不投油稳燃负荷≤40%BMCR。

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