APP下载

山东某黄金尾矿中石英回收试验

2022-03-18刘时健刘中伟郁正飞

现代矿业 2022年2期
关键词:磁选精矿产率

刘 斌 刘时健 王 康 刘中伟 郁正飞

(中国建材国际工程集团有限公司海南分公司)

黄金尾矿是选金后的废弃物,一般包含石英、黏土、云母等脉石矿物,目前的综合利用率很低,主要被堆存在尾矿库,这不仅占用大量的土地,而且存在潜在的环境污染和安全风险[1-2]。

硅质校正原料是用以补充硅酸盐水泥生料中SiO2成分不足的原料。当采用硅酸率低的红壤或页岩为原料时,需掺入硅质校正原料。砂岩和粉砂岩是常用硅质校正原料,也有采用河砂、硅藻石、硅藻土和蛋白石为硅质校正原料。硅质校正原料一般要求SiO2含量超过80%,但SiO2含量较高的硅质校正原料一般硬度非常高,要达到水泥要求的细度需经过多次研磨,这不仅电耗和钢耗高,而且生产率低,大大增加了生产成本。

黄金尾矿一般粒度较细,若能回收其中的石英等硅质矿物,将其作为生产低碱水泥的硅质校正原料,则不仅可以降低磨矿成本,而且烧成热耗和碱含量(R2O)低,具有显著的经济价值和环保价值[3-4]。

本研究以某黄金尾矿为原料,以低碱水泥用硅质校正原料为目标,采用预先脱泥—磁选—浮选工艺进行了二氧化硅回收试验。

1 试样、试剂与试验设备

1.1 试 样

试样为山东某黄金尾矿,主要化学成分分析结果见表1,XRD图谱见图1,筛析结果见表2。

?

?

由表1可知,试样中SiO2、Al2O3含量较高,分别为72.70%和12.71%。

由图1可知,试样中的主要矿物为石英、长石、绢云母、方解石和滑石。

由表2 可知,试样粒度较细,+0.71 mm 仅占0.49%,-0.030 mm占26.72%。

进一步的研究表明,石英主要为拉长片状集合体,部分呈单晶粒独立分布,大多与长石、绢云母等一同分布,呈细粒砂状零散分布在绢云母中,或分布在长石晶粒间以及硅质岩屑中;长石呈半自形或他形板柱状,多绢云母化,部分晶面发育碳酸盐化或被绿帘石交代,部分与石英连晶;少量金属矿物主要为黄铁矿、磁铁矿、褐铁矿和黄铜矿。

1.2 试剂及试验设备

试验用试剂有捕收剂HK-1(实验室自制阴离子磺酸盐类捕收剂),抑制剂DF-4,调整剂NaOH。

试验设备有φ125 型水力分级机、SSS-I-φ145 型周期式脉冲高梯度磁选机、XFD-0.75 型单槽浮选机等。

2 试验方案

试样中的有价组分为石英,试验将对石英的高效回收工艺进行研究。由于试样中主要矿物为石英、长石、云母等硅酸盐矿物,可采用浮选工艺进行有效选别。试样中含有大量的次生矿泥,这些矿泥具有极大的比表面积和吸附活性,在浮选过程中会消耗大量的浮选药剂,并且矿泥容易吸附在其他矿物表面,形成罩盖作用,降低矿物的可浮性差异,干扰矿石的正常浮选,因此需考虑预先脱泥[5]。在对试样进行一系列探索试验后,确定采用先脱除-0.030 mm 细泥,再磁选除杂,最后浮选提纯工艺回收石英,试验原则流程见图2。

3 试验结果和讨论

3.1 预先脱泥对浮选的影响

试验先研究了预先脱泥对浮选效果的影响,脱泥方法包括水力沉降法、筛分法、浮选法等。其中,水力沉降法脱泥是通过斯托克斯沉降公式计算出-0.030 mm 泥质矿物不同沉降时间对应的沉降高度,并用虹吸法脱除;筛分法脱泥是采用筛孔尺寸0.030 mm 的标准筛将-0.030 mm 粒级矿物筛除,其余条件与水力沉降法相同;浮选法脱泥是在对矿浆充分搅拌的情况下加药浮选出微细泥。脱泥产物采用NaOH调节矿浆pH=9,抑制剂DF-4用量为200 g/t,捕收剂HK-1 用量为320 g/t,不脱泥直接浮选与各方式脱泥后浮选结果表明,预先脱泥有利于获得更好的浮选精矿指标;浮选脱泥有利于获得更高SiO2含量(84.80%)的精矿,但回收率较低;筛分法与水力沉降法脱泥后的浮选精矿SiO2含量均在83.50%左右,且回收率相当。考虑到工业生产的实际可操作性,后续试验选择采用水力沉降法脱泥。

3.2 磁选试验

磁选试验探究了水力沉降法脱泥粗砂直接浮选(NaOH 用量400 g/t、DF-4 用量160 g/t、HK-1 用量240 g/t,下同)、1 次磁选(0.4 T)后浮选、1 粗1 精磁选(粗选0.4 T、精选1.0 T)后浮选情况下的精矿指标,结果见表3。

?

