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船舶柴油机低压SCR 系统设计布置难点分析

2023-10-13曹健波李鹏陈睿

中国水运 2023年9期
关键词:柴油机不锈钢反应器

曹健波,李鹏,陈睿

(海汇海洋工程技术舟山有限公司,浙江 舟山 316000)

MARPOL 公约附则Ⅵ关于柴油机NOX 排放标准要求,在2016 年1 月1 日及以后铺龙骨的船舶,在NECAS 航行时,柴油机排放需符合Tire Ⅲ标准,在NECAS 外航行时,排放需符合Tire Ⅱ标准。

为满足NOX的排放要求,针对不达标的柴油机有三种操作方式。废气再循环技术(可通过更换增压器实现),选择性催化还原(SCR),选择性非催化还原技术(SNCR)。

本文针对柴油机低压SCR 系统,如何实现在船舶上面的安装,正常运行维护等,进行了相关难点分析,并列举相关对措。

1 SCR 法主要原理

SCR 法是指在催化剂的作用下,还原剂NH3与烟气中的NOx 反应并生成无污染的N2和H2O。其主要反应为:

在SCR 脱硝工艺中,催化剂分层模块化的布置在反应器中。

在设计脱硝系统时,NH3与烟气的混合装置及反应装置,主要由相关厂家开发,船舶改装方面主要解决还原剂的储存、SCR 设备的安装能否满足稳规范对通道及重量重心的要求。

2 NH3 来源选择

目前NH3来源主要有三种:液氨,氨水,尿素水溶液,常温常压下,液氨属于危险化学品,由于法规等安全要求,限制措施多,氨水也极易挥发,运行设施要求高,成本大,而尿素水溶液常温常压下,不易分解,毒性小。已成为现在船舶脱硝系统的主流选择。

在SCR 系统中,主要通过尿素的热解反应产生氨气,反应如下:

3 浓度选择及温度设置

不同浓度的尿素溶液结晶温度不同,经查,50%尿素结晶温度是18℃,40%尿素结晶温度是2℃,20%尿素结晶温度是0℃,10%尿素结晶温度是0℃。

为方便储存,同时保证分解后充足的NH3产生,选择40%尿素水溶液较为合理。

由于营运的需求,对应溶液的保存时间提出了相应的要求。尿素溶液的相关试验数据如下:

表1 40%尿素溶液 温度-时间对照表

在尿素使用时,低温报警设置为高于尿素结晶温度即可,如5℃,高温报警设置为35℃,以保证贮存时间能够满足作业需求。高高温停机设置为50℃,保证NH3 主要用于脱硝反应。

4 尿素柜材料选择分析

尿素柜制作有两种方式,一种为船用普钢焊接柜,另一种为不锈钢柜。前一种用防腐涂料即可实现防腐,如用酚醛环氧油漆或过氯乙烯漆,具体不同的油漆厂家有不同的配方。目前应用比较广泛,节省资金,无较大争议。

但对不锈钢材料的选用存在较大争议。

4.1 经查,常温常压下,尿素溶液对不锈钢的腐蚀并不强,尿素溶液会对不锈钢产生腐蚀的情况主要有以下两类:

4.1.1 尿素生成过程中产生腐蚀

尿素生产过程中,在尿素生产中(14-25MPA,180-210℃)产生的尿素甲铵溶液中的氨基酸氨对不锈钢具有剧烈腐蚀作用,因此在尿素工业中,专门生产了尿素级不锈钢。

4.1.2 尿素高温环境中产生腐蚀

高温环境中400℃,尿素生成NH3,使得不锈钢表面发生渗透而降低钢的耐腐蚀性能[1]。

4.2 尿素溶液中的氨腐蚀分析

尿素储存中不可避免形成的氨逃逸或分解出的NH3形成的氨水溶液,是否也会对不锈钢产生腐蚀。经查,各类不锈钢在氨的分解温度和金属氮化物温度以下,对于干氨气和液氨都拥有优良的耐腐蚀性能,同时对于在100℃以下的氨水溶液,304 不锈钢的腐蚀率在0.05mm/年,是比较优良的储存氨水的材料[2]。

