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高瓦斯矿井综放U型工作面“四位一体”瓦斯治理技术研究

2021-08-02薛晓军

当代化工研究 2021年14期
关键词:上隅角四位一体风量

*薛晓军

(太原煤气化龙泉能源发展有限公司 山西 030303)

龙泉煤矿是一座特大型高瓦斯矿井,该矿井绝对瓦斯涌出量为34.95m3/min,回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为19.71m3/min,掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为1.33m3/min。目前开采瓦斯解析量较大、低透气性的4号煤层,随着综放工作面产量加大,矿井达产,瓦斯涌出量随之增大,瓦斯危害更加显现。为有效治理综放工作面瓦斯,并提高矿井经济效益,根据矿井现场生产情况,制定了“四位一体”瓦斯治理技术,能够有效降低回采工作面上隅角瓦斯,确保回采工作面的安全生产。

1.工作面概况

龙泉煤矿4203工作面位于矿井第一水平二采区的第三个工作面,该工作面走向长2550m,倾向长250m,平均采高6.8m,煤层倾角4°~8°,该工作面无伪顶,直接顶为中砂岩,老顶为细-粗砂岩,可采储量561万吨,瓦斯含量4.94m3/t,所采煤层自燃倾向性为Ⅱ类,煤尘具有爆炸性。4203工作面采用综采放顶煤回采工艺,“一进两回”通风方式,配风量3000m3/min,风排瓦斯量12.64m3/min。工作面采用本煤层钻孔、中位截流钻孔、高位定向钻孔、上隅角插管四种方法综合抽采瓦斯,瓦斯抽放量7.07m3/min,在回采过程中,4203上隅角甲烷浓度最大值达到0.72%左右。

2.瓦斯治理难点

采煤工作面放煤期间,瓦斯释放量较大;采空区遗煤,由于长时间缓慢释放,大量瓦斯聚集在采空区;上隅角采空区顶板受来压垮落矸石不能有效充填采空区,致使大量瓦斯积聚在支架上方及后方空洞中,在顶板垮落时,将采空区的瓦斯周期性地挤入工作面。

3.瓦斯治理技术

(1)“四位一体”瓦斯治理技术是指:从本煤层预抽、中位钻孔截流、高位定向钻孔、采空区插管抽采为契入点,井下移动瓦斯抽采系统抽采工作面上隅角瓦斯,地面永久瓦斯抽采系统抽采工作面本煤层、中高位钻孔瓦斯,做到“井上下一体化抽采”,实现瓦斯抽采全覆盖。

(2)实施技术方案。利用现有地面永久瓦斯抽采泵站,新建井下移动瓦斯抽采泵站,通过合理调配工作面风量,以4203工作面为项目试验研究地点,采用U型通风系统、优化抽采工艺、瓦斯抽采全覆盖现场试验,分析、总结、研究综放U型工作面“四位一体”瓦斯治理技术手段。

①强化本煤层钻孔抽采(“一位”)。为解决4号煤层厚度大、透气性差的问题,合理确定本煤层钻孔间距、长度及预抽方式,同时采用“两堵一注”封孔技术,提高钻孔封孔质量,且孔口负压不得低于15kPa,预抽时间不得低于9个月,确保采煤工作面预抽瓦斯效果达标。

图1 4203工作面本煤层钻孔布置图、封孔图

图2 4203工作面高位钻孔布置图

②施工高位定向抽采钻孔(“一位”)。根据采煤工作面煤层特性,距工作面切眼500m钻场内施工φ150mm大孔径千米定向高位钻孔,并根据40-50m不同层位布置分支钻孔,用于抽采工作面顶板裂隙区域瓦斯,治理工作面采空区和上隅角瓦斯。

③更进中位截流抽采钻孔(“一位”)。为加强工作面放煤、拉架等特殊环节瓦斯管理,随工作面推进,距工作面切眼50m外施工层位为10-25m中位截流钻孔,用于拦截抽采工作面顶板垮落区域瓦斯。

