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热电厂化学水流量累积值产生偏差的原因分析

2021-09-10宋守明

科技研究 2021年19期
关键词:控制方式控制算法偏差

宋守明

摘要:化学水计量在热电厂的计量中占有相当的地位,是内部核算和对外结算的关键指标,也是考核衡量全厂能源使用与消耗的重要指标,更是优化控制生产控制流程的重要依据。因此累积流量值的准确性必须得到保证。但在现场的实际运用中,却常常出现瞬时流量而准确累计流量出现明显偏差的现象。以下笔者根据实际使用中遇到的问题做个分析,借此希望对后期的运用引起重视。通过对化学水流量累积值产生偏差的原因的分析,提出了相应的解决方法。

关键词:累积流量  偏差  控制方式  控制算法

由于仪表的更新比较快,因此对于累积流量的显示处理也分不同的阶段与方式。在独立仪表盘控制阶段,主要采用常规仪表进行流量累积处理,是运用时间最长、准确性与稳定性也比较容易验证的方式。一般出现累计偏差现象,容易发现,也容易确认与消除。而进入计算机控制阶段,由于流量仪表种类繁多,流量累计处理方式也不够规范,因此出现较多此类问题,同时隐蔽性相对较强。可以看在plc+cr控制方式中的范例:

在此种控制系统中方式下,对于累积流量的处理,有以下两种方式:

1、在上位机中处理累积流量

我厂二化水采用AB公司的plc-5控制器和intouch7.0监控软件进行水处理控制。基本配置为2台控制器热备运行,设2台上位机进行监控。由于流量参数较多,考虑到控制器的运行速度,于是将累积流量处理程序编制在上位机控制脚本中。以下列出二化水阳床入口水流量累积处理程序:

从中可以看出,运算策略是采用重复累加方式,更新累积计数器。其中系统采样频率为4秒。工程单位為t/h。因此在每次累加时做了系数校正。

经过一段时间运行后发现,共计2台上位机的累积流量不一致。分析后发现,上位脚本程序仅根据自身的时钟各自进行累积积算处理,而2台上位机的时钟在当时的情况下不可能保持一致(1997年建设投产),因此导致累积数据发生偏差。消除此种偏差,需要增加时钟同步配置功能。而在目前,为降低这类偏差,采用了下述2中方法:

1)在上位机增加了累计值修改功能,同时将2台上位机分别设为主机、从机,由维护人员定期修改2台上位机的数据。

2)定期修改上位机的时钟设置。

这2种方法,只能消除一定程度上降低2台上位机的据区别,并不能实际完全消除偏差。同时,采用此种算法的误差较大,在下面的例子中可以看出。

2、在PLC控制器中处理累积流量

在化水程控系统改造项目中,对部分核算计量流量的累计处理做了改进,在PLC控制器中处理累积流量。

由于流量改在下位控制器运算,因此2台上位机数据始终保持一致,没有发现异常。2008年10月,因设备更新更换了生水电磁流量计,此表带有显示表头,可以直接显示瞬时流量和累积流量值。结果投运几天后发现,表头与画面的瞬时流量值一致,而累积值与上位机画面的累积值有明显偏差。经过检查测算后,确定2个数值的偏差量达到2.5%。为此,在回路中安装了一台智能式流量计算器进行比对,确定是画面上的数据指示偏低2.5%。

分析上位机脚本程序发现,由于采用分时累加算法,而非积分算法造成较大偏差。如下图所示:

在图一当中,分时累加算法计算出的流量累积值是图中每个小矩形面积的和,在图二的积分算法中,得出的流量累积值是图中瞬时流量曲线下方的阴影面积。这样可以看出,2种算法是有区别的。倘若,瞬时流量曲线为一条水平直线,则可以完全消除2者的偏差。同样,如果缩短上位机的采样周期,增加累加次数,也可以降低偏差值,但会增加运行负荷,而且不能完全消除偏差。

鉴于此种情况,为保证计量的准确性和唯一性,决定在上位程序中删除生水流量累积算法,从就地抄表。

而在系统中的其他20个流量参数,因大部分不参与对外核算,同时因检修时间无法保证,仍采用原算法。但计量偏差依然存在,需要采取措施加以消除。

总结:从上述范例可以看出,同样是采用计算机控制方案,但由于采用的处理策略不同,造成的测量误差也不同。因此,为消除偏差,提高化学水计量的准确性,建议在后期的项目中作出完善。其一,应将流量积算统一放在下位控制器中完成,上位机仅进行显示处理;其二,控制器中的累积算法应采用专用的计算模块或指令,不采用近似算法以消除偏差。

参考文献:

[1]DL/5009.1-2002《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂

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