但是在实际使用中发现,常温下304 不锈钢仍然有较大腐蚀,经相关试验分析,主要由于溶液中混入了氯离子和其它离子,破坏了不锈钢的钝化膜所致,产生了点腐蚀现象。普通奥氏体不锈钢(如304)在几十个ppm的中性含氧CL-溶液中即可发生点腐蚀穿孔现象[3]。

4.3 柜子的不锈钢材料选择

目前自然水域中氯离子浓度一般上限,为淡水200ppm,海水为19000ppm。

如果在使用尿素水溶液时,不慎混入自然水域的水,肯定会引起304 不锈钢的腐蚀。

尤其是海水会混入溶液中,使得氯离子升高,很容易超过100ppm,因此根据下表,用316L 作为常温下尿素溶液的存储装置材料比较科学。

尿素舱一般用海水冷却,因此选择316Ti 作为冷却水管的材料比较合适。

表2 氯离子浓度不锈钢选型表

5 设备安装空间不足

目前主要的SCR 设备商,已经形成模块化的设备设计生产模式,在陆用SCR 安装维护方面非常成熟。但在船舶方面还属于幼年期。目前我司通过CAD 三维建模的方式进行通道和安装维护空间方面的验证,发现仍然存在很多不足之处,例如混合管长度过长,反应器体积过大。同时根据船舶实际情况向设备商提出了相关方面的改进要求。具体实例如下:

5.1 缩短混合管

我司在设计的150T OSV 船的SCR 系统时,反应器只能布置在离主机出口约3100mm 的距离,混合管只有这些空间可以利用,厂家原尺寸为4860mm,通过与厂家沟通,缩短混合管并经CFD 流体计算后,也完全能够满足脱硝反应的要求。

5.2 混合管分节,弯曲安装

图1 混合管外形图

图2 混合管现场安装图

5.3 反应器体积比较庞大,必须有700mm 的维护空间,必须合理地选用基座形式

比较常用的支座安装形式如图三、但是外缘会伸出反应室基座边沿,占用一定横向空间。

图3 基座形式-伸出型

图4 基座形式-伸长形

如采用伸长型方式,如图四所示,如果两台并排,中间只有600mm 的通道,按照伸出型,将占用约158mm 空间。按照伸长型,可顺利通行。

目前我司已经在为上海中船等单位设计了约十几艘OSV 的SCR 系统,设备商做出了相关改进,设计方案获得了船东和厂家的一致认可。

6 何时设置阀门

如柴油机排气管出口直接排大气,可直接取消消音器后,串联混合管和反应器,并不需要安装阀门。

如果某船排气管还配有废气锅炉,串联入scr 设备后,背压增加,柴油机无法正常运行。此时需要考虑安装旁通,在需要高速机动时,用原管路,在平常运行时,走SCR 系统管路。

图5 SCR 系统并联运行图

平常运行时,在scr 运行过程不可避免地将产生硫酸氢氨,硫酸氢氨会堵塞催化剂块,需在反应器本体安装吹除装置,即便如此仍然有少部分硫酸氢氨会残留在催化剂上。如燃用低硫油时,对催化剂的影响不大。

如果切换为原管路使用重油,由于SO3会大大增加,颗粒物含量大增,在此冷凝阶段,硫酸氢氨的产量会增加,同时和颗粒物吸附在催化剂上面。即便恢复到硫酸氢氨熔点温度以上,催化剂的活性并不能完全恢复[4]。为保证催化剂的使用时间,反应器出口建议增加一个止回阀,可增加使用寿命。

7 船舶稳性方面的考量

根据IMO 发布的MSC.429(98)决议,如果改装后的重量偏差<2%,重心纵向偏差<1%,重心垂向高度偏差<1%,改装后无需进行倾斜试验;重量偏差<1%,重心纵向偏差<0.5%,重心垂向高度偏差<0.5%,原船稳性等文件无需进行修正。

目前经过我司设计的约25 艘各类改装船舶,经过合理布置后,均未超出规范的要求,如表三。

图6 130T 抛锚拖带近海供应船模型

8 结论

通过合理的还原剂选择、详细的材料分析,精细的三维建模布置方案评估,精准的稳性计算分析,以及和船东及设备商的良好沟通。

在经济性方面,为船东节省了大量的资金;在运行维护方面,获得了船东及设备商的一致好评;在SCR 设备的船舶应用方面,取得了匹配性方面的进步,增加了可选项。

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