图3 4203工作面中位钻孔布置图

④上隅角插管抽采瓦斯(“一位”)。新建“低负压、大流量”井下移动瓦斯抽采泵站服务于采煤工作面上隅角瓦斯抽采,用于改变上隅角瓦斯流场,充分抽排涡流区域瓦斯。

⑤井上下泵站一体化抽采(“一体”)。矿井地面永久瓦斯泵站用于抽采工作面本煤层、中位及高位钻孔瓦斯,井下移动瓦斯泵站用于抽采工作面上隅角瓦斯,井上下抽采系统实现一体化联合抽采。

图5 4203工作面瓦斯抽采示意图

(3)现场实施成效。

①合理调配风量。4203采煤工作面应配风量1677m3/min,为确保采煤工作面均衡配风,控制采空区瓦斯涌出,进一步提高工作面瓦斯抽采效果,对采煤工作面风量进行了合理调配。未使用“四位一体”瓦斯治理技术前,工作面配风量3000m3/min,上隅角甲烷浓度在0.52%~0.75%,严重影响采煤工作面安全生产;采用“四位一体”瓦斯治理技术后,风量降为2200m3/min,工作上隅角甲烷浓度控制在0.4%以下,有效保证了采煤工作面的安全生产。

②强化本煤层抽采。结合4号煤特性,通过改进预抽本煤层瓦斯方式,施工针对性本煤层上、下行钻孔,使钻孔充分布置在煤层瓦斯带内,钻孔抽采负压由13kPa提高到18kPa;改变封孔方式,采用气动注浆泵,“两堵一注”带压封孔技术,注浆流量不低于20L/min,额定注浆压力不低于2MPa,从而提高封孔质量,且预抽时间不得低于9个月,确保预抽瓦斯效果。

③“以孔代巷”抽采。根据煤层地质条件,按照8-10倍采高,优化中、高位钻孔层位,采用φ150mm大直径钻孔,同时钻孔抽采负压由20kPa提高到32kPa,实现“以孔代巷”,取代传统的瓦斯抽采巷道,治理采空区和上隅角瓦斯。

④提升上隅角抽采效果。由于综放采煤工艺后溜及端头架支护滞后原因,存在上隅角空间大、风流方向不稳定、瓦斯容易积聚问题,针对此现象,矿井采煤工作面进回风隅角实行动态退锚剪网措施,确保采空区顶板充分垮落,抑制采空区瓦斯涌出,并用“低负压、大流量”井下移动瓦斯抽采系统改变上隅角瓦斯流向,提升上隅角瓦斯抽采效果。

⑤实施效果对比。未采用“四位一体”瓦斯治理技术前,4203工作面绝对瓦斯涌出量为19.71m3/min,其中风排瓦斯量为12.64m3/min,瓦斯抽采量为7.07m3/min,正常回采时上隅角甲烷浓度为0.65%左右,工作面T2甲烷浓度为0.54%,T6甲烷浓度为0.50%;采用“四位一体”瓦斯治理技术后,工作面绝对瓦斯涌出量为19.70m3/min,其中风排瓦斯量为8.85m3/min,瓦斯抽采量为10.85m3/min,其中井下移动泵站抽采量为3.23m3/min,工作面瓦斯抽采率由36.23%提升到了56.49%,正常回采时上隅角甲烷浓度降到0.35%左右,T2甲烷浓度为0.28%,T6甲烷浓度为0.24%,较之前下降50%左右。

4.总结

综放U型工作面”四位一体“瓦斯治理技术的应用,使得龙泉矿井所有采煤工作面只布置两条巷道,不仅带来巨大直接经济效益,更重要的是保障了采煤工作面安全生产,无形之中为矿井带来更高的间接经济效益;为工作面U型通风创造了有力前提条件,确保了采煤工作面U型通风系统的稳定可靠性,从而为采煤工作面通风系统设计提供了一个有力保障;有效降低了采煤工作面和上隅角甲烷浓度,对矿井节支降耗、安全生产取得良好效益。

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