由表3可知,磁选次数增加,浮选精矿产率下降、SiO2含量上升。综合考虑成本与效益因素,确定水力沉降法脱泥粗砂采用1次中磁选后再浮选,中磁选的背景磁感应强度为0.4 T。

3.3 浮选试验

3.3.1 NaOH用量试验

NaOH 用量试验给矿为一段磁选(0.4 T)精矿,试验固定DF-4 用量为160 g/t,HK-1 用量为240 g/t,试验结果见图3。

由图3 可知,随着NaOH 用量的增加,浮选精矿作业产率与SiO2含量均先上升后下降;NaOH 用量为200 g/t 时,精矿作业产率为44.40%,SiO2含量最大达81.60%;NaOH 用量为400 g/t 时,精矿作业产率最大达59.96%,SiO2含量为80.40%。本着满足SiO2含量要求的情况下尽量提高精矿产率的原则,确定NaOH用量为400 g/t。

3.3.2 DF-4用量试验

DF-4 用量试验给矿为一段磁选(0.4 T)精矿,试验固定NaOH 用量为400 g/t,HK-1 用量为240 g/t,试验结果见图4。

由图4可知,随着DF-4用量的增加,浮选精矿作业产率下降,SiO2含量上升。当DF-4 用量为160 g/t时,SiO2含量为80.40%,作业产率为59.96%;当DF-4用量为200 g/t 时,SiO2含量提高至81.21%,作业产率降至58.20%。考虑到要确保浮选精矿品质,推荐DF-4用量为200 g/t。

3.3.3 HK-1用量试验

HK-1 用量试验给矿为一段磁选(0.4 T)精矿,试验固定NaOH 用量为400 g/t,DF-4 用量为200 g/t,试验结果见图5。

由图5可知,随着HK-1用量的增加,浮选精矿作业产率上升,SiO2含量下降。当HK-1 用量为240 g/t时,SiO2含量为81.21%,作业产率为58.20%;当HK-1用量为280 g/t 时,SiO2含量为80.28%,作业产率为68.20%。考虑到要确保浮选精矿品质,推荐HK-1用量为240 g/t。

3.4 全流程试验

根据条件试验结果,确定采用水力沉降法脱泥—磁选—浮选工艺流程处理试样,试验流程见图6,试验结果见表4。

由表4可知,试样采用水力沉降法脱泥—磁选—浮选工艺流程处理,最终获得产率32.28%,SiO2含量81.71%,Fe2O3含量0.32%,Al2O3含量9.51%的石英精矿,满足低碱水泥用硅质校正原料品质要求。

?

4 结 论

(1)山东某黄金尾矿粒度较细,+0.71 mm 仅占0.49%,-0.030 mm 占26.72%;主要矿物为石英,其次为长石、绢云母、方解石和滑石,SiO2含量高达72.70%,石英主要为拉长片状集合体,部分呈单晶粒独立分布,大多与长石、绢云母等一同分布,呈细粒砂状零散分布在绢云母中,或分布在长石晶粒间以及硅质岩屑中。

(2)对试样预先脱泥可大幅度提高选别效果;脱泥后的粗砂采用中磁选预富集,可减少后续作业处理量,降低投资与生产成本;中磁选预富集产物采用浮选工艺富集石英,最终获得产率32.28%,SiO2含量81.71%,Fe2O3含量0.32%,Al2O3含量9.51%的石英精矿,满足低碱水泥用硅质校正原料品质要求。

猜你喜欢

磁选精矿产率
生物质烘干钛精矿对其酸解性能的影响
逆水气变换化工流程热力学优化
污水厂污泥产率随季节变化研究
抽屉式磁选器在高纯粉体材料磁选中的应用研究
酒钢粉矿复合团聚磁种磁化磁选试验研究①
试论高杂钼精矿净化技术
一种应用脉动高梯度磁选技术分离细粒铜钼混合精矿的工业生产方法
试论高杂钼精矿净化技术
CeCl3和CeO2对松木屑的催化热解作用研究
氰霜唑中间体合成工艺研究