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干熄焦炉系统优化改进延长炉龄的研发与应用

2022-07-06朱振军

中国钢铁业 2022年3期
关键词:莫来石炉管惰性气体

吴 杰 朱振军

1.前言

传统钢铁流程焦化湿熄焦工艺能耗高、焦炭品质低,目前已逐渐被符合节能减排绿色发展的干熄焦工艺替代。干熄焦相对于湿熄焦,其主要是利用惰性气体(氮气)将红焦降温冷却的熄焦方式和方法,英文Coke Dry Quenching(简称CDQ)。在干熄焦过程中,1000℃的红焦从干熄炉顶部装入,130℃的低温惰性循环气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,吸收红焦显热,冷却后的焦炭(低于200℃ )从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体,流经干熄焦锅炉进行热交换。锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。干熄焦工艺采用惰性循环气体,在密闭的干熄炉内对红焦进行冷却,可以免除对周围设备的腐蚀和对大气的污染。

首钢长治钢铁有限公司(简称首钢长钢)焦炭干熄焦工艺采用新日铁公司的干熄焦技术,该装置在节能、环保和自动化控制等方面,达到了国内干熄焦装置的先进水平。技术指标为:干熄红焦系统能力170t/h,配套高温高压余热锅炉所产蒸汽压9.5MPa,蒸汽温度540℃,正常蒸汽产量92.76t/h,全部用于发电。汽轮发电机组采用30MW抽凝式汽轮发电机组,年发电量为2.07亿kW h,配套焦炉为2×65孔6m捣固焦炉。

2.干熄焦工艺设备的主要参数和结构

首钢长钢焦炭干熄焦装置主要设备、设施有:170t/h干熄焦槽(含锅炉)1 套、CDQ 运焦系统、CDQ 主控、CDQ环境除尘、CDQ热电站、CDQ循环水泵站、装入装置、排出装置、提升机、供配电设施、自动化控制及仪表设施、通讯设施、给排水设施、综合管网等(见图1)。主要工艺和设备参数如下:

图1 首钢长钢干熄焦炉系统工艺流程图

装入焦炭平均温度:1020℃;

焦炭冷却时间:约2h;

单炉焦炭产量:30t;

氮气循环风机风量:240000Nm3/h;

氮气循环风机全压力:12.9kPa;

焦炭处理能力:170t/h;

干熄炉入口气体温度:约130℃;

锅炉入口气体温度:约980℃;

冷却后焦炭温度:≤200℃;

吨焦产汽率:0.58;

产生蒸汽压力:9.5MPa;

产生蒸汽温度:540℃;

配套发电机组容量30MW×1台;产生蒸汽设计流量:抽汽压力0.98MPa,抽汽量0~40t/h,焦炭处理量时为170t/h。

3.运行状态及优化改进

3.1 周期炉役内运行状态及问题

首钢长钢焦炭干熄焦炉系统由于在第一个炉役内衬部分砖出现磨损、开裂、脱落,加上炉口砖磨损,因此除尘效果差,高温氮气中含焦尘大,导致配套光管蒸发器、鳍片蒸发器、省煤器锅炉管被气流冲刷严重,造成蒸汽泄漏。通过对现场管道检查,发现损坏的炉管均发生在炉管中心线上层,泄漏点均在锅炉炉墙护板外100mm~300mm之间,周边管道无明显异常。通过对破损炉管进一步检查,发现破损部位鳍片脱落且炉管迎风面钢管厚度明显减薄,断面呈抛物线状。

3.2 改进部分

3.2.1 锅炉管

针对干熄焦炉锅炉过热器、省煤器磨损导致的爆管机理,通过对管道垂直切口观察分析发现,断面切口内壁光滑无结垢。经过对水质和管样的化验,排除了水质的原因,也确定管道材质没有发生化学变化。

