APP下载

Aspen Plus模拟计算侧线采出量在酸性水汽提装置中对能耗的影响*

2022-05-26贾金锋曹法凯隗小山刘文虎佟凤宇薛金召

广州化工 2022年9期
关键词:侧线汽提汽提塔

贾金锋,曹法凯,隗小山,刘文虎,佟凤宇,赵 克,薛金召

(湖南石油化工职业技术学院,湖南 岳阳 414012)

酸性水是一种多元水溶液,主要含有氨气、硫化氢和二氧化碳等挥发性组分,同时含有氰化物、酚和油等污染物,必须经过严格处理,使水中的污染物含量达到一定标准后才可以排出,否则会对环境造成较大的危害。这些溶质在酸性水中主要以碳酸氢铵、碳酸铵、硫化氢铵等铵盐的形式存在,这些弱酸弱碱盐在水中溶解后会分别产生游离态氨、硫化氢和二氧化碳分子,而这些又将分别与其气相中的分子呈动态平衡的状态,因此是一个化学平衡体系。所以通过汽提的方式可以起到加热并降低气相中的氨气、硫化氢和二氧化碳分压的双重作用,进而促进酸性水中的氨气、硫化氢和二氧化碳从液相进入气相,最终实现水质的汽提净化[1-3]。

我国酸性水处理大多数采用蒸汽汽提法,称酸性水汽提。某炼油厂酸性水汽提装置,采用单塔加压带侧线抽出技术,设计公称规模一百吨每小时,实际处理量为60.44 t/h,设计年开工时间为8400 h,将酸性水中的硫化氢从塔顶抽出后自压至二部的硫磺回收处理装置,从侧线抽出富氨气体,经三级分凝后得到较纯净的气氨,而后进入氨精制,合格的净化水回流至上游各装置循环使用。为降低酸性水汽提装置的能耗,本文利用 Aspen Plus 流程模拟软件中对酸性水汽提装置进行流程模拟计算,研究了侧线采出量对酸性水汽提装置操作的影响。

1 建立模型

1.1 模拟工艺流程

本模拟工艺流程采用严格计算模块Rad Frca,选用专用于电解质系统的ELECNRTL物性方法,应用电解质向导自动生成电解质组分,选取数据库中的Henry常数表征硫化氢、氨在水中的溶解度(数据库中自带有硫化氢和氨在水中的电离平衡常数),应用Aspen Plus自带的流程图绘制功能,绘制并建立汽提塔的稳态模型[4-5]。具体模拟流程如图 1所示。

图1 酸性水汽提装置模型流程Fig.1 Acidic water stripping device model process

1.2 模拟物性方法的选择

Aspen Plus软件中模拟流程的具体物性方法可在 Properties-Methods 一栏中选择, ELECNRTL是模拟流程中最通用的基于活度系数模型的电解质物性方法,处理的电解质溶液浓度范围较广[6]。ELECNRTL物性方法主要采用 Redlich-Kwong 状态方程计算熵、密度、焓和吉布斯能等气相参数,采用 NRTL 电解质模型计算吉布斯能、焓和活度系数等液相参数,特别适用于气相非理想程度较低的低压到中压范围的系统[7]。因此,选择 ELECNRTL 方法。

1.3 选用模块可行性验证

表1 酸性水汽提塔模型参数与操作参数对比

以酸性水汽提塔2021年7月9日24:00的标定数据为基础,对酸性水汽提塔进行严格模拟计算,模拟值与基础标定数据对比结果见表1。由表1可知,净化水中硫化氢含量比实际低很多,经分析判断,可能为实际装置净化水中的硫并不是以硫化氢的形式存在,通过汽提方式无法除去;模拟计算结果中净化水中氨含量与基础标定数据吻合程度较高,蒸汽流量模拟值与实际值仅相差0.119 t/h,酸性水汽提塔顶温度模拟值与实际值仅相差0.21 ℃,说明模型较为准确,能够反映装置实际生产运行状况。

2 侧线采出量对汽提装置能耗的影响

针对酸性水汽提塔的蒸汽能耗控制,在保证塔顶酸性气体和塔底净化水产品质量不降低的前提下,对关键控制参数侧线采出量进行综合分析,以确定侧线采出量对酸性水汽提塔各个参数及产品质量的具体影响。

工艺流程模型中通过控制冷热进料比、侧采位置、侧线一级分凝温度和酸性气抽出量不变,分析侧线抽出量对净化水质量、汽提蒸汽量和塔顶温度的影响,结果见表2和图2。

表2 侧线采出量的影响分析

图2 侧线采出量的影响分析Fig.2 Influence analysis of side line recovery

由表2和图2可知,在控制冷热进料比、侧采位置、侧线一级分凝温度和酸性气抽出量不变、总处理量为60.44 t/h情况下,随着侧线采出量的增大,净化水中氨和硫化氢含量会逐渐降低,但汽提蒸汽用量则会逐渐增大。净化水氨含量指标为≯120 mg/L,硫含量指标为≯30 mg/L,而当前净化水氨含量为65 mg/L,硫含量为6.3 mg/L,因此可适当降低侧线采出量。考虑装置综合能耗,对净化水进行卡边操作并保证塔顶温度不超指标,酸性水汽提装置侧线采量从实际操作的9.243 t/h适当降低至8.8 t/h,约可节省蒸汽0.4 t/h。

根据模型优化方案, 在日常生产中采用优化汽提塔可节约蒸汽为0.4 t/h,按138元/吨计算,全年 (按8400 h计算)节约成本为:0.4×8400×138=46.368 (万元)。

3 结 论

(1)利用Aspen Plus 软件中的 Rad Frca 严格计算模块和 ELECNRTL 物性方法对酸水汽提装置进行模拟,模拟计算结果中净化水中氨含量与基础标定数据吻合程度较高,蒸汽流量模拟值与实际值仅相差0.119 t/h,酸性水汽提塔顶温度模拟值与实际值仅相差0.21 ℃,说明模型较为准确,能够反映装置实际生产运行状况;

(2)考虑装置综合能耗,对净化水进行卡边操作并保证塔顶温度不超指标,酸性水汽提装置侧线采量从实际操作的9.243 t/h适当降低至8.8 t/h,约可节省蒸汽0.4 t/h,全年(按8400 h计算)节约成本46.368万元。

猜你喜欢

侧线汽提汽提塔
银兰客专18号道岔无交叉线岔弓网状态分析及优化
变换冷凝液汽提工艺改进探讨
18号道岔两种接触网无交叉线岔布置方案分析
煤制甲醇CO变换装置氨汽提塔运行中出现的问题及对策
提高含硫气田水汽提效率技术及其应用
重整装置预处理增设氧汽提塔系工艺流程设计
尿素氨汽提塔的泄漏原因分析
DMTO装置污水汽提塔塔盘堵塞问题分析
上海化工研究院开发出淤浆法聚乙烯工艺稀释剂脱除装置
烯烃分离装置精制汽提塔瓶颈问题及措施