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金属化球团在电炉炼钢的应用试验

2023-01-12蔡雅娟施军贤靳庆峰彭高献

山东冶金 2022年6期
关键词:钢量金属化电炉

蔡雅娟,施军贤,陈 宏,靳庆峰,彭高献

(1江苏沙钢集团有限公司,江苏 张家港 215625;2江苏省(沙钢)钢铁研究院,江苏 张家港 215625)

1 前言

环境、能源与发展之间的矛盾是人类面临的巨大挑战,循环经济是可持续发展的必由之路。将清洁生产、生态工业和废物处理等各个环节融为一体,形成企业内部循环、生产之间循环,实现资源的节约、回收和再利用[1]。转底炉工艺用于含铁含锌尘泥的回收利用,有利于钢铁行业的低碳环保、绿色生态发展,电炉炼钢本身会产生含锌粉尘,因而电炉作为消化使用转底炉金属化球团的重要用户责无旁贷,进而对电炉合理消化金属化球团提出了更高的要求。

某公司电炉炼钢生产过程中使用金属化球团,对电炉炉况、有害元素控制、消耗控制等方面产生不利的影响。为优化电炉炼钢加入金属化球团,通过系列试验进行全面分析,研究其产生的不利影响,进而提出相应的控制和改善措施。

2 金属化球团的判级及主要成分

从表1中2021年转底炉金属化球团数据可以看出:(1)转底炉金属化球团的不合格品占比为14%,金属铁(M.Fe)含量偏低,与一级品相差近20%。(2)总体金属铁(M.Fe)含量为41.9%,与其他生产厂报道的60%以上的数值存在较大差距;金属化率(M.Fe/TFe)折算为69%,与优秀水平(≥85%)亦存在差距。(3)球团中的硫含量偏高,达到0.5%,电炉炼钢过程中使用量大会造成钢水中起始硫含量高,成为炼钢用量受限的重要因素。

表1 2021年转底炉金属化球团判级占比及成分含量%

3 试验方案及结果

电炉冶炼过程中采取不同的金属化球团用量,金属化球团分别加入0、3、6 t进行试验。每组试验连续生产20炉,每炉取终点渣样进行分析,记录每炉出钢量、能耗、冶炼时间等参数,用于评价工业试验效果。每炉的铁水加入量和废钢加入量保持在稳定水平,铁水采用小包运输,采用“一包一炉”的冶炼模式,每包铁水质量稳定在35±1 t,每炉冶炼中废钢加入量稳定在80±1 t。

某公司电炉厂通过生产试验,主原料采用“30%铁水+70%废钢”的配料模式,分别测试使用不同数量球团对冶炼过程造成的影响,主要数据见表2。

表2 某公司电炉厂指标随金属化球团用量变化情况

从表2中可以看出,随着金属化球团用量的增 加,对电炉冶炼节奏、物料消耗、钢水成分指标都产生不同程度影响。

3.1 对炉况影响

金属化球团通过高位料仓进入炉内,遇到高温留钢留渣及同时入炉的铁水,在电炉炉内发生开裂,球团芯部的氧化性物质进入钢液后,有利于快速成渣。但球团用量达到一定数值后,会造成电炉炉况恶化,对不同金属化球团用量的电炉炉渣成分进行分析,主要数据见表3。

表3 不同金属化球团用量的炉渣成分含量及碱度

(1)从表3中可以看出,随着球团用量增加,渣中的(MgO)含量降低。一般来说,渣中(MgO)含量控制在6%~9%较为适宜。过高会造成炉底上涨、脱磷效率下降;而过低会造成炉衬侵蚀加剧,炉龄下降。使用6 t金属化球团的渣中(MgO)仅4.2%,不宜再增加用量。

(2)金属化球团二元碱度仅0.59,而电炉炉渣需要达到2.0~2.5碱度,才能维持良好的泡沫渣,保护炉衬并达到脱磷的目的,因而需要额外增加石灰消耗。表2中球团用量增多后,石灰消耗增加量低于理论计算,这是由于冶炼前期炉渣稀,实际碱度未达到2.0,很多炉渣已流失。

3.2 对出钢量影响

从表2数据来看,出钢量随金属化球团用量增加而降低。

(1)钢水在1 550℃时密度约为7 g/cm3,炉渣的密度约为4.0 g/cm3,金属化球团实测密度为3.3 g/cm3。金属化球团自身密度小,漂浮于熔池之上,不能完全进入钢液,电炉炉渣的强氧化性使得球团中的金属铁(M.Fe)未能得到充分利用,部分氧化于炉渣中,随炉渣裹挟流失。