由此分析出,炉管破损的主要原因是循环气体在锅炉内流动分布不均匀,含尘气体对管道长期冲刷,逐渐使锅炉炉管变薄发生破损泄漏。经过对故障部位认真确认,确定了增加保护套,即在省煤器上层炉管两端,量身定制安装了长500mm、厚3mm的310S不锈钢半圆护管,对蒸发器和省煤器锅炉管选用TP347H(1Cr19Ni11Nb)高碳奥氏体不锈钢进行更新,从而解决了省煤器管破损的问题。同时要求岗位操作人员严格按规程操作,均衡装焦、排焦,稳定负荷,加强除尘系统排灰管理,保障锅炉平稳安全运行。

3.2.2 干熄槽

干熄炉冷却段内径有10.25m,共70层,材质为莫来石耐火砖。通过用高温内窥镜探视,发现干熄炉内部分炉砖开裂,干熄炉部分牛腿砖脱落。脱落的莫来石砖块经常卡阻在旋转密封阀内,没有脱落的有不同程度裂纹,环梁下层砖下部破损较多、裂纹大(有的裂缝宽度约有60mm,长度约2m)。分析原因是莫来石砖指标与干熄炉运行匹配不够。改选用新材料的SCBM莫来石砖,改善了干熄炉系统性能,满足了焦炭降温的要求。

从干熄焦工艺过程分析,首先,炉内耐材要承受向下运动焦炭粉尘的强烈冲击和磨损,以及逆向粉尘、循环气体气流的冲刷,这对耐火砖的面层产生直接的磨损。其次,由于干熄炉耐材一直处于长期高温负荷,炉内耐材每年要经受几万次的温度变化,排焦不均匀所产生温差变化会造成炉墙剥裂。由于在实际生产中圆周方向因焦炭流速不同,引起炉墙温差不断变化,加之低温循环气体快速流动,急冷巨热现象引起炉墙膨胀收缩不匀而产生诸多裂缝。最后,作为化学侵蚀,焦炭夹带的有害介质、冷却产生的还原性气体、粉尘等与炉衬材料之间发生化学作用,在长期高温CO、H2等气体的侵蚀,最终导致耐材熔解、侵蚀。另外,在氧含量很低的还原性气氛下,还会缓慢发生莫来石晶相的分解,使砖的结构强度下降,产生裂纹、剥落等损蚀。

通过上述分析表明,作为干熄焦炉用的耐材,除要有一般耐火材料的性能外,还要有突出的耐急冷急热性能和高温抗化学侵蚀能力。通过指标对比选用了新型SCBM莫来石砖,其氧化铝含量指标和砖致密度有所提高,常温耐压和热态抗折指标也有大幅提高,新型耐材的总体性能明显提升,延长了干熄炉的使用寿命(见表1)。

表1 干熄炉采用新型SCBM莫来石砖性能指标

3.2.3 循环风机

低温惰性气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内吸收红焦显热,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体,流经干熄焦锅炉进行热交换,锅炉吸收热量后产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,形成惰性气体封闭循环使用。由于惰性气体中带有少量焦粉尘,在气流的带动下,焦粉尘会冲刷分机壳与转子,经过一定时间后,机壳被磨损变薄,局部破损漏气,影响了换热效率。

在维修周期内,拆除转子返厂修理,并针对焦粉尘冲刷风机内壳的现象,采用瓷片贴敷新技术,即在风机壳内表面一次性贴敷耐磨瓷片内衬,取得了良好的效果,节约了后期的维修费用。

3.2.4 其他

增加了一次重力除尘器水冷管的长度,优化了焦粉尘的冷却效果;二次除尘采用多管旋风分离除尘器,使进入循环风机的气体粉尘含量减少到1g/m3,且小于0.25mm的粒度粉尘占比95%以上,除尘效果良好,降低了焦粉尘对循环风机叶轮、机壳和管道的磨损,延长了干熄炉的使用寿命。

4.应用实效

干熄焦系统的优化改造前后的运行指标对比表明,改进后的生产运行稳顺,运行技术指标稳步提高,锅炉蒸发量合格率从70%提升到95%以上,干熄炉数每天达110炉,有效配合了焦炉工序的生产,日均发电量从53万度提升至54万度,超过了设计发电水平,具有良好的社会效益和经济效益。

5.结语

通过对干熄焦系统的优化改进,为系统技术进步提供了参考模板,也为干熄焦系统稳顺生产提供了设备保障。

参考文献略

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