(2)渣量增加造成Fe元素损失。多用球团成渣早、渣量大。表3数据中,不使用、使用3 t和使用6 t球团电炉渣中的(MgO)含量分别为8.7%、6.3%、4.2%,金属化球团自身含有2.3%的MgO。假设每炉主原料及炉衬中带入炉渣的MgO总量相同,根据MgO总质量守恒,则可推导计算得出不使用、使用3 t、使用6 t金属化球团时,电炉渣量分别为11、14、18 t。大渣量同时带走了废钢和铁水中氧化进入渣中的(FeO),使得主原料收得率下降、出钢量降低。以渣中平均TFe含量30%计算,每增加1 t炉渣,则随炉渣带走Fe元素量300 kg。使用6 t金属化球团相比于不使用金属化球团的炉次来说,计算出钢量减少2.1 t。表2中的出钢量数据,与此推论数据基本吻合。

3.3 对电炉通电时间及电炉电耗影响

金属化球团在电炉炉内为吸热反应,石灰用量和实际渣量的增加,均需要更多的电炉炉内热量。电炉主要热量来源是化学反应热和电弧物理热。吹氧可与元素氧化反应产生化学能,但球团中可氧化元素提供的热量微少,主要是依靠电弧的物理热升温。统计数据显示,球团用量6 t时,电炉通电时间及冶炼电耗显著增加。

3.4 不同铁水比情况下电炉冶炼时间影响

使用0 t和4 t球团,在不同铁水用比的情况下进行对比,从图1中可以看出,在铁水用量相同情况下,使用4 t球团比使用0 t球团的冶炼时间均有延长,平均增加3.2 min。当铁水铁比达到60%,加入金属化球团对电炉冶炼时间的影响逐渐减弱。

图1 不同铁水比与球团量对电炉冶炼时间影响

3.5 对出钢C、Mn影响

从表2中可以看出,不使用金属化球团炉次平均碳含量从0.50%降低到使用6 t金属化球团的0.24%,氧耗变化不大,这是由于球团中带入的FeO和部分金属铁氧化成FeO,造成炉渣中过量(FeO),消耗了钢水中的C含量。同理,出钢残余Mn量的降低,也是由于渣中(FeO)总量过多,钢液中的[Mn]被氧化成(MnO)。

3.6 对出钢S以及精炼的影响

(1)电炉出钢成分中的S含量,与球团的用量呈明显正相关。从表2中可计算得出,每增加1 t金属化球团用量,S含量增加0.003 7%。金属化球团中含有0.5%的S,电炉为氧化性气氛,不具备脱硫条件,计算得出球团中约90%的S进入到钢液中。

(2)不使用金属化球团和使用6 t金属化球团的数据对比显示,出钢S含量从0.036%上升到0.058%,增幅61%。脱硫任务全部在精炼工序,还原气氛下,高温、高碱度有利于脱硫[2],精炼需要更多的升温时间和更多的石灰消耗,造成精炼石灰消耗从2.4 kg/t上升到2.9 kg/t,电耗从40(kW·h)/t上升到49(kW·h)/t。

(3)出钢S含量增加最主要是对生产节奏的影响,精炼LF通电升温时间从25.7min上升到33 min,每炉延长了7.3 min,造成最终精炼总体冶炼时间延长,导致精炼时间可能成为整条产线的瓶颈。所以降低金属化球团中的硫含量,是电炉炼钢增量使用金属化球团的关键。

3.7 对产能及成本的影响

缩短冶炼周期是降低操作成本的关键[3],通过使用6 t金属化球团与使用3 t金属化球团对比,分析对产能及成本带来的影响。

(1)生产炉数减少2.3炉/d,为避免后道工序衔接不上的风险,精炼炉需减缓冶炼节奏,连铸机需降低拉速,以匹配电炉冶炼节奏,不利于产能最大化。

(2)根据电耗增加、氧耗增加、石灰增加、出钢成分损失等计算,成本增加约40元/t。

3.8 对电炉出钢P含量的影响

电炉脱磷的有利条件是高氧化性、高碱度、高(大)渣量h和低温[4]。金属化球团中的FeO含量有利于及早成渣,为了保持碱度,额外补加石灰,使得多用球团炉次的渣量大,不断稀释(4CaO·P2O5)的浓度,这些条件均对脱磷有利。对比数据显示,使用6 t金属化球团炉次平均出钢P含量相比使用3 t球团的炉次降低了0.003%。

4 结论

4.1转底炉金属化球团总体质量需要进一步改善,包括合格率、金属铁含量、金属化率、硫含量等指标。

4.2提高铁水用量可减轻金属化球团对电炉冶炼时间的负面影响。

4.3电炉每炉金属化球团用量3 t对电炉影响较小,增至6 t时影响较大。使用3 t金属化球团负面影响包括电炉出钢量降低、精炼脱硫时间延长及石灰增加等方面,而对于电炉通电时间及电炉电耗影响不大;使用6 t金属化球团主要影响,包括电炉炉况劣化、电炉出钢量减少、电炉和精炼冶炼时间延长及产能损失。建议电炉每炉使用3~4 t金属化球团,以减轻负面影响。

4.4充分利用金属化球团快速成渣的特性,将球团用量稳定在每炉4 t,将来随着未来球团品质的提升,电炉可以适当加大金属化球团用量,实现固废资源有效利用。

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